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反应精馏隔壁塔水解醋酸甲酯的控制研究

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反应精馏隔壁塔水解醋酸甲酯的控制研究 ·1194· ’ 石 油 化 工 P]巳TROCHEMICALTECHNOLOGY 2009年第38卷第ll期 反应精馏隔壁塔水解醋酸甲酯的控制研究 孙兰义,张月明,周 辉,杨德连,李 军,李青松 (中国石油大学(华东)化学化工学院,山东青岛266555) [摘要]在稳态模拟的基础上,研究了醋酸甲酯水解的反应精馏隔壁塔的控制策略。首先利用AspenPlus软件模拟并优化了该工 艺,得到最优操作条件;通过稳态敏感性分析得到各塔板温度的相对增益,由非方相对增益矩阵法选择控制变量及相对增益矩阵 法确定操纵变量与被控变量...
反应精馏隔壁塔水解醋酸甲酯的控制研究
·1194· ’ 石 油 化 工 P]巳TROCHEMICALTECHNOLOGY 2009年第38卷第ll期 反应精馏隔壁塔水解醋酸甲酯的控制研究 孙兰义,张月明,周 辉,杨德连,李 军,李青松 (中国石油大学(华东)化学化工学院,山东青岛266555) [摘要]在稳态模拟的基础上,研究了醋酸甲酯水解的反应精馏隔壁塔的控制策略。首先利用AspenPlus软件模拟并优化了该工 艺,得到最优操作条件;通过稳态敏感性分析得到各塔板温度的相对增益,由非方相对增益矩阵法选择控制变量及相对增益矩阵 法确定操纵变量与被控变量的控制关系,以降低系统的耦合程度;采用继电反馈法整定比例积分控制器参数后,最终在Aspen DynaIIlics平台上对动态控制进行了模拟。模拟结果表明,通过3个温度控制回路(水进料量控制主塔第28块塔板温度、主塔塔底 再沸器热负荷控制主塔第2l块塔板温度、侧线塔塔顶回流量控制侧线塔第11块塔板温度),可较好地控制醋酸甲酯水解的化学 计量平衡,且产品质量要求与设计值之间的偏差不大于O.Ol%。 [关键词]反应精馏隔壁塔;醋酸甲酯;水解反应;模拟与优化;过程控制;AspenP1us软件 [文章编号]10008144(2009)11—1194一07[中图分类号]TQ028.31 [文献标识码]A COntrolofReactiveDistillationinDividingWaUCol嘲for HydrolysisofMethylAcetate ≤阢,l Z殷,秒f,Zh口ngy如P,”觑g,ZbD“胁f,】么ngDPZ施n,Lf.,hn,LfQ加g蜀Dng (D印anmemofcheIIlicalEngine嘶ng,ChiIlaunivers时ofPeⅡoleum(EastCllina),Qingdaosh趾dong266555,cllina) [Abst阳ct]c伽lr01strategyofreactiVediStiuationindiVidingwallcolumnforhydrolysisofmethyl acetatewasstudiedonbaseofsteady-statesimuladon.Thecontr01strategyofreactiVedistillation diVidingwallcolumnwasfirststudiedtllroughsteady—statesensitiVeanalysis,tlletemperaturerelatiVe gaillofeach乜aywereobtained.