第 34 卷第 1 期
1997 年 1 月
变压器
TRANSFORM ER
V o l. 34 N o. 1
January 1997
变 压 器 磁 屏 蔽
刘凤和 (四川省电力工业局, 成都 610061)
摘要: 简述了龚咀电厂 2 号主变的技术指标和解体检查情况,
认为在变压器油箱内壁加装磁屏蔽
对降低变压器损耗、改善变压器运行特性有明显的效果。文中详细地介绍了磁屏蔽的加工过程及安装工
艺。
关键词: 变压器 磁屏蔽 损耗
目前, 各国变压器制造厂商为降耗节能, 追
求良好的经济效益, 都致力于大容量变压器的
损耗研究工作。在变压器的油箱内壁加装磁屏
蔽, 对于降低变压器杂散损耗, 提高变压器效
率、改善变压器运行条件有着十分重要的作用。
在 80 年代中期我国为制造优质低耗变压器, 从
国外引进了在变压器上加装磁屏蔽的接合技
术。我局 1988 年在龚咀电厂 2 号主变 (SSPL -
260000ö220)的技术改造过程中, 应用了这一新
技术并取得了良好的效果。
1 龚咀电厂 2 号主变 (S S PL - 260000ö
220) 简况
四川龚咀电厂 2 号主变, 型号为 SSPL -
260000ö220, 是沈阳变压器厂 1971 年产品, 产
品代号 1ET. 710. 604, 产品序号 6L 261- 1。铁
心结构为三相三柱式, 绕组为同心式低Ê —
高Ê —低É —高É 结构, 220kV 级绕组匝绝缘为
0. 95mm。电压组合为 242±2×2. 5% ö15.
75kV , 低压绕组的额定电流为 9540A , 空载电
流为 0. 483% , 负载损耗实测值为 1769. 27kW。
该主变自 1971 年投运后, 变压器油的总烃含量
一直不够稳定, 到 1981~ 1984 年间变压器油的
总烃含量严重超标 (最大值达 200×10- 6, CO 2
达12644. 8×10- 6) , 并伴有乙炔气体出现。2 号主
变紧靠厂房, 一旦变压器因事故起火将危及厂房、
人员的安全。为此, 我局在沈变新订购一台变压器
(SSP3- 260000ö220) , 在 1985 年 12 月 30 日将
2 号主变退出运行, 进行现场技术改造。
2 S S PL - 260000ö220 变压器解体检查
及更换绕组
2. 1 变压器解体检查情况
图 1 变压器绕组结构
1987 年 10 月对 2 号主变的绕组进行更
换。当把高低压绕组吊开后发现, 三相绕组下端
部层压环纸板严重过热并有大面积烧伤。同时
也发现下夹件绕组钢托板上有明显的涡流过热
现象。经分析认为, 该主变绕组为低Ê
_
高Ê _
低É _ 高É 结构, 如图 1 所示, 高低压绕组的联
线和引线多次穿越绕组下端部的层压环。该主
变低压侧额定电流 9540A , 因此, 低压引线产生
的漏磁通很大, 磁感应也很强。漏磁通在绕组钢
板上产生很强的涡流, 使钢托板过热而烧伤层
压环的纸板, 这也是该主变油色谱超标、CO 2 含
量高的主要原因。在 70 年代, 这种大型变压器
绕组的钢托板本应采用不导磁钢板, 不知为什
么在这台变压器上采用的却是普通钢板。鉴于
上述原因, 本次改造过程中在高低压侧的绕组
钢托板上各开一条
宽 30mm 的长口, 在
开口处焊接不导磁
的圆钢棒, 以阻止在
绕组钢托板上形成
环流, 烧伤绝缘件。
