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钢铁厂含锌尘泥的除锌工艺

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钢铁厂含锌尘泥的除锌工艺 38 第2O卷 第 2期 1 9 9 8年 3月 上 海 金 属 SHANGHAI M ETALS Vo1.20,No 2 March.1 9 9 8 【摘要】 介绍适合我国钢铁厂应用的含锌尘泥除锌I艺及其应用状况,即水力 旋流器脱锌系统,循环流化床,利用铁水显热回收锌,=次燃烧熔炼技术,环形转底炉 (RHF)法等。 【关键词】型 垒竺兰兰 笙 艺 兰丝也 TECHNOLOGY OF ZINC REMOVAL FROM ZINC——BEARING [Abstract] The techn...
钢铁厂含锌尘泥的除锌工艺
38 第2O卷 第 2期 1 9 9 8年 3月 上 海 金 属 SHANGHAI M ETALS Vo1.20,No 2 March.1 9 9 8 【摘要】 介绍适合我国钢铁厂应用的含锌尘泥除锌I艺及其应用状况,即水力 旋流器脱锌系统,循环流化床,利用铁水显热回收锌,=次燃烧熔炼技术,环形转底炉 (RHF)法等。 【关键词】型 垒竺兰兰 笙 艺 兰丝也 TECHNOLOGY OF ZINC REMOVAL FROM ZINC——BEARING [Abstract] The technologies of zinc removal from nc bearing wastes being applicable f0r the iron and steel works of China⋯ well as their application situation at present described.The main t~chnologles weTe the hydrocylone zinc removal system.circular fouidized be d process,zinc recovery by settsible beat of hot meta1.post combustion smelting practice and rotary hearth furnace(RHF)ere-. [Key Words] hon&stee1 works,Zinc--Bea g Wastes,Dezinclfi g,Environmenta]Protection l 前 言 我国钢铁工业含锌尘泥利用率 较低,近 几年,在除锌技术方面没有大的进展。国外钢 铁工业因各国环保法规要求越来越严格,埋 置场地越来越难找,而且填埋处理费用也在 逐步提高,因此,在除锌技术方面做了大量工 作。 钢铁厂各种含锌尘泥中锌的含量是不同 的,由于近年国外电炉用废钢原料中镀锌钢 板的比例在提高,所以国外电炉粉尘中锌的 含量可高达 25 。而我国电炉用的废钢料中 镀锌钢板量较少,因此电炉粉尘中锌的含量 不高。至于高炉含锌尘泥中锌的含量较低,锌 和铅的总量仅百分之几 因此本文主要介绍 含锌量低的废物除锌技术,以利于国内钢厂 借鉴。 2 水力旋流器脱锌系统【 高炉含锌粉尘中锌大多存在于20pro以 下的 匙利用水力旋流器使高炉尘泥分 级成之15 m的溢流及>15 m的底流,锌富 集于溢流中(可脱锌60 ~80 )。底流槽中 的低锌尘泥可送去造小球,溢流中的高锌泥 浆过滤后堆存待用。原含锌 3 ~5 的高炉 尘泥,经该方法进行分级处理后,底流中的锌 维普资讯 http://www.cqvip.com 第2期 许亚华:钢铁厂含锌尘泥的除锌工艺 39 浓度约为 1 ,溢流 中的锌 浓度为 8 ~ 15 。 