日lenforⅡlesakeofreducingmeinteraction锄ongVariousVariables, menon—squarerelatiVegainmatrixme血odwasusedtoselectmetemperaturecontrol仃ays,andthe relatiVegainmatrixmetllodwasusedtocouplememallipulatedVariablesaIldcon仃01ledVariables.The p猢etersofpropoItionalintegml(PI)con臼ollerwereattainedbyrelayfeedbacktests,a11dtllenthe conⅡols扛ategywassimulatedonplatfbrmofAspenDyn枷cs.Thesimulationresultsshowedmattlle PIcon缸01schemewitllt11reetemperature100ps(waterfeedflowratecon臼olledthetemperatureof28th plateofmemaincolu砌,reboilerloadofmaincolu砌con乜.olledmetemperatureof21t11plateoft量le maincolu眦,aIldrefhlxnowrateofrecti&rcon仃011eduletemper狐腿of11吐lplateoftheside rectifier)couldacllieVereasonablecon缸.olperfo姗ancea11dstoiclliometricbalancebetweenreactants, aJldcompositiondisturbaIlcesofmetwodes№dproductswerealllessthan0.0l%. [Keywords]reactiVedistillationdiVidingwallcolu砌;methylacetate;hydrolysis;simulationa11d optiIllization;pmcesscon仃ol;AspenPlusso盘ware 反应精馏是将非均相催化反应和精馏分离有 效耦合在一个塔内的前沿技术,利用反应精馏生产 甲基叔丁基醚成功商业化后,因其不仅可以提高反 应的选择性和转化率,而且在节能减排及减少投资 等方面的也具有很大的优势,迅速得到广泛的开发 与应用。目前,反应精馏已经运用于酯化、醚化、烷 基化和水解等领域⋯。 隔壁塔是一种高效的精馏热耦合单元旧』。反 应精馏隔壁塔就是将非均相催化反应与隔壁塔耦 合在一起的技术。该技术首先由Mueller等A提 出,DaIliel等‘41又在此基础上提出了简捷设计的方 法。Sander等:53以醋酸甲酯(MeAc)水解为例研究 了反应精馏隔壁塔的性能,并进行了相关试验,研 究结果表明,采用反应精馏隔壁塔水解MeAc是可 [收稿日期]2009一06一16;[修改稿日期]2009一08—23。 [作者简介]孙兰义(1972一),男,山东省冠县人,博士,副教授,电 话13854208340,电邮sunl粕yi@163.com。 [基金项目]教育部博士点基金新教师项目资助课题(20070425530)。 万方数据 第11期 孙兰义等.反应精馏隔壁塔水解醋酸甲醮的控制研究 行的。Mueuer等∞o通过对3种具有不同集成度的 碳酸二乙酯合成过程的研究,证明了具有高集成度 的反应精馏隔壁塔的能耗与操作费用最低。 隔壁塔将两个精馏塔的控制条件合并到一个塔 中,使得精馏过程的非线性和操纵变量的耦合关系变 得更为复杂,塔的控制变量与控制回路的选择更加困 难,所以隔壁塔的控制技术一直是限制其进一步发展 的瓶颈。B撇so—Mu丘oz等"’副以乙醇和醋酸反应 生成醋酸乙酯为例,研究了3种反应精馏隔壁塔的性 能,研究结果表明,利用两个比例积分(PI)控制器构 成的温度控制回路便可以控制反应精馏隔壁塔,而且 该控制已成功应用于实验装置。wang等一。以 MeAc与正丁醇酯交换反应为例研究了反应精馏隔 壁塔,对其进行了优化设计,并研究了其控制策略。 本工作采用AspenPlus软件对反应精馏隔壁塔 水解MeAc的进行控制研究,运用PI控制方法 得到了反应精馏隔壁塔的控制方案,为反应精馏隔 壁塔在其他体系的推广提供了理论依据。 