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羊毛活性染料冷轧堆染色

2011-08-06 7页 pdf 642KB 60阅读

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羊毛活性染料冷轧堆染色 羊毛活炷荣辩冷乾。经染色 印染(20眇N0.10) l i 羊毛活性染料冷轧堆染色 赵雪1,何瑾馨1,展义臻2 (1.东华大学化学化工与生物工程学院。上海201620;2.浙江三元控股有限公司,浙江杭州311221) 摘 要:采用活性染料对羊毛织物进行冷轧堆染色,以K/S值为评价依据,以确定羊毛活性染料冷轧堆染色 的优化工艺,即尿素100g/L,亚硫酸氢钠20∥L,pH值4.5-6.5,堆置时间24h,轧余率110%。染色后的羊 毛织物具有较高的固着率、匀染性和透染性,染色牢度达4—5级以上,断裂强力和断裂伸长损失...
羊毛活性染料冷轧堆染色
羊毛活炷荣辩冷乾。经染色 印染(20眇N0.10) l i 羊毛活性染料冷轧堆染色 赵雪1,何瑾馨1,展义臻2 (1.东华大学化学化工与生物工程学院。上海201620;2.浙江三元控股有限公司,浙江杭州311221) 摘 要:采用活性染料对羊毛织物进行冷轧堆染色,以K/S值为评价依据,以确定羊毛活性染料冷轧堆染色 的优化工艺,即尿素100g/L,亚硫酸氢钠20∥L,pH值4.5-6.5,堆置时间24h,轧余率110%。染色后的羊 毛织物具有较高的固着率、匀染性和透染性,染色牢度达4—5级以上,断裂强力和断裂伸长损失控制在 15%以内,撕破强力损失控制在20%以内。 关键词:染色;活性染料;冷轧堆法;毛织物 中图分类号:髑193.632 文献标识码:B 文章编号:1000—4017【2009)10一13027—03 Coldpad-batchdyeingofwoolfabric喇缅reactivedyes ZHAOXuel.HEJin-xinl,ZHANYi.zh衄2 ,1.College旷Chemistry&ChemicalEngine田ing;DonghuaUnitersity.Shanghai、 ~201620.Ch/na;2.SaiatyearHoldingGroupCompany.拙哪咖u311221.China] Abstract:Coldpad-batchdyeingprocessofwoolfabricwithreactivedyeswascarriedout.0nthebasisofK/Svalueevalua- tion.theoptjmumconditionsworedefinedasfollowings:urea100g/L。sodiumbisulfite20g/L.pHvalue4.5—6.5.hatching time24h.pickupllO%.Theresultshowedthatthedyedfabricshadgoodfixation。levelnessandpenetratingproperty。color fastnesswasabove4—5grades.thelossforbreakingstrengthandbreakingextensionwaslessthan15%.thelossfortear strengthwaslessthan20%. Keywords:dyeing;reactivedyes;coldpad-batchmethod;woolfabric 传统羊毛染色一般在沸腾或接近沸腾的染浴中进 行。