该方法的优点是:设备体积小,易维护, 造价低,因此被许多厂家采用。 缺点:分级处理后含锌高的溢流部分因 为品位还低 ,一般小于 2O ,不能直接去提 炼锌,除部分用于生产水泥外仍堆弃,造成二 次污染。 美国伯利恒钢铁公司使用小直径的喷水 旋风集尘器(即水力旋流器),进口风压比常 规喷水旋风集尘器高 2~3倍,可使 8O ~ 9O 的Pb/Zn从旋风集尘器上溢流水中排 出,而从旋风集尘器下方排出的水中可以回 收 8O ~9O 的 Fe/C。使用二段式喷水旋 风集尘器可以提高Fe/C回收率,同时从旋 风集尘器下方出口中排出的Pb/Zn也最少。 溢流水中含锌量较高,还含有某些重金属,可 加稳定剂后填埋。 我国台湾中国钢铁公司对高炉枵泥也使 用湿式(水力)旋流器除锌,能回收 7O 低锌 高炉枵泥,剩下 3O 含锌量高的污泥则送给 当地水泥厂作为铁的添加剂。 日本 NKK福山钢铁厂、新 日铁、英国钢 铁公司等厂也是先把高炉含锌污泥用水力旋 流器分成高锌污泥和低锌污泥,低锌枵泥再 循环利用,高锌污泥或堆置填埋或作其它用 途 3 循环流化床 德国蒂森钢铁公司循环流化床(CFB)处 理烧结厂静电集尘器粉尘、高炉污泥、炼钢厂 细粉尘或污泥、锌含量低于 l0 的电炉粉 尘、油含量大于 0.5 的轧钢氧化铁皮污泥。 CFB技术是卢奇公司开发的,为了证明 此技术可用于处理钢铁厂尘泥 ,于 1992年~ 1993年 在 蒂 森 钢 铁 公 司 杜 伊 斯 堡 (Duisburg)建造 一个 产 量为 4t/h的 CFB中间试验厂,试验获得成功。目前正在 对商业规模的钢铁厂废物利用厂进行可行性 研究,该工艺称为Circodust 反应条件CO/ CO:=1,当还原区域温度高于 1000℃时,炉 料中锌几乎有 8O 挥发,在冷凝过程中形成 氧化物回收。含铁废渣中锌含量低于 0.3 , 铅含量低于0.02 。 1 993年上半年实施各工艺参数的全面 计划,同时准备第一个工业规模厂的设计资 料。1 993年下半年,用这套装置处理其他钢 铁厂尘泥。 4 利用铁水显热回收锌 日本NKK钢铁公司京浜钢铁厂把 lO 水泥和 15 焦粉加到高炉粉尘中,以 9.8× 10‘Pa压力压成团块,养生 1周后干燥到含 水量小于 1.0 把团块投入出铁槽铁水中, 投入的团块没有崩坏。铁水中显热用于点燃 团块中焦粉和熔融被还原的铁和渣。团块中 焦粉产生热量用于团块还原和熔融。 从团块投入铁水罐的试验中判断团块中 98 的锌进入富集锌粉尘中,团块中 65 的 铁进入铁水中,富集锌的粉尘约由98 氧化 锌和氧化铁混合物组成。从含锌粉尘团块投 入出铁槽到锌富集回收的过程中,铁水成分 不变。 5 美国二次燃烧熔炼技术[ 美国钢 铁协会 (AIsI)和美 国能源部 ∞0E)合作研究直接以煤和球团矿冶炼熔 融金属的技术,1994年利用该技术进行从钢 厂废弃的氧化物中回收熔融金属的试验,于 1994年 12月完成。以后又做了可行性研究, 论证从50万t/a废弃氧化物中生产25万 t/a 金属的装置,回收的铁水中约含 95 Fe。污 泥量稳定,约含Zn55 ,Zn/Fe>5。可行性研 究得出结果认为规模投资须 7000万美元,潜 在的利润约 3000万美元。 6 环形转底炉(RHF)法 环形转底炉煤基海绵铁生产方法,是由 美国 Midrex公司开发的,取名为 Fastmet 法。70年代,加拿大 INcO公司将环形转底 维普资讯 http://www.cqvip.com 4O 上 海 金 晨 第2O卷 炉直接还原法用于合金钢废料回收,获得成 功后,在美国建立 INCO公司,并在该公司下 成立 INMETCO公司(国际金属回收公司)。 