3 000m
3内浮船罐不均匀沉陷及修整措施
李守亭
(中石化齐鲁分公司胜利炼油厂,山东淄博, 255434)
摘 � 要 � 以内浮船罐为例,分析了导致储罐基础变形和倾斜的主要因素,阐述了不均匀沉降对油品计量、储罐设
备、内浮盘及储罐基础的影响,分析了油罐不均匀沉降调正纠偏方法的适用性和局限性, 并采用了顶升调正法对大罐
基础进行纠偏。实践证明,顶升调正纠偏法是大罐纠偏的有效措施。
关键词 � 内浮船罐 � 不均匀沉降 � 调正纠偏 � 措施
中图分类号: TE972 � � 文献标识码: B� � 文章编号: 1009- 9859( 2002) 04- 0331- 03
� � 储油罐属大型设备, 基础所占的面积很大,因
此要找到完全均匀的工程地质, 往往比较困难。
由于储罐场地选择不妥, 罐址地基情况复杂, 土层
的不均匀,基础
质量问题,以及充水加荷速度
太快等原因,使储罐基础发生不均匀沉降,而造成
罐体的倾斜较大,影响储罐的使用, 浮顶盖变形、
卡住、罐体扭曲等事故时有所见。
142号罐原为 2 000m3 拱顶罐, 后更新扩容为
3 000m
3 内浮船罐, 新罐规格 (直径 � 高度)为 17
000mm� 17 719mm, 总量108 336. 5kg, 罐基础设计
为钢筋混凝土环墙式,环墙宽 300mm,基础填充物
自下而上为土垫层、3 7灰土垫层 500mm 厚、砂垫
层300mm厚、沥青绝缘砂 100mm厚, 基础从中心
沿径向铺成 1. 5%的坡度。安装工程完毕后一次
注水 12m做充水预压试验, 试验进行 48h 后罐基
础发生不均匀沉降, 罐体由南偏西向北偏东方向
发生倾斜。基础差异沉降数见图 1。
1 � 不均匀沉降的原因
1. 1 � 新罐基础与原罐基础不同心
142号新罐基础在原旧罐基础上施工, 从沉
降均匀角度考虑新罐底基础与原罐底基础同心最
理想。但考虑防火安全距离, 142号罐新罐基础
向北移位 3m, 如图 2所示。图 2中新旧罐底基础
重叠部分(划斜线部分)即旧罐底基础素土层, 因
原罐在用多年已压实,可压缩量较小,而新罐基础
偏离旧罐基础的部分( !)则落在新鲜土层上, !
部分沉降量必然大于 ∀部分沉降量。
图 1� 差异沉降实测数据图
注: ( 1)序号 6, # 0. 00为
相对标高; ( 2)相对标高单位皆
为mm。
图 2� 新罐基础移位示意图
注: O1、O2 分别为旧基础、新基础中心, L为挖沟位置。
1. 2 � 基础施工夯击加固问题
图2中斜线 L位置是 1条深 2. 0m、宽 1. 5m、
收稿日期: 2002- 07- 10;修回日期: 2002- 10- 01。
作者简介:李守亭( 1966- ) , 男,工程师。1990年毕业于山东
师范大学环境与资源学院, 1996年毕业于石油大学化工机械
专业, 现任胜利炼油厂第一油品车间主任。电话: ( 0533 )
7571456。
设备与防腐 � � � � � � � � � � 齐鲁石油化工 , 2 00 2 , 3 0( 4 ) : 3 3 1 ~ 3 3 3QILU � PETROCHEMICAL � TECHNOLOGY
长20m的沟,该沟正位于 142 号罐新基础偏离旧
基础部位。该部位为回填土, 应按回填土夯击加
固处理方法,即从硬土层开始分层回填碾压, 或进
行强夯加固。但该部位基础在施工时未做特殊夯
实处理。
1. 3 � 充水预压
选取不合理
该罐地基属稳定地基, 地基承载力标准值大
于储罐基础底面附加力,充水预压可以分三次快
速充水,即第一次充水到储高 1�2处;沉降达到稳