不仅容易损伤羊毛纤维,影响染品的手感、鲜艳度 及光泽。且能耗较高。羊毛的低温染色技术成为染整 工作者的研究课题。 目前,冷轧堆用活性染料占活性染料总量的20% 一30%。冷轧堆染色具有工艺流程短,能耗低,固着率 高,透染性好等优点,若用于羊毛染色,还可减少纤维 损伤‘1·2|。 1 试验 1.1材料 织物精纺羊毛机织物 试剂活性力亚伦品蓝,尿素。平平加0,硅酸钠, 亚硫酸氢钠,无水碳酸钠(以上均为CP级);双氧水 (30%),冰醋酸,氨水(以上均为AR级)。 1.2仪器及设备 HIOK2S型双臂万能材料试验机,Rapidmodel PB01型轧车,SaztoriusBS224S电子天平,PHST-3F型 pH计,YB571B型摩擦牢度仪,WASHTEC—PA2型皂 洗牢度仪,DatacolorSF600型电脑测色配色仪,哈氏切 片器,Nikon电子显微镜。 收稿日期:2008-09一勰 作者简介:赵雪(1981一),女,山东青岛人。博士研究生.研究方向为 微波技术在羊毛染整加工中的应用。 1.3染色工艺 (1)工艺配方/(g/L) 染料 尿素 亚硫酸氢钠 平平加O (2)染色工艺 2.5 石 ,, 15 活性染料轧染(轧余率80%一120%)_打卷堆置 [(20一30)℃X(6—48)h]_+40℃水淋洗一氨水洗 (80℃×15min,pH值8.5)-+清水淋洗1次_十醋酸中和 1.4测试方法 (1)断裂强力及断裂延伸度参照ASTM I)5034--200l测试; (2)撕破强力参照ASTMD2661—2002测试; (3)摩擦牢度参照AATCC8—2004测试; (4)皂洗牢度参照GB/1"3921--1997(纺织品 色牢度试验耐洗色牢度》测试; (5)K/S值在DatacolorSF600型电脑测色配色 仪上测定; (6)固着率(F)将染色后的织物一半用于氨水 洗后烘干,另一半直接烘干,用DatacolorSF600型电脑 测色配色仪测织物氨水洗前后的K/S值,按式(1)计 算固着率: 万方数据 臺灣紡織研究期刊 Taiwan Textile Research Journal 染廠如何降低生產成本之皂洗篇 乙二胺二鄰苯基乙酸鈉(EDDHA-Na)作為活性染料皂洗劑 陳远晨 1 林赖煌 2 方宗松 2 紡織產業綜合研究所 原料與紗線部 1 私立逢甲大學 紡織工程系 2 Y.C.Chen1 ,L.H.Lin2,T.S. Fang2 Dept.of Raw Material and Yarns,Taiwan Textile Research Institute,Taipei,Taiwan,R.O.C.1 Dept.of Textile Engineering ,FengChia University,Taichung,Taiwan,R.O.C.2 陳远晨 Email:ycchenkk@hotmail.com 前言 活性染料印染色牢度不佳一般與印染後的清 洗不徹底有關,而消費者對活性染料印染物的色 牢度要求越來越高。因此皂洗劑的消耗量在整個 印染助劑所占的比例也越來越高,對於廣大印染 廠而言,每年都需要採購大量的皂洗劑,如何有 效的降低皂洗劑相關的採購成本,同時還能提高 皂洗效能,是降低生產成本的重要一環。 印染行業對皂洗劑的要求 1, 低泡 泡沫太高會導致水洗效率下降,既浪費水資源, 淨洗也不徹底,嚴重會導致布面出現色斑。 2, 防沾色 無論是對於白地印花還是普通的染色紡品的皂 洗,都要求很好的防沾色,否則染料容易反沾汙 織物,導致牢度下降。 