2008年05期(总第41期)
公路交通科技 应用技术版
作者简介:张斌 (1974-),男,助理工程师,从事道路桥梁工程工作。
在预应力结构施工中,除了锚固系统本身的质量以
外,最重要的质量控制指标就是预应力的大小,它能够
在很大程度上影响预应力构件的起拱度[1],从而影响后
续的桥梁桥面铺装的施工质量;同时如果施工不当,张
拉应力过大时可能会导致构件的出现脆性破坏,张拉应
力过小时可能会导致构件的抗裂性能较低,承载力下降
从而还影响桥梁的整体刚度和安全系数。因此,需要控
制张拉完成时刻的应力。为了确保可靠,将张拉伸长值
的实测量值与理论伸长值进行比较是一种常采用的效验
应力的方法。
1 工程概况及规范要求
宁镇路立交是位于润扬大桥南接线K1标K21+164,
跨越宁镇一级公路。桥梁横断面按两幅并列布置,桥梁
上部结构以箱梁预制为主除现浇段外的单幅桥面均由 5
片箱梁组成,总预制量为 130片。全部采用后张法预
制。
对于后张法钢绞线的张拉施工,不同的规范的伸长
量允需范围都不相同,以下是目前各种规范的规定:公
路桥涵施工技术规范伸长量容许范围为:±6%,铁路施
工规范为±5%,混凝土结构施工验收规范 GB50204-
2002为:±6%,美国ASSHTO对钢绞线的伸长量偏差要
求为:±5%。
2 伸长值的确定及施工中存在的问题
30m箱梁的设计参数为:钢绞线 !j15.24mm,A=
140mm2,标准强度 Ry
b
=1860MPa,弹性模量 Ey=1.95×
105MPa,张拉控制应力 σY=0.75Ry
b
=1395MPa,局部影响
系数 k=0.0025m-1,钢绞线与孔道壁摩擦系数 μ=0.2[2],
计算依据为《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)。
本处以中跨梁N1束为计算算例
L1=3082-130=2952cm
x=0.5L1=29.52/2=1476cm
!θ=7.5°=0.139(弧度)
由于工程运用了柳锚产品,其柳锚系数η=0.98,相
当于摩阻损失2%,其K1=[100/η]/100=1.02,假定千斤顶
的摩阻损失为2%,则K2=1.02,根据规范,预应力钢绞
线的最大控制应力不应超过 0.8Ryb,在本修正中,σk=
K1×K2×0.75Ry
b
=1451<0.8Ry
b
,符合要求
P"=K1×K2×σR[1-e-(κχ+μθ)]
κχ+μθ
=
1451×[1-e-
(0.0369+0.0026)
]
0.0369+0.0262
1414.8MPa
ΔL1=1414.841.95×10
5
×29520=214.2mm
如果采用μ=0.25,那么计算得钢绞线平均拉应力和
伸长值分别为 1401.6MPa,212.2mm,但是在老规范中
孔道壁摩擦系数μ的取值范围为0.16~0.19。
限位板、垫板处的钢绞线自由拉伸长 ΔL2,实测其
限位板、垫板工作占用段的钢绞线长为 100mm,ΔL2=
σK×100mm/EY=0.7mm,实际伸长量的确定,中跨梁 N1
束:ΔL实=ΔL1+ΔL2=215mm,采用同样的方法得出其他束
的实际伸长量。
在具体施工过程中,发现整体上实际量测伸长量大
于计算伸长量,虽然大部分张拉伸长值还在±6%范围之
内,但整体的偏差引起了注意。也有部分箱梁由于施工
预应力张拉伸长值异常的
张 斌
1
,何长江
2
(1.南京嘉群市政工程有限公司,江苏 南京 210019;2.吴江市公路管理处,江苏 吴江 215200)
摘 要:预应力张拉伸长值是控制预应力大小的重要指标,因此将张拉伸长值的实测量值与理论伸长值进行比较
是一种常采用的效验应力的方法,文章通过对影响伸长值的因素 (包括模量、钢绞线尺寸、管道摩阻系数、钢绞
线的松弛等) 的分析,可以更好地分析预应力张拉施工中的问题。
关键词:预应力;模量;伸长值;异常分析
中图分类号:U44 文献标识码:B
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中的各种影响因素 (其中包括施工中的人为因素:如量
测手段) ,钢绞线的伸长量达不到设计伸长值。
3 问题分析
实际应用时由于各种因素的影响,伸长量与理论计
算值经常出现偏差,有时甚至出现很大的误差,如张拉
伸长超出容许范围。对于上述情况中 FIP[3]给出了的原