l 978年 INMETc0公司在美国埃尔伍德城 建成一座直径为 16.8m 的生产性直接还原 环形转底炉,用合金钢厂废料生产海绵铁,该 设备已正常运行了十几年。德国曼内斯曼钢 铁公司已获得 INMETc0工艺的使用权,拟 用此工艺在撼国建造一座直径 28m的环形 转底炉,处理从欧洲各钢铁公司回收的含金 属粉尘和废料。曼内斯曼钢铁公司建立了 INMETCO论证装置,论证用INMETC0工 艺从钢铁厂含低量 Zn+Pb和高含量 Fe的 废物中回收金属的可能性,此项工作得到了 欧洲共同体委员会支持。 论证装置设计能力为处理 23万t钢铁 厂含氧化铁的废料。环形转底炉外径28m,宽 4.5m,有效加热面积 272m ,用辅助能源焦 炉煤气加热并预热空气。 生产海绵铁的生球团湿度 l0 ~12 , 生球团中还原剂碳含量约 l8 ,生产海绵铁 热压块生球团中还原剂碳含量约 l5 。工艺 过程所需要的大部分热能由还原后 CO二次 燃烧中获得,净需能量(扣除在海绵铁中 c 含量后)是 13.1GJ/tDRI。废物预处理系统和 除尘 系统 在 内的 环形 转底 炉操 作 约需 120kWh/tDRI。收集的二次粉尘中(Zn+Pb) >50 的作炼锌原料。 从论证装置运行结果得出以下结论:IN— METCO技术主要适宜于钢产量大、钢铁氧 化物废料多的钢铁厂,明显地适用于钢铁厂 含锌废物回收。DRI热压块返回高炉效果比 投入电弧炉好。 受欢迎的规模是从约 20万 t/a废物(粉 尘污泥、含油轧钢氧化铁皮,干重量)中回收 15万 t海绵铁,设备投资费 6000万马克。操 作成本包括城市服务费在内约为207马克/t 海绵铁 废物价格以 0计算。若钢铁厂废物 处理费用超过 50马克/t渣,那么该方法是 有经济效益的。 7 小 结 在上述几种中,水力旋流器使用得 较普遍。由于该方案只是把含锌尘泥分成高 含量和低含量两种,高含量的尘泥仍不能作 为炼锌厂的原料,还需进一步处理,从环保角 度,这不是一种很完善的方法。 德国蒂森钢铁公司的循环流化床工艺, 日本NKK钢铁公司京浜钢铁厂利用铁水显 热回收锌工艺和美国二次燃烧工艺的实验已 成功,有的也有可行性研究,但尚未见到 报导工业规模装置投入的运行信息 至于环形转底炉(RHF)法,德国曼内斯 曼钢铁公司建立了INMETCO论证装置,论 证从含低量 zn+Pb和高量 Fe的废物中回 收金属的可能性。目前在德国西部有两家钢 铁联合企业用 INMETCO技术由钢厂废物 生产海绵铁和热压块返回高炉,这两家厂年 产 钢 760万 t。在 曼 内 斯 曼 Demag HUttentechnik与Inmetco公司共同努力下, 现在可提供回收不同程度的钢铁厂废料方面 的技术与设备。 。 在国内,环形转底炉是钢管厂加热管坯 用的加热炉,现在把它用在生产煤基海绵铁 上,设备技术是成熟的。阿坝铁矿建了一台年 产 l万 t电炉用金属化球团的炉子,鞍钢也 在建一台直径 8m的炉子。北京科技大学冶 金学院周荣章和陈伟庆两位教授对此工艺有 所研究,并在柳钢做过应用基础研究。所以说 环形转底炉法在国内也是有工艺技术基础 的。此方法用于处理钢铁厂含锌粉尘,主要是 解决含锌粉尘对环境柯染的问题和含铁粉尘 中铁的再利用问题。 参 考 资 料 [1]橱面荐.国外音铁尘泥的处理与利用技术简舟.情盘环 保情报.1992,(3)-12 维普资讯 http://www.cqvip.com 第2期 许亚华:钢铁厂含锌尘泥的除锌工艺 41 [2]T.H.Weklner等.钢铣联合企业垒面废物管理计蜘.怕 金环保情报.1995,(1):2~4 :3]Y.F.Cklu,T.H.{-lttng.中国钢铁公司(CSC)铁基污混 的回收利用 冶金环保情报.1995.