1 MeAc水解的反应精馏隔壁塔工艺流程 MeAc水解是研究反应精馏的经典体系,主要 的常规设计思路有:在H:0与MeAc摩尔比(水酯进 料比)较大的情况下,MeAc在塔内接近全部水解,所 以塔顶采用全回流,塔底得到醋酸(HAc)、甲醇 (MeoH)和水的混合物,需要进一步分离;在水酯进 料比较小的情况下,MeAc未全部水解,塔底得到醋 酸HAc和水的混合物,未水解的MeAc与MeOH由 塔顶馏出,仍需要进一步分离。由此可以看出。在常 规的流程中,采用一个塔不可能得到纯的MeOH产 品。根据MeAc水解的特点,采用一个反应精馏隔壁 塔可以在发生反应的同时,得到纯的MeOH产品。 经热力学分析发现,水对MeAc—MeOH共沸 物系中的MeOH有一定萃取作用,隔壁塔内隔壁左 侧顶部物流中MeOH浓度低于MeAc—MeOH共沸 物中MeOH的浓度,而隔壁右侧的MeOH浓度相对 较高。隔壁顶部两物流的混合抵消了水对MeOH 的萃取作用,因此,孙兰义等¨删将隔壁顶部右侧封 闭,得到MeAc水解的反应精馏隔壁塔(见图1),将 隔壁左侧以及公共提馏段定义为主塔(32块理论 板),隔壁右侧定义为侧线塔(11块理论板)。 主塔的进料组成为xM。A。=65%,xM。oH=35%, 接近于MeAc—Me0H共沸物组成,水酯进料比为 5.0,主塔塔顶物流为含少量MeOH的MeAc,与原 料MeAc混合后进人塔内,主塔塔底物流为HAc和 水的混合物,需进一步处理,隔壁底部一部分气相 物流经侧线塔分离提纯后在其顶部得到MeOH产 品。设计要求:MeoH产品的工McoH≥99.9%,主塔 塔底物流中的工M。oH≤0.1%。 图1 MeAc水解的反应精馏隔壁塔 Fig.1schematicdiagr帅ofhyd蹦ysisof腓mylace眦(MeAc) byreactiVedistiⅡa60nindividingwa重lcolunm. MeOH:methanol;HAc:acetic∞id. Notc:dig沁denoted讲atenmnber. MeAc水解的反应精馏隔壁塔的结构确定后,自 由度分析显示还剩余4个自由度:主塔塔顶回流比、 主塔塔顶抽出量、侧线塔塔顶抽出量和气相分配比 (气相分配比为自隔壁底部流向侧线塔与主塔的气相 摩尔流量比)。主塔塔顶抽出量与侧线塔塔顶抽出量 用于保证HAc和MeoH产品的质量要求,通过变化 另外两个自由度以使再沸器热负荷最小。主塔塔顶 回流比与气相分配比对再沸器热负荷的影响见图2。 图2主塔塔顶回流比与气相分配比对再沸器热负荷的影响 Fi92E镌ctofVapofsplit础oa11drenuxratioof maincoluⅡmonreboilerload. 由图2可见,回流比为13、气相分配比为0.60 时,再沸器热负荷最小,为12.51Mw。利用Aspen Plus软件得到最优的反应精馏隔壁塔操作参数, 完成该塔的稳态模拟与优化,为动态控制的模拟 万方数据 石 油 化 工 P】ETROCHEMICALTeCHNOLOGY 2009年第38卷 提供初值。 2 MeAc水解的反应精馏隔壁塔控制设计 MeAc水解的反应精馏隔壁塔全流程的控制目 标是:(1)有扰动加入系统后,系统能够维持反应物 之间的化学计量平衡及保证各产品的质量要求; (2)保持MeoH产品的zM。oH≥99.9%,主塔塔底物 流中工M。oH≤0.1%,且能保证反应物之间的化学计 量平衡,系统处理量由MeAc进料量决定。该塔共 有12个操纵变量:两个新鲜物料的进料流量,主塔 冷凝器及再沸器热负荷,主塔塔顶、塔底、侧线抽出 量及塔顶回流量,侧线塔冷凝器热负荷,侧线塔塔 顶、塔底抽出量及塔顶回流量,其中6个用于储量控 制,一个用于确定处理量,一个用于保持气相分配 比不变,4个用于控制MeOH产品纯度、主塔塔底物 流和主塔塔顶物流的组成及保持化学计量平衡。 由于隔壁塔与热耦合精馏塔在热力学上是等价 的,所以为了在AspenDyn锄ics平台上研究反应精 馏隔壁塔的控制策略,将MeAc水解的反应精馏隔壁 塔变换成如图3所示的反应精馏热耦合塔流程。