3, 抗鹽性能 活性染料染色後,皂洗工作液中含有大量無機 鹽,如果皂洗劑耐鹽性不夠,則會出現皂洗前後 的皂洗力不均一,色光、牢度等發生變化。 目前常用的皂洗劑 隨著科技的進步,特別是印染工作者不停的努 力,皂洗劑的經過幾代的發展和優勝劣汰,目前 常用的有三種: 1,面活性劑類,多為脂肪醇醚類,如 AEO-9等。 臺灣紡織研究期刊 Taiwan Textile Research Journal 2,馬來酸-丙烯酸共聚物,多為馬來酸與丙烯酸 按照 1:1 的摩爾比,分子量控制在 7 萬左右粉狀 高分子物。 3,乙二胺二鄰苯基乙酸鈉(EDDHA-Na),多為 50% 含量的紅棕色液體。 三種皂洗劑各種性能比較: 1,泡沫 表面活性劑 馬-丙酸共聚 EDDHA-Na 泡沫高 無泡 無泡 2,皂洗力 按照的相同的皂洗工藝和相同用量,分別觀察皂 洗後的殘液,以殘液的深淺評價皂洗力的強弱, 殘液越深,表明皂洗力越強。 l 活性紅染色殘液 表面活性劑 馬-丙共聚物 EDDHA-Na l 活性翠蘭 殘液 表面活性劑 馬-丙共聚物 EDDHA-Na l 活性黃染色殘液 表面活性劑 馬-丙共聚物 EDDHA-Na l 活性黑染色殘液 表面活性劑 馬-丙共聚物 EDDHA-Na 三種皂洗劑的皂洗力排序為: EDDHA-Na>馬丙共聚物>表面活性劑類 3,防沾色比較 首先配製規定濃度的水解染料殘液,按照相同的 皂洗劑用量處理純白棉布,棉布沾色越淺,防沾 色則越好。 l 活性黑 沾色 表面活性劑 馬-丙共聚物 EDDHA-Na 臺灣紡織研究期刊 Taiwan Textile Research Journal l 活性紅 沾色 表面活性劑 馬丙共聚物 EDDHA-Na l 活性翠蘭 沾色 表面活性劑 馬丙共聚物 EDDHA-Na l 活性黃 沾色 表面活性劑 馬丙共聚物 EDDHA-Na ≈防沾色性能比較,馬丙共聚物 EDDHA-Na>表面 活性劑 4,抗鹽性能比較 通過電解質的電泳模擬皂洗工作液,電泳值 越高,耐電解質能力越好。 l 電泳值 表面活性劑 馬-丙酸共聚 EDDHA-Na 2.7 6.0 12.7 耐鹽性能,EDDHA-Na>馬丙共聚物>表面活性劑 4, 價格比較: 表面活性劑 馬-丙酸共聚 EDDHA-Na 9萬台幣/噸 8萬台幣/噸 6萬台幣/噸 結論: 通過一系列的比較,乙二胺二邻苯基乙酸钠 (EDDHA-Na)在皂洗、防沾色方面與馬丙酸共聚物 相近.在其它方面,包括耐鹽、價格都比馬-丙酸 高聚物更加優秀.因此,在皂洗工藝中,選用性價 比更高的 EDDHA-Na作為皂洗劑,可以節省更多的 成本,是染廠採購皂洗劑的最佳選擇。 印染(2009No.10) w1隅cdfn.com.Cll F=(K/$)氨水流后/(朋)氨水洗前X100% (1) (7)匀染性采用DatacolorSF600型电脑测色配 色仪,对染色样品按均匀取样原则,在各部位随机测定 20个点的明度(或亮度)£.彩度(或纯度)c和色调(或 色相角)日值,求得平均偏差S,最大值与最小值的极 差P,以及平均色差AE,并以此分析匀染性; (8)透染性用哈氏切片器对染色羊毛纤维作横 截面切片,在Nikon电子显微镜上观察其透染性。 2 结果与讨论 2.I影响羊毛染色K/$值的因素 2.1.1 尿素用量 尿素在羊毛冷轧堆染色中的作用主要包括: (1)尿素对阴离子染料有解聚作用,可使染料溶 解度增加; (2)尿素浓度越高,对纤维内及纤维周围水结构 的影响越大,导致染料与羊毛纤维间氢键数量增加; (3)尿素可促使胱氨酸水解为半胱氨酸,进而转 化为脱氢丙氨酸,使支链断裂,染色性提高; (4)与亚硫酸氢钠一起溶胀纤维。 