定控制标准后, 进行第二次充水,第二次充水到储
高的 3�4处; 沉降量稳定后,最后充水到最高操作
液位。该罐充水预压时, 违反充水预压规程, 一次
充水到操作液面,加荷过快,又忽略了土层不均匀
的因素。
1. 4 � 相邻荷载的影响[ 1]
实测证明, 单个大型储罐的底板变形是中间
大,边缘小, 但从成组储罐的实测数据分析,都是
中间小边缘大,而且沉降量也比单个储罐大。这
主要是储罐基础的相互影响作用, 基础之间距离
越近,沉降的相互影响就越大。该罐所在罐组共
14台大罐, 其中 142号罐是最南侧的 1台, 与其北
侧的 140号罐相距仅 6. 3m。
2 � 不均匀沉降造成的危害
(1)基础沉降和不均匀沉降超过一定限度将
导致储罐的歪斜,以及与罐连接的管道破裂。
( 2)罐基础不均匀沉降导致罐体倾斜,罐内液
面由准圆面变成椭圆面, 内浮船升降受阻,易导致
卡船、沉船事故。
( 3)浮船导向管随罐体倾斜,失去导向作用。
( 4)罐体倾斜后, 油品液位测量不准确, 容量
编制困难。
(5)罐基础不均匀沉降改变了罐壁的应力状
态。正常情况下,罐壁主要受两个方向的作用力,
即径向压力和环向拉力。倾斜后由于倾倒力矩造
成罐壁一侧受拉,另一侧受压,当压应力超过其临
界压应力值时会造成罐壁屈曲; 拉应力超过其临
界拉应力,容易造成周向焊缝开裂。
( 6)不均匀沉降严重时,不仅会使罐基础混凝
土环梁损坏,而且能导致油罐本体破裂。
3 � 纠偏调正
3. 1 � 罐基础倾斜校正常用方法
基础倾斜调正的方法有预压法、排水法、挖沟
法、顶升调正法等。
∃预压纠偏法。预压纠偏法是采用钢锭或其
它混凝土预制块作压重,在基础周围进行堆载预
压,使基础倾斜得到局部的调正。该方法有一定
的效果,但周期长。
%排水纠偏法。排水纠偏法是在储罐基础沉
降少的一侧, 开挖排水沟, 用泵定时抽水, 使这部
分基础下的地基加速压缩凝固,加速沉降,从而使
基础各部位的沉降统一平衡, 达到基础纠偏的目
的。饱和软粘土中多采用排水纠偏法。
&挖沟纠偏法。该法是利用储罐的环墙基础
刚度较好的特点,根据土力学原理,在储罐基础沉
降小的一侧,沿环形基础外侧圆周挖一条一定深
度和宽度的半圆形沟,造成土的侧向挤出,使沉降
小的部位加大沉降,达到纠偏目的。该方法操作
难度较大,包括挖沟的位置、长度, 挖沟深度,控制
加荷速率、掌握纠偏时机。
∋顶升调正纠偏法。此方法是将储罐整体逐
步顶起,顶起高度根据基础偏沉情况而定,一般多
沉多顶,少沉少顶,然后用压缩空气将砂吹入储罐
基础底面。此法设备简单,施工周期短,调正纠偏
的幅度大,也比较经济。
3. 2 � 调正纠偏方案
3. 2. 1 � 调正纠偏方法的选择
顶升调正纠偏法实施操作简便,省时经济,设
备简单, 可操作性强,且成功的经验多; 施工过程
中出现异常情况便于处理控制, 处理不成功还可
恢复原状, 为确保调正纠偏成功的几率, 降低风
险,根据 142号罐基础不均匀沉降的情况和罐周
边场地情况,该罐采用顶升调正纠偏法。
3. 2. 2 � 调正方案实施
( 1)顶升准备工作。将实测的罐基础不均沉
降值标记在罐壁上。确定顶升所需的千斤顶数
量,由储罐自重决定,即:
(NT )1. 2N�[ 1]
式中: NT ∗ ∗ ∗ 每台千斤顶额定起重能力乘以
0. 8, kg;
N�∗ ∗ ∗ 储罐总质量, kg。
用额定起重能力 10t 的千斤顶, 则所需千斤
顶数量为 16台。
考虑该罐在抬高时, 只有半圈被抬高,所以用
8台千斤顶就可以。
( 2)如图 1所示,从西北- 150. 0mm 点 8处经
北至东- 70. 0mm点 4处,在罐壁外第一层圈板距