为 了在AspenD”aIllics平台上得到压力驱动的动态模 型,在流程的模拟中增加了阀、泵等压力转化单元。 图3反应精馏热耦合塔流程的控制结构 Fig.3Pmcesscontrolconfigurationsoft11emlallycoupledreactiVedistillationflow 2.1储量控制 6个储量控制回路,包括4个液位控制回路与两 个压力控制回路。如图3所示,操纵变量与被控变量 之间的关系为:主塔塔顶回流灌液位由其塔顶抽出量 控制,主塔塔釜液位由其塔底抽出量控制,侧线塔塔 顶回流灌液位由其塔顶抽出量控制,侧线塔塔釜液位 由其塔底抽出量控制,而主塔压力由其塔顶冷凝器负 荷控制,侧线塔压力由其塔顶冷凝器负荷控制。 2.2产品纯度及化学计量平衡控制 MeOH产品纯度、主塔塔底物流和主塔塔顶物 流的组成以及化学计量平衡由主塔塔顶回流量、水 进料量、主塔塔底再沸器热负荷、侧线塔塔顶回流 量4个变量控制。由于主塔塔顶物流的组成主要受 物系热力学性质决定,很难通过上述4个操纵变量 准确控制,所以只需用主塔塔顶回流量保持设计值 不变以保证主塔有足够的分离效率。而其他3个控 制变量来控制MeOH产品纯度、主塔塔底物流中 zM。oH及水与MeAc进料之间的化学计量平衡。这 样构成了一个3×3的控制系统。 对于反应精馏的控制,需要维持反应物之间的化 学计量平衡。反应物按照固定的比例进料是最简单 的控制方法,但是魁一心捌等¨川指出由于物流流量 的测量往往存在偏差,这种比例控制在实际应用中并 不可行,他们建议可以通过改变某进料流量来控制某 一块塔板的物流浓度。但在实际工业应用中,用于分 析物流组成的仪器(如色谱仪等)采样周期长、滞后 较大、可靠性不够,而且投资及维护费用较大,故精馏 塔操作中一般采用某塔板处的温度作为间接质量控 制指标。因此,MeAc水解的反应精馏隔壁塔被控变量 的控制均采用灵敏板温度作为间接控制指标来实现。 2.3温度控制点的选择及搭配 针对温度控制点的选择,LuybenIIt归纳了5种 方法(斜率准则、灵敏度准则、矩阵奇异值分解准 则、恒温度准则及产品纯度变化最小准则),但这些 方法仅能找出温度灵敏板,不能找出操纵变量与被 控变量的最佳搭配关系。Hung等¨列在非方相对增 万方数据 第ll期 孙兰义等.反应精馏隔壁塔水解醋酸甲酯的控制研究 益(NRG)法¨41与相对增益矩阵(RGA)法¨纠的基 础上出以下设计步骤:(1)计算各塔板温度的 相对增益矩阵;(2)由NRG法选择温度控制点;(3) 由RGA法将操纵变量与被控变量搭配;(4)由继电 反馈法整定PI控制器得到最终增益(K,)与最终周 期(P.,)的值;(5)由Tyreus—Luyben准则计算PI 控制器增益(群)和积分时间(丁.)。该设计步骤不 但可以得到温度灵敏板,而且可以得到操纵变量与 被控变量的搭配关系,以降低控制回路之间的关联 与耦合,同时可以获得PI控制器的控制参数。 ’。为了在塔板温度线性变化范围内计算各塔板 温度的稳态增益,对整个流程做稳态敏感性分析, 分别将水进料量(Fw)、主塔塔底再沸器热负荷 (QM)、侧线塔塔顶回流量(尺。)在其设计值附近波 动±0.01%,塔内各塔板温度相对增益的结果见图 4。NRG矩阵每行之和与理论塔板的关系见图5。 分析图5可得,温度控制点分别为主塔第21块塔 板、28块塔板和侧线塔第11块塔板。 图4操纵变量变化±O.01%时塔板温度灵敏度分析 F嘻4 SensitiVityofⅡaytemperatureforchallgeof±0.Ol%mallipulatedVariables. ● +O.01%:-一0.0l% Fw:feedrateofwater;QM:reboilerdutyofmaincolumn;尺n:quantityofrefluxinsidercctifier 图5 NRG矩阵每行之和与理论塔板的关系 Fig.5RelationshipbetweenrowsumofNRGma啊xafld仇eoreticaltray 表1为3个操纵变量及3个被控变量之间 RGA分析结果。