试验取亚硫酸氢钠20∥L,平平加015g/L,堆置 时间24h,轧余率80%,研究不同尿素用量对织物K/S 值的影响,试验结果见图l。 尿幕用量/(g/L) 图I 尿素用量对羊毛织物K/S值的影响 由图I可见,随着尿素用量的增加,染料的上染百 分率逐步提高,但当尿素用量达到100g/L时,可能已 经接近羊毛吸附染料的饱和值,再增加尿素用量,染料 上染百分率的提高已不显著。这可能是因为轧液中添 加了匀染性和润湿性较好的非离子表面活性剂平平加 O,与染料和尿素形成了复合物。 2.I.2亚硫酸氢钠用量 亚硫酸氢钠在羊毛活性染料冷轧堆染色中的主要 作用包括以下两个方面: (1)羊毛二硫键转变为巯基,使更多的活性基和 染料发生反应: 勰 (2)染料上卤代杂环活性基转化为活性更高的磺 酸盐基团。 取尿素100g/L,平平加015g/L,堆置时间24h, 轧余率80%,研究不同亚硫酸氢钠用量对织物K/S值 的影响,试验结果见图2。 亚硫酸氢钠/(g/L) 图2亚硫酸氢钠用量对羊毛织物K/S值的影响 由图2可见,力亚伦活性染料染色时加入亚硫酸 氢钠,可在冷轧堆染色时明显提高羊毛表观色深,但当 亚硫酸氢钠用量超过20g/L,继续增加其用量,染料的 上染百分率提高已不明显。 2.1.3pH值 取尿素100g/L,亚硫酸氢钠20g/L和平平加0 15g/L,堆置时间24h,轧余率80%,研究轧液pH值 对染色织物∥S值的影响,结果见图3。 图3 pH值对羊毛织物K/S值的影响 注:轧液的pH值在强酸性范围内用醋酸调节,在近中性及 中性范围用无水碳酸钠调节。 由图3可见,二氟一氯嘧啶型活性染料力亚伦用 于羊毛织物冷轧堆固色轧液,pH值在4.5—6.5.织物 得色量最高;当pH值大于6.5时,羊毛织物的得色量 显著下降,因此,轧液pH值最好控制在4.5.6.5。 2.1.4堆置时间 取尿素100g/L,亚硫酸氢钠20g/L和平平加0 15g/L,pH值4.5—6.5。轧余率80%.研究堆置时间 对染色后织物/O'S值的影响,结果见图4。 阳晒∞:;;∞帖∞∞∞ i i_-- 万方数据 聿毛污燃染辩冷辊艘挚色 印染(2009No.10) 莩 罐置时[e'l/h 图4堆暨时间对羊毛织物/6/5值的影响 由图4可见,羊毛织物冷轧堆染色堆置30h时, K/S值已达到最高,30h之后固色反应基本完成,继续 延长堆置时间,纤维上已结合的染料反而越来越多发 生水解断键,上染率开始下降。另外,为了提高生产效 率,堆置24h较为合适。 2.1.5轧余率 取尿素100g/L,亚硫酸氢钠20g/L和平平加O 15g/L,pH值4.5—6.5,堆置时间24h,研究轧余率对 羊毛K/S值的影响,结果见图5。 轧余翠/% 图5轧余率对羊毛/O'S值的影响 图5中,轧余率对羊毛织物上染率的影响不大,均 匀的轧车操作是染色工艺中极为重要一环。羊毛织物 染色轧余率控制在80%一120%,但应根据前处理工 艺条件、车速和轧辊性能等进行调整。若染液对织物 透芯渗透不够,应加入渗透剂,不宜采用提高轧车压力 的方法,提高压力会使轧余率下降,织物表面出现霜 花,进而产生波纹疵病等。因此,轧余率选择110%。 2.2优化工艺条件下羊毛织物染色结果分析 优化的染色工艺条件为:尿素100g/L,亚硫酸氢 钠20g/L,平平加O15g/L,pH值4.5—6.5,堆置时间 24h,轧余率110%。采用上述优化的工艺条件对羊毛 织物进行冷轧堆染色,测试了表观得色量、固着率、匀 染性、透染性、染色牢度、强力和断裂伸长等。 