2. 2 将 SSPL -
260000ö220 变压器
铝绕组更换为铜绕
组
将变压器的铝绕组换为铜绕组, 220kV 级
绕组的匝绝缘由 0. 95mm 改成 1. 95mm。这次
变压器绕组更换后效果不够理想, 铝绕组换铜
绕组后负载损耗由原来的 1769. 27kW 降至
1672. 87kW , 只降低了 96. 4kW , 负载损耗降低
5. 44%。另外, 变压器高压 A 相局放超标
3000pC。因此, 我们要求制造厂采取降低损耗
措施, 查找A 相局放超标的原因。根据本次解
体发现绕组下端部有层压环纸板过热、大面积
烧伤的现象, 我们经过慎重的研究, 决定在下夹
件绕组的钢托板上及变压器油箱内壁加装磁屏
蔽, 以期降低变压器的杂散损耗, 改善变压器的
运行条件。
3 变压器油箱内壁及绕组钢托板上加
装磁屏蔽
在大型变压器中为降低由漏磁通在油箱上
引起的损耗, 在特定的面积上 (如套管安装部
位)有时用不导磁钢板来代替普通钢板。但对大
面积的油箱内壁采用安装磁屏蔽的方法则更为
经济合理。设置磁屏蔽的目的就是让漏磁通尽
可能地通过导磁性能较好的磁屏蔽装置, 而不
穿入油箱壁的钢板, 从而避免了在油箱壁中产
生大的损耗, 引起油箱局部过热。大电流变压器
绕组的端部漏磁较为严重。在绕组下端的钢托
板上加装磁屏蔽, 能使钢托板表面的磁密变得
很小, 从而降低了绕组的端部漏磁损耗, 以防绕
组端部绝缘过热故障。因此, 我们在龚咀电厂 2
号主变的改造过程中决定在油箱内壁及绕组的
钢托板上加装磁屏蔽。
3. 1 油箱内部条形磁屏蔽块的尺寸选择及固
定方法
图 2 油箱壁中磁密曲线
变压器油箱在无磁屏蔽时, 油箱内部的磁
通分布与绕组相对应部分的轴向磁密较高, 如
图 2。磁通密度较强
的部位在中部, 约占
绕组高度的一半。龚
咀电厂 2 号主变 SS2
PL - 260000ö220, 油
箱 高 3. 82m、宽 3.
63m、长 9m。根据油
箱内部的结构及磁密
分布曲线, 油箱内壁条形磁屏蔽块的尺寸选择
如下: 长 2600mm、宽 200mm、厚 18mm。在变压
器的低压侧放置 26 块、高压侧放置 15 块、油箱
C 相端放置 8 块、中性点端放置 5 块共计 54
块。油箱内壁条形磁屏蔽块的长度适当加长, 可
降低磁屏块端部漏磁场强度, 以提高磁屏蔽效
果。
油箱内部磁屏蔽块的固定是一个关键工
序, 如固定不好就可能产生悬浮电位及磁屏蔽
块的振动。因此, 施工工艺必须保证安装的正确
性。我们在施工前制定了严格工艺, 所以在本次
施工过程中比较顺利, 没出现返工, 而是一次成
功。加装工艺方法如下: 硅钢片按选定的尺寸剪
成长条状组成厚度为 18mm 的条形磁屏蔽块。
为降低噪声便于固定, 条形硅钢片间涂环氧树
脂, 然后压合成一个整体, 用环氧玻璃丝带扎
紧。固定的方法很简单, 在变压器油箱内壁上,
按磁屏蔽块的宽度焊上若干条形小钢板, 将条
形磁屏蔽块放在油箱壁下端突出的支撑块上,
然后将条形钢板打成角板。为防止钢角板打弯
时损伤硅钢片, 在角板及硅钢片间加绝缘板垫
块, 然后打紧, 在磁屏蔽块的上一点焊死, 使条
形磁屏蔽与箱壁间无间隙, 如图 3 所示。
图 3 平板型磁屏蔽
93第 1 期 刘凤和: 变压器磁屏蔽
3. 2 下夹件绕组钢托板上磁屏蔽的固定方法
我们首先做两个半圆形放置磁屏蔽块的金
