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甲醇合成驰放气的回收利用

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甲醇合成驰放气的回收利用 石油和化工节能 2010 年第 2 期 ·27· 甲醇合成驰放气的回收利用 孟路 (河南煤化集团中原大化集团公司 河南濮阳 457004) 摘要 总结回收甲醇弛放气生产合成氨的工艺改造,分析有关自动控制和联锁装置的改造情况。改造 后,取得了节能、环保双重效益。 关键词 甲醇 弛放气 节能改造 增产 2008 年,中原大化集团采用荷兰壳牌公司煤粉 加压气化技术、德国鲁...
甲醇合成驰放气的回收利用
石油和化工节能 2010 年第 2 期 ·27· 甲醇合成驰放气的回收利用 孟路 (河南煤化集团中原大化集团公司 河南濮阳 457004) 摘要 总结回收甲醇弛放气生产合成氨的工艺改造,分析有关自动控制和联锁装置的改造情况。改造 后,取得了节能、环保双重效益。 关键词 甲醇 弛放气 节能改造 增产 2008 年,中原大化集团采用荷兰壳牌公司煤粉 加压气化技术、德国鲁奇公司低温甲醇洗技术建成 了年产 500kt 甲醇装置。原合成氨生产装置为 20 世纪 80 年代引进,以天然气为原料,并且采用 UHDE-AMV 低能耗工艺,年产合成氨 300kt。合 成氨装置利用甲醇弛放气改造项目是国内第1家实 现甲醇合成弛放气回收利用的大型煤化工项目,既 可减少废气排放,又可使企业年增产合成氨 50kt、 尿素 85kt。 1 改造 新建成的甲醇装置所产生的弛放气压力为 ﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌ 为科学合理,保证了蒸发系统稳定过料。 4 蒸发系统 原来蒸发抽真空系统是由三级蒸汽喷射器组 成,二段蒸发抽至一段,从一段进入大气。在这种 流程中,二段蒸发抽至一段,增加了一段冷器的 负荷,一段喷射直接排入大气,既浪费了原料又污 染了环境。本次改造选用节能环保型水力喷射系 统,用水代替蒸汽作为喷射动力,二级喷射单独工 作,水循环使用,既减轻了一段表冷器的负荷,稳 定了真空度,又消除了排放,减少了污染。 为实现技改增产时不增加一蒸系统的负荷,采 用了降膜式闪蒸器。由于降膜式闪蒸器可将一蒸负 荷前移 50%以上,故在由改造前 450t/d 增产到 800t/d 时,可以利用原一蒸系统设备,既充分利用 了现有设备,又发挥了降膜式闪蒸器的节能作用。 降膜式闪蒸器在闪蒸低真空情况下其利用甲铵热 加热尿液比升膜式换热设备吨尿素节省蒸汽 50kg 以上。闪蒸下液进入小尿液槽,用泵通过调节阀进 入一段蒸发加热器,蒸发系统过料稳定,受低压系 统影响较小。蒸发系统故障停车时,尿液可由小尿 液槽溢流到大尿液槽,从而避免了全系统停车。 5 尾气吸收 在传统的工艺中,中压系统的放空气和低压系 统的放空气都在尾气吸收塔设备内吸收。中压系统 放空气中空气、甲烷等体积分数约占 75%,氨气体 积分数约占 25%,低压系统的放空气中氨含量高达 95%。2 种不同组分的气体在同一设备内用同一种物 质吸收,不仅吸收率低,尾气中含氨量高,而且浪 费原料,污染环境。改造时新增 1 台操作压力为 0.4MPa 的惰气精洗器,用以单独吸收中压放空气; 把原来的二循二冷改造为尾气吸收塔,单独吸收低 压放空气。改造后放空气中的氨含量可由原来的 8% 降低到 2%以下。 6 氨冷凝系统 增加 F=670m2氨冷凝器 1台,在主厂房 4 楼增 加 1000m3/h 凉水塔 1 台,专供氨冷凝器使用。 7 设备布置 由于此次改造作业面大,新增设备较多,会导 致原有框架布局拥挤,难以保证很好的检修和巡检 通道,现场较乱。改进的办法是在原有框架外新增 钢框架 6m,设备外移,使现场布局合理,流程顺畅。 装置经过改造后,于 2006 年 12 月一次开车成 功,合成塔投料 2h 后各系统基本稳定,装置达到 各项改造目的,节能效果明显,工艺生产操作弹性 在 40%~100%范围内都能保证产品质量达到优等品 的标准。 ·28· 2010 年第 2 期 石油和化工节能 7.49MPa、温度 55℃,主要组成(体积分数)为 H2 (30%~40%),CO(10%左右)及 CO2,总流量约 30080m3/h(标态)。合成氨装置增加一弛放气预热 器(04E004),将引入的弛放气与高变出口气体换 热,预热至 370℃与二段炉出口气混合进入高变炉 (04R001);在高变炉内,混合气中的 CO 和水蒸气 在变换催化剂的作用下发生反应,CO(体积分数) 降至 2.19%,再经低变、脱碳、甲烷化、合成等单 元,最后作为合成氨原料气,达到合理利用资源、 回收弛放气的目的。同时弛放气管线还用作从合成 氨装置引出合成气送入甲醇装置,解决甲醇装置开 车催化剂还原问题。 为了解决新加入的弛放气配氮问题,引入了 6000m3/h(标态)N2,经换热器(06E001)预热后 补充进入甲烷化炉。为解决合成氨装置 N2管网中 N2 不足问题,将 1000m3/h(标态)8.15MPa 的高压 N2 减压至 0.70MPa 补入合成氨装置 N2管网。为了解决 尿素装置 CO2量的不足,从甲醇装置 CO2压缩机组二 段引出 4000m3/h(标态)2.2MPa CO2补至尿素装置 压缩机组一段出口。 整个改造方案包括:弛放气及 N2和 CO2的流量、 压力、温度等重要工艺参数的控制和检测。流量控 制回路包括弛放气流量控制回路(FICA13001)、CO2 流 量 控 制 ( FICA13002 ) 以 及 N2 流 量 控 制 (FICA13003);压力控制检测回路包括弛放气压力 检 测 ( PI13001/PI13002 )、 CO2 压 力 检 测 ( PI13003/PI13004 ) 、 N2 压 力 检 测 (PIA13005/13006)和 N2压力控制(PICA13007)。 温度测量检测控制回路包括弛放气温度测量 (TI13001)、弛放气温度控制(TICA13002)、变换 气温度检测(TI13003)、CO2温度测量(TI13004) 和 N2温度测量(TI13005)。 2 仪表回路和控制方案的实现 2.1 仪表硬件 流量测量均采用差压法,其中一次测量元件采 用孔板,经差压变送器转换成 4~20mA 标准信号进 入合成装置的日本横河 CS3000 系统。压力测量采 用日本横河 EJA 变送器。温度测量采用 K型热电偶, 经现场温变转换成标准信号进入 DCS。在现场仪表 和DCS之间增加安全栅隔离防爆,利用DCS原有I/O 卡件的备用通道,依据控制要求并结合对原有控制 方案的影响,在 DCS 内部组态,实现检测、控制和 联锁,并在流程图画面上进行显示,同时建立采样 和趋势记录,增加报警和操作提示等功能。共计增 加了仪表模拟输入 15 个点,模拟输出 5 个点。同 时西门子 PLC 增加输出通道 3 个,通过现场调节阀 所带的电磁阀实现联锁状态下的安全切断。 2.2 主要控制和联锁 该项目为改造项目,必须全面分析相关工艺和 控制联锁方案,结合工艺要求、控制要求和原有的 控制联锁方案,对影响控制和联锁的各种因素综合 考虑,确保系统控制的稳定性和安全性。以弛放气 控制为例说明系统的组态。 弛放气主要对流量和温度参数进行控制。弛放 气引入合成装置后,合成气成分和量的变化对合成 系统的控制都将造成很大影响。弛放气含有的 CO 需要与一定比例的水蒸气在催化剂的作用下,经高 变和低变 2个单元转化为 H2;同时弛放气含有的 H2 和由 CO 转化得来的 H2又会影响氢氮比,所以必须 依据 H2含量的多少,按一定比例调整整个系统的空 气或 N2量。甲醇装置开车初期,气化输煤是 N2输送, 弛放气中 N2的含量较高,需减空气量;而正常运行 后,改为 CO2 输送,N2 含量较低,又需及时增加合 成气中的 N2含量,保证合理的氢氮比。因此,必须 准确测量并控制弛放气的量,同时依据测量和控制 的弛放气的量,及时调整一段炉的蒸汽量 (FIC03001),同时还要及时调整空气量,保证合 适的氢氮比。因此弛放气流量的准确测量和稳定控 制是改造的关键。 弛放气的流量测量采用了孔板取压、结合差压 变送器的测量方法,其测量的不是质量流量。气体 流量测量受温度和压力的变化影响较大,设计了温 度和压力补偿,引入弛放气压力(PI13002)和弛 放气温度测量(TI13001),在 DCS 内部组态,实现 温度和压力修正。