由表l得到如下控制关系:Fw控 制主塔第28块塔板温度(%:。),QM控制主塔第21 块塔板温度(瓦:。),R。控制侧线塔第1l块塔板温 度(瓦,,)。MeAc水解的反应精馏隔壁塔最终的控 制结构见图3。 2.4 控制性能 MeAc水解的反应精馏隔壁塔控制系统中,液 位控制器采用纯比例控制,流量、压力及温度的控 制采用PI控制。对于温度控制回路,设定1IIlin的 延迟时间,应用继电反馈法对各个温度控制回路进 行整定以计算K。与P岬 万方数据 石 油 化 工 PETRoCHEMICALTECHNOLoGY 2009年第38卷 表1 操纵变量与被控变量之间RGA分析结果以及PI控制器整定结果 Tablel R船ultsofsteady-staterclativegai《RGA)aIlaly凼andpmponionalintegral(PI)controllertuIl王ngof n强ctivedistillationdiVidingwancolu姗 %2I:tempefatureof21tllplatcillmainc01umn;7’M28:temperatureof28mplateinmaincolu咖;强ll:temperatureof11血plateinside recti6er;&:conn口ll盯gain;rI:integrationtiInc. MeAc水解的反应精馏隔壁塔极其复杂,操 纵变量与被控制变量之间非线性极强,控制回路 之间的关联与耦合程度较大,shen等¨刮建议按照 控制回路响应程度依次整定。按照先瓦:.一QM 回路,后瓦。。一RR回路,再%:。一Fw回路的顺序 整定。然后用Tyreus—Luyben准则(&=瓦/3, 丁。=2P。)计算得到各PI控制器参数砭和丁。(见 表1)。 为测试控制结构的控制性能,在Aspen Dyn疵cs平台上模拟平稳运行lh后,分别给系统 两种扰动:MeAc进料流量扰动和组成扰动,灵敏板 温度及重要变量的响应见图6和图7。 图6 MeAc进料流量扰动后各变量的动态响应 Fig.6Dyn锄icrespon∞sofV撕ablesVersustimewimMeAcfcedralechanges. 口:flowrateofbottomsm:am;S:di蚶llatenowrateofrectifier;xMeoHB:molefhctionofmeth蛐olinbottom; 工MeoHs:mole行actionofme吐lanolinsiderectifier. 万方数据 第ll期 孙兰义等.反应精馏隔壁塔水解醋酸甲酯的控制研究 图7 McAc进料组成扰动后各变量的动态响应 Fig.7DyIl锄icresponsesofvariablesV粥us吐mewi血MeACf踟compoSitionch孤ges. 由图6和图7可见,加入扰动约3h后,灵敏板 温度就收敛于设计值,而各物流流量及产品组成也 趋于稳定。MeAc进料量及其含量增加均会使凡 增大,以保证足够的MeAc水解率,表明温度控制回 路可以较好地控制水与MeAc进料之间的化学计量 乎衡。同时,Fw增大,水解产生的HAc量将变大, 因此主塔塔底物流流量将变大,而循环量及MeOH 产品流量变小。另外,加入扰动后,MeOH和HAc 两产品的稳态组成与设计值之间均存在一定的偏 差,但是产品质量要求与设计值之间的偏差均在 0.01%之内。因此该控制结构能较好地控制MeAc 水解的反应精馏隔壁塔。 3结论 (1)系统地分析了MeAc水解的反应精馏隔壁 塔操纵变量与被控变量的配对关系,确立了储量控 制、产品纯度及化学计量平衡控制方案。 (2)应用3个温度控制回路来间接控制产品质 量及反应物之间的化学计量平衡,由NRG与RGA 法确定温度灵敏板,应用继电反馈法以及Tyreus— Luyben规则计算PI控制器参数。