2.2.1K/S值、固着率和匀染性 表1 染色羊毛织物的K/S值、固着率和匀染性 平均偏差s 极差p IK/S值固着睾/% A层 l △£IAc △Ⅳ A£lAC △圩 I 1.68 91.3 0.18o.200.100.36}0.37O.180.19 由表l可见,羊毛织物以优化工艺冷轧堆染色后, 具有较高的表观得色量和固着率,而从AE,AL,AC和 AH来看,羊毛织物匀染性较好,平均色差仅为0.19, 对染色试样的目测评判也认为染色效果较好。 2.2.2透染性 染料向羊毛纤维内部扩散有两种可能的途径,一 是穿过角质层向皮质层渗透;另一种是染料通过羊毛 纤维向蛋白质细胞内部扩散∞J。用哈氏切片器切片后 在电子显微检测仪下观察染样的透染性,结果见图6。 图6染色后羊毛织物横截面切片 由图6可以看出,冷轧堆工艺的染透性很好,几乎 能将羊毛纤维染透。 2.2.3染色牢度 襄2染色羊毛织物的色牢度 摩擦牢度/级 皂洗牢度/级 干摩 湿摩 经向 纬向 经向l纬向 原样变色 毛沾 棉沾 5 5 4.5 4~5 4—5 4—5 4—5 由表2可以看出,羊毛织物经活性染料冷轧堆染 色后,摩擦牢度和皂洗牢度都较高,在4-5级以上。 2.2.4断裂强力、断裂伸长和撕破强力 表3染色后羊毛织物强力性能 强力 经向 变化率/% 纬向 变化率/% 断裂强力/N 998.2 —14.7 559.3 —4.8 断裂伸K/mnm 55.9 -8.7 43.3 —12.2 撕破强力/N 25.5 一17.7 18.3 一16.1 注:本试验所用羊毛原布样的断裂强力经向为1169.8N, 纬向为587.7N;断裂伸长经向为61.2mill,纬向为49.3mm;撕 破强力经向为31.0N,纬向为21.8N。负号表示强力下降。 由表3可以看出,羊毛织物冷轧堆染色后强力损 伤较小,其中断裂强力和断裂伸长的损失均控制在 15%之内,而经向和纬向的撕破强力控制在20%以 内。这是因为羊毛织物冷轧堆染色,染料与纤维的固 色反应是在室温下进行的,因而大大减少了常规沸染 工艺所造成的纤维损伤。 (V下转第37页) 万方数据 AFLAMMITKWB在全棉耐久阻燃加I中的应用 印染(2009No.10) 阻燃整理加工的焙烘过程中,织物上常出现焦油 状滴落物,形成疵点。这主要是从沉积在焙烘机内最 热的顶部滴落下来的。一般连续生产3—5万米就会 发生。解决措施是:在工艺许可的条件下尽量调低焙 烘温度;将网状涤纶织物先用1%一2%的盐酸或磷酸 处理,烘干后罩在排风或拔风口,用来吸附在滤网上的 焦油物,运行一段时间后,可取下洗净,再重复使用。 2.4.4产品的气味 织物经阻燃处理中和后水洗不充分,布面pH值 大于8.5时,易产生鱼腥味。可用2g/L双氧水和 1 g/L10%醋酸溶液于40℃水洗。此外,织物pH值 应保持在Oeko—Tex100限量的范围内。 2.5安全问题 根据GoodLaboratoryPractice(GLP)andOECD Guidelines规则进行皮肤过敏毒性测试。测试结果表 明,对五只白兔用润湿的阻燃布包覆七天,皮肤过敏症 状指数为零,白兔体重无异常。 该产品在Oeko-Tex100网站目录上被认定为环保 产品,经整理的阻燃面料也符合Oeko—Tex100标准。 3 结论 (1)KWB可作为环保型阻燃剂用于儿童服装、内 衣面料及直接接触皮肤的床上用品等。 (2)因对强力影响小,操作得当,降强可控制在 15%一25%,因而可用于防羽绒布等轻薄面料的阻燃 加工。 (3)对厚重面料进行阻燃加工时,要注意烘燥温 度。