并对气体流量通过阀门 (FV13002)进行控制,确保弛放气流量的相对稳 定。同时,还根据弛放气的气体组分,组态了对水 碳比、氨氮比影响的仪表,提示工艺操作。 因弛放气温度较低,而高变催化剂是以 Fe3O4 为活性成分,活性温度一般 350~430℃,为了保证 高变的效率,高变炉出口变换气走 04E004 管程, 弛放气经阀门(FV13001)减压后走壳程。04E004 设置 1 个旁路阀(FV13002),高变炉入口气体温度 调节控制在 370℃,加热后的弛放气和转化气汇合 进入高变炉进行变换反应。 2.3 DCS 内部组态 控制功能的实现通过 DCS 内部组态来完成。合 石油和化工节能 2010 年第 2 期 ·29· 纯碱生产中低温热能的回收利用 袁江 (中国石化集团南化有限公司连云港碱厂 江苏连云港 222042) 摘要 从实际经验出发,结合理论分析,系统地总结了淡液塔出气冷却器余热回收在局部及全厂热力 系统中不同效果的情况,指出在节能改造中,应该从全局考虑,比较在不同的工况下节能效果,做到最佳 的投入与产出。 关键词 纯碱 换热器 余热回收 节能减排 1 简介 在纯碱生产过程中,需要使用大量的冷却水, 一是为了控制工艺指标,二是为了回收或带走不利 于过程控制或设备安全稳定运行的热量。 当初,我厂淡液塔出气无单独的冷却器,是借 用蒸馏塔的氨冷器用循环水冷却,热量被带入大气 中,这些热量不仅白白浪费掉了,而且增加给排水 冷却塔的热负荷。另外,随着我厂生产能力的提高, 母液蒸馏系统的冷却能力已不能满足生产需要;另 一方面,给排水车间送往热电车间的脱盐水在进入 锅炉前需要加热到 104℃。因此我厂于 2000 年 6 月 为淡液蒸馏塔增设 1 台波纹管换热器,用脱盐水作 冷却介质,因其运行过程中泄漏频繁,维修量大, 在 2006 年又改用螺旋板式换热器,冷却介质仍为 脱盐水。可以看出,用脱盐水取代循环水冷却淡液 塔出气,既减轻了给排水冷却塔的热负荷,又回收 了淡液塔出气中的余热,是一个一举两得、有明显 节能效果的措施。脱盐水经过淡液塔冷却换热后, 温度升高约 30℃,降低了除氧器的蒸汽消耗,具有 可观的经济效益,对我厂节能减排有着十分重要的 意义。 2 螺旋板式换热器基本参数 在换热器大修更新时,用螺旋板式换热器取代 了波纹管换热器,仍然使用脱盐水作冷却介质。脱 盐水来自给排水车间,吸收淡液塔出气中的余热后 送往热电车间除氧器。 螺旋板式换热器主要设计参数见表 1。 3 运行情况分析 螺旋板式换热器 2006 年 7月 14 日投入生产运 行,8 月份进行了查定,查定时蒸量平均 114m3/h, 稍小于原设计蒸量 120m3/h。查定结果见表 2。 ﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌ 成装置的 DCS 系统采用的是日本横河的 CS3000 系 统。内部仪表的组态主要通过功能块互相连接,并 对功能块的参数进行设定来实现。以弛放气为例, 其控制主要用到了温度压力补偿模块 TPCFL 和 PID 控制模块。 2.4 联锁系统的修改 以上工艺回路在引入合成装置、尿素装置后, 如果装置出现异常情况时,必须执行正确的联锁程 序,以确保系统安全。根据实际工艺要求,主要增 加3个联锁动作:①合成装置一段炉联锁系统TRIPB 动作时,通过 PLC 发出一动作信号给 FV13001 带的 电磁阀,使其失电,自动关闭调节阀,防止造成高 变催化剂被还原失效;②甲烷化联锁TRIPF动作时, 关闭氮气控制阀(FV13003);③当尿素装置 CO2 机 组跳车时,发出一信号给 FV13002 带的电磁阀,联 锁关闭该阀。 3 效果分析 改造完成后,于 2008 年 5 月 26 日将甲醇弛放 气引入合成氨装置。经过几次运行,工艺设备都运 行良好,仪表和控制也都运转正常。从实际运行看, 每小时可多产氨 3~6t,经济效益十分可观。随着 煤化工装置的进一步稳定运行,必将产生更大的经 济效益。同时,弛放气成分稳定后,仪表要进一步 通过内部组态和工艺结合,对弛放气引入后为合成 装置的工艺操作提供及时的控制调整提示信息。
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