+332+� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 齐 � 鲁 � 石 � 油 � 化 � 工 � � � � � � � � � � � � � � � � � 第 30卷
罐底板 400mm 处打一道背杠, 背杠用龙门卡铁固
定在罐壁上,在背杠下均布 8只千斤顶,千斤顶下
垫枕木支在基础上, 用千斤顶将罐体顶起,使罐壁
在 8个方位垂直度都符合规范标准, 测量检查罐
壁垂直度符合标准后, 用喷砂机将细砂喷到罐底
板与基础的间隙处, 砂子必须填满,然后外圈灌注
细混凝土灰浆。
( 3)由于内浮船支腿落在罐底板上,顶起罐体
时为防止罐底板局部受力过大而导致罐底板与罐
壁板变形,采取了如下措施:用千斤顶支罐体的方
位上的船舱支腿处, 在罐底板上切割一个方洞,让
支腿落至罐基础上,使内浮船不随罐体升起。等
罐体调整好垂直度, 罐底板与罐基础间用砂填实
后,再用千斤顶顶船舱,把船舱顶平。罐底方洞用
�= 14mm钢板补焊,同时起支撑板作用。
(4)将导向管导向轮卸下, 防止在抬高过程
中,导向轮与导向管相互积压,拉弯导向管。
( 5)调整导向管垂直度。
( 6)罐底板动改处做真空试漏。
4 � 罐体发生滑移的可能性分析
该罐属于, 细高型−结构, 即油罐的径高比
( 0. 959)很小,在倾覆力矩作用下易发生歪斜。那
么,罐体在抬高过程中, 是否会发生整体滑移,导
致此修整措施无效, 分析如下:罐底环板与罐壁板
结合处径向剖面为角钢结构, 刚度大, 不易变形,
因此,抬举时罐底环板除相对标高 # 0. 00附近区
域外全部被抬起。但以罐底圆心为中心的中幅板
因刚度不足仍落在罐基础上, 因此罐底板与罐基
础间能产生足够大的摩擦力阻止罐体滑移。另一
方面, 该罐抬高幅度较小, 只有 250mm, 不会导致
罐体歪倒。
5 � 调正过程中出现的问题和实测有关数据
图3中点 2抬高 170mm 时暂停, 检查罐体和
罐基础环梁变形情况, 发现配管与罐体结合部出
现轻微扭转变形,遂将法兰螺栓松脱,消除管线对
罐体的约束。同时拆除罐南侧消防线横管基础,
防止消防线对罐体产生支反力。
继续抬高, 考虑压缩余量, 将点 2 抬高
275mm,其余各点实测抬高数据见图 3。
罐内检测结果: 导向管未发生变形,内浮船共
20条支腿,其中靠北侧 9条通过方洞落至罐基础
上,其余11条支腿使罐底板发生轻微变形, 影响
不大。值得注意的是罐底中幅板因刚度不足仍落
在罐基础上,而环板被抬起,使罐底板预先从中心
沿径向铺成的坡度结构遭到破坏。
图 3� 各点实测抬高数据图
调正完成后,再注水做沉降试验,实测各点数
据表明, 罐体 8个方位及导向管垂直度均达规范
标准。调正及沉降试验后,实测相对标高数据见
图 4。
图 4� 调正沉降试验后,实测相对标高图
6 � 结 � 语
( 1)顶升调正纠偏的实践说明,储罐的基础发
生了不均匀沉降和倾斜, 影响了储罐的正常使用,
完全可以采用调正纠偏法这一专门技术来处理。
( 2)储罐的基础倾斜受许多因素影响,但主要
因素是地基土层的不均匀。另外, 储罐内加荷速
率的快慢,大型储罐群中相邻荷载的相互影响,基
础施工不执行施工操作规程等, 也会造成储罐的
倾斜。
参 考 文 献
1� 徐至钧编著. 大型储罐基础设计与地基处理[ M ] . 北
京: 中国石化出版社, 1999
+333+� 第 4期 � � � � � � � � � � � 李守亭� 3 000m3 内浮船罐不均匀沉陷及修整措施 � � � � � � � � � � � � � � �