一般不宜超过130℃并保持8%含潮率,以防止表 面阻燃剂增多,影响阻燃面料的耐洗性。 (4)可与不会影响阻燃效果的防水防油剂同浴使 用,以获得具有防水、防油和阻燃性能的多功能面料。 本文在写作中得到本公司试验室柳锡林和情报工作者王 国权同志的大力支持和协作,在此表示由衷的感谢。∞ 参考文献: [1]杨栋探.阻燃整理(三)[J].印染,1990,25(2):44-51. [2]章杰.纺织品后整理生态要求[c].2006全国纺织高新面料开 发研讨会. [3]陈荣圻.纺织品阻燃剂的安全,生态评估及最新发展[C].第六届 全国印染四新技术交流论文集,2006. [4]Thor技术交流资料[R].2006. {·H·H·}+H·H·}÷}_暑·}{·H·H·H·}÷}{·}{-}_{·}_暑·H·}寺}-暑.H·H·H·}_暑.H·}{.}+}+}+}÷}{·H·}÷H·H-}寺H.}{·}.暑·}{·}幸H·}_{·}_{·H·}_{·H·}{·} (▲上接第26页) 为缩小小样与大车样的差异,小样室温打样时,还 原染料的氧化温度应比大车生产时低3℃,根据活性 染料的比移值和上染率追加染料。 4 结论 (1)根据小样制定的大车处方化料后,跟班技术 员可用大车布先打小样缸差,将大车料调整与标样一 致,然后用大车料在大车的轧车上轧小样,符样率将更 高。试样一次后,调整处方可直接开车。如果在大轧 车上轧小样与标样差距很小时,根据经验可不试样,直 接调整处方开车。 (2)活性染料染色时,可根据染料的上染率和比 移值调整好各只染料的追加率;还原染料染色时,则要 根据各染料的还原氧化能力及上染率调整好各染料的 色淀用量。这样,才能提高涤棉织物分散/活性、分散/ 还原一浴染色符样率,减少试样次数,以适应小批量、 多品种的需要。 (3)影响符样的因素很多,但只要规范操作管理, 就能提高符样率,降低生产成本。∞ 参考文献: f1]陶乃杰.染整工程(第二册)[M].北京:中国纺织出版社,2003. f2]吕居生,王叔丽.涤棉织物染色色差分析及解决办法[J].染整技 术.2003,25(4):28-29. [3]李春光,刘跃霞.苏长智,等.对缩小分散/士林料大小样差距的研 究[J].印染,2005.31(11):18-20. (▲上接第29页) 3 结论 (1)优化的羊毛织物冷轧堆染色工艺条件为: 尿素100g/L,亚硫酸氢钠20g/L,pH值4.5—6. 5,堆置时间24h,轧余率110%。 (2)羊毛织物冷轧堆染色后具有较高的固着率、 匀染性和透染性,染色牢度可以达到4—5级以上,断 裂强力和断裂伸长的损失控制在15%以内,撕破强力 的损失控制在20%以内。 (3)羊毛冷轧堆染色可减少纤维损伤,提高产品 质量,节能,降低染色成本,具有较高的工业推广价值。 00 参考文献: [1]Hans.Ulrich啪derEltz.Hans·PeterMaier,Karl.HeinzRostermundt. Padcold-dwellprocesssfordyeingwoolpieceSoodBwithre,activedyce underacidpH[P].美国专利:US4701182,1987-ll-20. [2]陈荣圻.用于节能减排的活性染料(一)[J].印染,2008,34(4): “46. [3]衰辉,樊增禄.NovolLanL蛋白酶在羊毛低温染色中的应用 [J].毛纺科技,2004(4):26-28. 万方数据
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