3个温度控制回 路可有效控制MeAc水解的反应精馏隔壁塔。 (3)MeAc水解的反应精馏隔壁塔内控制策略 的实现,克服了隔壁塔难于控制的瓶颈,使得反应 精馏隔壁塔在相似体系的推广成为可能。 参考文献 1许锡恩,李家玲.催化精馏进展.石油化工,1989,18(9): 642—649 2孙兰义,李军,李青松.隔壁塔技术进展.现代化工,2008,28(9): 38~41 3 MuellerI,I(10ekerM,Kc吐gEY.M0delingaIld0p妇liza吐onfor EnergySaving锄dPolllnionRcduc60n.IIl:Intemational7mCon— ferenceonProcesshltegra矗on,Prague:PIDcessEngiIleeringPub— hsher.2004.1325~l326 4 DamelG,PatilP,Dragom主rR,eta1.Conc印tualDesignofReac— tiVeDiVidingWaUColuⅡm.In:Distillation&Absorpdon,Lon- 万方数据 石 油 化 工 PETROCHEMICALTECHNOLoGY 2009年第38卷 don:IChemE。2006.364~3‘72 5 SaIlderS,RischC,GeisslerE,eta1.MetllylAcetateHydrolysisin1l aReactiveDividedWalIC01u砌.1n:Dimllation&Absorption, London:IChemE,2006.353~363 6 MuellerI,EugenyYK.ReactiVeDistillationinaDividingWaU l2 ColuIIlIl:Rate—BasedModelingaIldSimul撕on.删幽g∞绷 R∞,2007,46(11):3709—3719 13 7 BaHDso—Mu矗ozFO,Hem丘ndezS,09unnaikeB.Analysisof Designa11dControlofRcactiVeThe咖allyCoupledDistillation Sequences.CD唧眦A池d吼Pm凸g,2007,24:877~88214 8 Hcm螽IldezS,SandoVal—VergamR,Ba∞so—Mu矗ozF 0,eta1. ReactiveDiVidingWallDistillationColumns:Simula廿onand Illlplement撕oninaPilotPlant.∞P,,l砌gJPrDcPjj,2009,鹌(1):15 250~258 9 WangSan_JaIlg,WongDSH,YuShuh—Woei.DesigIlandCon仃ol 16 of11r柚ses矧fica60nReactiVeDistiUa石onwitllThennalCoupⅡng. co唧甜∞绷凸g,2008,32(12):3030~3037 10孙兰义,杨德连,李军等.用隔壁式反应精馏塔技术水解醋酸甲 酯的模拟研究.现代化工,2008,28(增刊1):78~8l Al一灿fajMA,LuybenwLE旋ctofNumberofFraction撕ng TmysonReac廿VeDistillationPerfb舯ance.A,C矗E.,,2000,46 (12):2417~2425 LuybenwL. DistillationDes培naIldcontrolusingAspenTM Simulation.JohnWiley&Sons,Inc,2006.45~290 HungShih-Bo,LeeMing—Jer,TangYeong—Ta九19,eta1.Con仃ol ofDiff色rentReactiVeDis廿llationConflgurations.A,C矗EJ,2006, 52(4):1423~1440 ChaIlgJin—Wen,YuCheng—Ching.TheRelatiVeGainforNon- SquareMultiV撕ableSystem.