因见表1。
表1伸长不对的原因(FIP)
针对上述情况,进行了多方面的分析,包括对钢绞
线尺寸的检查,钢绞线模量的分析,量测方法等的分
析。
3.1钢绞线尺寸的检查
在实际施工中我们选取了即将张拉的钢绞线作为检
测对象,在钢绞线穿孔前采用游标卡尺对钢绞线的直径
进行量测,采用每 5m一个测点,每个测点测量两次,
直径取二者的平均值,每根钢绞线测量6个点,最后对
数据进行统计分析,168个测量值,其中直径最大值为
15.26mm,最小值为15.12mm,平均值为15.17mm,根据
表 2[3]采用内插法可以求得钢绞线的面积为 139.13mm2,
面积比计算面积A=140mm2减小0.6%,计算可得伸长值
增大约0.6%,对钢绞线的伸长量影响较小。
同时考虑到在实际量测过程中可能产生会出现较大
误差,我们采用了以每米重数据进行了校核 [4],
!15.24mm钢绞线理论每米重为 1.093kg,取 3个 1m钢
绞线试样称得钢绞线重量分别为 1.090kg、1.084kg、
1.086kg,经计算可得钢绞线平均截面积为 139.14mm2,
与上述采用直径量测得方法测得的面积相差不大。
表2钢绞线面积与直径的关系
3.2钢绞线模量分析
目前我国钢绞线模量值通常采用 195±10kN/mm2,
取值范围较大,对伸长值的计算影响较大,以下是采用
不同模量计算所得的钢绞线伸长值,详细结果见表3。
表3采用不同模量值计算所得伸长值(以中跨梁N1束为例)
由表中可见,以 195GPa为钢绞线模量的理论值,
随着其模量在容许范围内的改变,其伸长量理论值最大
偏差可达到 5.6%,因此对钢绞线模量进行分析具有重
要的意义。其后参阅了钢绞线厂提供的实测数据进行了
分析,厂家提供的模量数据平均值为 191GPa,并选取
了 3根钢绞线试样进行了检测,测得的模量值分别为
191/192/191,最后决定选取 191GPa作为最终模量值进
行计算,计算得中跨梁 N1束伸长量为 219mm,伸长量
增加了2.1%。
3.3伸长量量测方法分析
在具体施工中,虽然量测方法有所改进,由原先的
量测油顶伸长量改进为量测钢绞线伸长量。具体量测方
法如下:在限位板前增加厚 25mm的垫板,垫板的大
小、形状、加工精度、强度等同于限位板,且以垫板中
心为原点、以对应锚板夹片孔最大直径为垫板的掏空直
径,使得垫板成环形。量测时,利用标记笔 (建议采用
石笔) 分别在15%σK,30%σK,100%σK(持荷3min后)
的应力状态下通过槽口在钢绞线上刻划记号,张拉完毕
后,撤除千斤顶、垫板、限位板后,利用钢尺量取15%
σK至 30%σK及 15%σK至 100%σK之间的距离。伸长量
计算公式为
ΔL实=ΔL (15%σK~30%σK) +ΔL (15%σK~100%σK)
采用这种方法避免了非张拉力因素 (工具锚夹片的
回缩、顶与钢绞线的滑移等) 产生的应变,但是钢绞线
的初始状态的变形即0%~15%之间的变形由于钢绞线与
孔道之间的接触状况与 15%~30%时有一定的差异,其
变形与实际情况有一定的偏差。
3.4其他因素分析
在张拉过程中,部分钢绞线束出现了断丝现象,它
引起钢绞线的有效面积减少,对伸长值也有一定的影
响;千斤顶校验不准或千斤顶的油路故障导致油表读数
与千斤顶实际张拉应力不对应;孔道的摩擦损失计算是
否准确,摩擦力与钢绞线同管道表面的接触状态有关,
同时摩擦系数还受束中钢绞线的根数及力的大小影响;
实际张拉过程中张拉长度L的取值是否准确,在梁体浇
注过程中波纹管往往有所偏移,因此会导致钢绞线的实
际张拉长度有所改变[5];张拉过程中混凝土的变形和钢
绞线的松弛,尽管 C50混凝土的弹性模量能够达到
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不能保证自身的稳定,因此,钢筋笼安装完成后,用连
接钢筋将钢筋笼固定在稳固护壁的锚杆上,每 5m焊接
一圈。采用同样的方法将第二 (36m)、三 (20m) 节连
接好的钢筋笼下放,然后跟已经下放的钢筋笼采用锥螺
纹连接 (如果个别钢筋位置有偏差,不能正常连接,采
用绑条焊连接)。连接完成后,采用同样的方法将钢筋
笼焊接在护壁锚杆上。
3.3 桩身混凝土制备、灌筑
桩基C30混凝土在拌和站集中拌制,混凝土罐车运
输,运距 2km。本桥右幅 8#墩采用导管法灌注,导管