属托盘, 托盘的形状和绕组钢托板的尺寸形状
相配合。在托盘的外沿焊一直径为 18mm 的圆
钢以供磁屏蔽块和金属托盘接地使用。磁屏蔽
块是用事先剪裁好的扇形硅钢片粘压形成, 如
图 4 所示。每个半圆形的托盘里放置 14 个扇形
磁屏蔽块, 磁屏蔽块和托盘用环氧树脂粘接在
一起。为防止磁屏蔽块和金属托盘之间产生悬
浮电位, 每块磁屏蔽托盘外沿接在一起。如果磁
屏蔽块托盘和下夹件绕组钢托板直接相接, 在
电磁力的振动作用下可能产生位移或触及铁心
接地。为防止出现这种不利的现象, 我们在绕组
钢托盘板和磁屏蔽金属托盘之间垫了一层绝缘
纸板。为防止磁屏蔽托盘和下夹件绕组钢托板
之间产生悬浮电位, 我们在金属托盘外沿圆钢
上焊上一条长 100mm、宽 30mm、厚 1mm 的薄
金属片和下夹件一点可靠接地。
图 4 绕组托盘磁屏蔽
另外, 为防止扇形磁屏蔽块在金属托盘里
产生移动, 我们事先在金属托里焊有固定磁屏
蔽块的专用螺栓, 固定螺栓的高度低于磁屏蔽
块厚度 3~ 5mm。每个螺栓表面用 1. 5mm 厚的
绝缘纸包两层, 以免造成硅钢片间短路。
龚咀电厂 2 号主变加装磁屏蔽后于 1992
年 5 月 26 日投运至今, 运行良好, 未发生任何
异常现象。运行实践证明, 我们加装磁屏蔽的工
艺方法是正确的。引进并很好地消化变压器磁
屏蔽的接合技术, 解决了变压器端部绕组绝缘
过热的问题, 改善了变压器的运行条件。
4 结束语
龚咀电厂主变在油箱内壁及绕组的钢托板
上加装磁屏蔽后, 变压器负载损耗由原来的
1672. 87kW , 降至 1548kW。负载损耗降低了
124. 78kW , 为该变压器附加损耗的 25% , 所以
说变压器加装磁屏蔽, 对于降低变压器杂散损
耗, 改善变压器运行条件十分有效。该主变改造
后于 1992 年 5 月投产至今已四年有余。变压器
在高温季节满负荷运行时, 变压器顶部温升只
有 40K。该主变投运后也曾几次经受系统谐波
冲击的影响, 始终稳定运行。例如 1993 年系统
因谐波的影响, 另一台未经改造的变压器油箱
局部过热, 上下油箱的连接螺丝烧红, 烧毁密封
胶垫, 造成变压器大量漏油, 瓦斯保护动作跳
闸, 被迫停运检修, 但经改造后的这台变压器却
安然无事。经长达四年多的油色谱跟踪监视, 油
色谱稳定。变压器改造后总烃及CO、CO 2 含量
都大幅度下降并且一直稳定。改造前后油色谱
值见下表。
龚咀电厂 2 号主变改造前后油色谱对照表
H 2 CO CO 2 CH 4C2H 4C2H 6C2H 2总烃 备 注
1983. 5. 30 52 990 9460 63 73 12 7. 9 156
1993. 12. 7 16. 7 575. 7 2980. 8 12. 6 18. 6 4. 5 0 35. 7
经过两个
夏天高峰
负荷考验
龚咀电厂 2 号主变在油箱内壁及绕组钢托
板上加装磁屏蔽, 对降低变压器杂散损耗, 改
善变压器运行条件效果是十分明显的, 变压器
磁屏蔽的加工安装工艺是良好的。通过四年多
的运行考验, 可以说龚咀电厂 2 号主变引用磁
屏蔽的技术是成功的。它的改造试验成功, 为
今后大型大电流变压器制造提供了有益的借
鉴, 也为制造优质低耗变压器提供了新的技术
保证。
(收稿日期: 1996- 07- 15)
04 变压器 第 34 卷