劭绷凸gScf,1990,45(5): 1 309~1323 McAVoyTJ. InteracdonAnalysis.ResearchHaIlgleP非Nonh Cafolina:111smmlentSocietyofAmerica,1983.8~36 ShenShih—Haur,YuCheng—Chjng.UseofRelay—FeedbackTest forAutomaticTuningofMultiv积曲leSysteIns.A,@EI,,1994, 40(4):627~646 (编辑李治泉) ·技术动态· 洛阳石化工程公司开发增产丙烯的FDFCC一Ⅲ工艺 中国石化洛阳石油化工工程公司在对目前国内外先进 的催化裂化技术进行分析的基础上,开发了增产丙烯和生产 清洁汽油的FDFcc一Ⅲ工艺。中试结果表明,FDFcc一Ⅲ 工艺能大幅度减少热裂化反应,增强催化裂化反应,促进原 料硫向裂化气转移。在中国石油化工股份有限公司长岭分 公司1号催化裂化装置上进行工业应用的结果表明,重油提 升管底部催化剂温度为630℃,剂油比为9.82,液化气及丙 烯产率分别为26.66%和10.22%,干气产率仅为4.33%,汽 油中烯烃体积分数为17.7%,汽油硫含量为0.032%。 辽宁石油化工大学进行轻汽油催化裂解 一生产丙烯催化剂的研究 利用烯烃或含烯烃原料催化裂解增产丙烯具有原料适 应性强、产品结构调整灵活、丙烯/乙烯比值高、生产成本低 等特点。HzSM一5沸石催化剂是一种有较高选择性和较好 耐热性的催化剂,也是烯烃催化裂解制丙烯的常用催化剂。 未改性的HzsM一5催化剂虽然具有较好的初活性,但失活 较快。采用适量镧等稀土元素对催化剂进行改性,可以大幅 减少芳烃的生成,从而提高催化剂的寿命。 辽宁石油化工大学环境与化工系与抚顺职业技术学院 电子商务系合作,采用改性的HzsM一5沸石催化剂,以抚 顺石油二厂初馏点为一75℃的催化裂化轻汽油馏分为原 料,在实验室连续固定床反应装置上进行了催化裂解反 应,研究了反应条件对催化裂化轻汽油裂解及芳构化反应 的影响以及Al:o,作为HzsM一5催化剂的载体对产品分 布的影响。实验结果表明,HzsM一5分子筛负载约5%的 镧后,丙烯收率下降5%、芳烃收率下降15%;当催化剂中 载体含量为30%时,丙烯收率最高为38.26%,芳烃收率为 26.26%,同不使用载体相比,芳烃收率下降了5.1%。 中国科学院广州能源研究所建成千吨级 生物质气化合成二甲醚装置 中国科学院广州能源研究所采用自主知识产权技术在 广东省博罗县建成千吨级生物质气化合成二甲醚示范装置, 并一次投料试车成功。该项目采用低焦油流化床富氧一蒸 汽复合气化、粗合成气一步临氧重整调变和一步法二甲醚合 成等关键技术,用木粉等生物质原料生产二甲醚。约7t生 物质原料可生产1t二甲醚,二甲醚纯度达到99.9%,系统 可实现电和蒸汽自给,能源效率达38%以上。 神华宁夏煤业集团520kt/a煤基聚丙烯装置明年试车 神华宁夏煤业集团在宁夏宁东能源化工基地以煤为原 料的520k∥a的聚丙烯装置,是煤基烯烃项目的配套装置, 预计2010年投料试车。煤基烯烃项目于2005年底开工,总 投资170亿元,每年副产184.8kt汽油、41.2kt液态燃料和 13.8kt硫磺。目前,煤基烯烃项目已累计完成投资100.04 亿元。该项目的气化装置采用德国西门子公司GsP干煤粉 气化专利技术。 荆门石化公司开发成功聚丙烯Z30S专用料 荆门石化公司开发成功的聚丙烯z30s专用料新产品 经检验各项指标全部合格,已投入生产。Z30s是一种高附 加值专用料产品,主要作为生产无纺布、丙纶纤维、土工布和 涂膜聚丙烯的原料,广泛应用于建材、医用、日常用品、化工 和服装等领域。 万方数据
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