底部埋于混凝土面内3m。
孔桩成孔、钢筋笼安装好后,孔内通信、通风、提
升设备等设施在灌注桩身混凝土时必须拆除,考虑到孔
内操作人员的安全及孔桩通过强岩溶地层容易漏水的特
殊情况,孔桩混凝土按照水下混凝土的标准进行配合比
设计,通过导管内混凝土柱的冲击和重力使混凝土密
实,当混凝土灌注至距离孔口15m时,由于导管内混凝
土柱的冲击力减小,采用插入式振动器人工振捣,直至
桩顶。因桩顶有浮浆,故桩顶应超灌0.3m,混凝土凝固
后将浮浆层凿除以保证与上部承台连接良好。
3.4 桩基检测情况
水南大桥右幅 8#墩桩基挖孔成孔后,通过监理、
设计、地质勘探和业主的联合检查,其桩孔直径、垂直
度、护壁混凝土质量、嵌岩深度、孔底岩石风化程度及
承载力均符合设计和 《公路工程质量检验评定标准》 要
求;其桩基混凝土浇灌质量由施工单位委托具有资质的
检测单位进行4根桩的超声波检测;监理和建设单位各
进行了1根桩的超声波抽检,均达到了Ⅰ类桩的标准。
4 结语
(1) 水南大桥右幅 8#墩人工特深挖孔桩填补了国
内100m深孔挖孔桩的空白; (2) 在复杂的地质情况下
人工挖孔桩是一种可行的方法; (3) 借鉴水下混凝土
浇灌技术,利用混凝土的重力和深度冲击形成自密实,
成功地解决了深孔人工振捣的不便和安全隐患。
参考文献:
[1] 中铁五局第五工程公司.水南大桥右幅8#墩挖孔桩施工
[R].
[2] 中交第二公路勘察设计研究院.水南大桥施工图设计[R].2005.
[3] 中交第二公路勘察设计研究院.水南大桥施工钻探成果
[R].
[4] JTJ076-95,公路工程施工安全技术规程[S].
35GPa,但在张拉过程中,产生的压力巨大,能够导致
弹性变形和蠕变的产生,同时钢绞线在接近弹性极限的
高应力下松弛影响较明显,而力值的测试确不考虑这些
影响因素;张拉和量测设备的误差,在施工中量测计算
及其他不规范操作会引起一定的误差。
4 结语及建议
经过以上具体的分析,并考虑钢绞线面积、模量因
素的影响,采用了新的张拉伸长值作为控制指标,张拉
伸长值数据基本在控制范围内,但总体数值偏高 2%左
右,这主要是在计算中各种参数的选取与实际情况的差
异等因素的影响结果,经过多方面的调查发现其他标段
也存在类似的问题,即张拉伸长值普遍偏高。当然在施
工中也有其他因素的影响,例如在施工中有一根箱梁整
体伸长值偏小,后经分析,是因为液压油受到污染导致
张拉力不足引起。因此在具体施工中应当注意以下事项:
(1) 钢绞线穿束时,应防止缠绕情况的出现,故当
一孔内钢束数较多时应采用各自编号,两端对应安装、
张拉。
(2) 安装群锚锚板时应尽量消除钢束的长度差,钢
束中长度差的存在会导致钢绞线束中的各根受力不均
匀,错误的受力状态就会导致伸长量的异常。可以对上
紧工作夹片的钢绞线进行多次工作循环消除钢束长度
差,当一次上紧夹片后,应尽可能地摆动工作段的钢绞
线,每摆动一个方向后,就紧一次夹片;直至人工的力
量摆动不了为止。
(3) 在安装中要确保千斤顶、锚圈与孔口中心线位
于同一轴线上,在张拉过程中应减小油泵车与油顶间的
油路长度,且液压油应保持清洁。否则会导致预应力的
损失。
(4) 所有需要校验的张拉机具不准超过校验期限,
若张拉途中出现故障应立即停止张拉,张拉后割丝用砂
轮锯切割。当孔道堵塞对伸长值有影响,这种情况下的
伸长值异常对我们判断孔道内情况也有帮助。在负弯矩
施工时,当我们单端张拉时,发现实际伸长远远小于理
论伸长量时,可判定在浇注的过程中管道损坏,引发堵
塞,同时根据这个异常数据我们可推算出堵塞的位置。
参考文献:
[1] 王成学,刘巍,祁岩.张拉控制应力的大小对预制构件影响[J].低温
建筑技术,1998(1):36-37.
[2] JTJ014-2000,公路桥涵施工技术规范[S].
[3] 段建华.控制预应力钢绞线张拉伸长的意义及异常伸长的分析[J].
结构工程师(增刊),2000.
[4] 段建华,董昌华.高强度钢绞线的直径偏差及与工程质量的关系
[J].建筑技术,2000,31(12):841-842.
[5] 石国林,纪卫中.对后张法预应力中的钢铰线伸长值的误差分析
[J].黄石理工学院学报.2005,21(1):46-51.
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