(1),47 [4]U_H aner等.德国蒂森公司试验厂循环化床的锕渣回 收.冶金环保情报.1995,(1):96~i06 [5]欧洲各大钢铁公司环保最新举措 科技信息.1996, (24):6~ 7 [6]坂本登等.溶铣显热利用忙土而亚铅古有 工 I-力6亚 铅回收.NKK技报.1996,(154):i~8 :Sarma Recovery 0f Iron.Carbon and Zinc from Steel P1ant Waste Oxides Using the AISI— DOE Posteom- bustion Sme[dng Technology.1996~onmaMng Confer- nece Proceedings 67l~ 6S8 EB]K.Grebe and H J.Lehmk0hler.HightResidue—Free Iron and Zinc Recovery from Integrated Steel P1ant wa帅 thLe嗨 Th~tx 2% ZincP Lend .Imm-aakE~ Conference proceedings·1991.113~ 127 [9]王 尚槐等.环形转底炉海绵铁生产方法 冶金能源. i996t15(6)t7~ 9 13 [1o3王尚槐.COF煤基海绵铁生产方法.世界金属导报. 1996年 4月 29日第 5页 [¨ ]用 Imneteo法回收钢铁怕炼生、污泥爰铁鳞,冶叠环保 情报.1995,(1):112~122 [12]王末彦,陈伟庆等.古辞铅钢铁厂粉尘遣球一直接还原 处理工 艺研究.庆祝林宗彩教授八十寿辰集.冶叠 工业出版社.1996.18~25 来稿 日期 1997一O9—001 防止炉渣随熔池涡流进入出钢 口的方法 众所周知,转炉出钢时的挡渣方法有:挡 渣塞、挡渣球、气动挡渣塞和炉渣检测装置 等。但是进行微观研究表明,对转炉出钢时炉 渣流入钢包的情况 ,大致可以分为三个阶段 ①刚开始出钢时有部分炉渣流入钢包,②由 于熔池产生涡流,使炉渣随钢水一起流入钢 包,③出钢结束转炉向垂直位置转动时,有部 分炉渣流入钢包。各阶段流入钢包的炉渣量 与转炉倾动速度、熔池面高低、出钢速度和挡 渣方法有关。尽管难于精确测定各阶段流入 的渣量,但是大致上的比例关系为;15 、 6O 和 25 。显然,熔池涡流使炉渣流入钢 包的数量不仅大,而且难于控制。韩国光阳厂 为了减少由涡流引起的流入钢包的炉渣量, 开发了一种新的挡渣法,即:出钢时向出钢口 上方的钢液面吹Ar,吹散钢液面上的炉渣, 同时形成一个“刚性”凹坑,抑制熔池涡流在 出钢口上方形成。凹坑形状对阻止炉渣随钢 水流入出钢口起重要作用。研究确认 ;凹坑深 度应大于渣层厚度,凹坑直径要太于出钢 口 直径。Ar气流速度、喷嘴距液面高度和喷嘴 直径是影响凹坑形状的主要因素。如果喷嘴 高度 0,5m、喷嘴直径 20ram、渣层厚度分别 是 3O和 40cm时,吹散渣层的最低 Ar气流 速度分别是 13和 17Nm。/rain,此时凹坑直 径大于出钢口直径,凹坑足以阻止炉渣进入 出钢El。采用本挡渣法进入钢包的渣量为 4kg/t钢,与之相比采用挡渣球法进入钢包 的渣量为 6kg/t钢。采用一般挡渣法钢包内 渣层厚度 7O~90ram,而采用本方法为 2O~ 50ram,由于进入钢包的炉渣量减少,Al耗降 低 0.2kg/t,同时回磷也减少。 岑永权摘译自《79th Steelmaklng Con— frence Proceedings》l 996。71~ 78 维普资讯 http://www.cqvip.com
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