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注射用炎琥宁(0.2g)冻干生产工艺改进报告

2017-09-18 2页 doc 12KB 23阅读

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注射用炎琥宁(0.2g)冻干生产工艺改进报告注射用炎琥宁(0.2g)冻干生产工艺改进报告 注射用炎琥宁(0.2g)冻干生产工艺改进报告 在元月12日,冻干岗位按照车间领导的安排,用1号真空冷冻干燥机,在20110101批注射用炎琥宁(0.2g) 冻干生产中,又进行了一次冻干生产掺气升华试制,试制具体步骤是:冻干生产工艺升华第5阶段减少3个小时,取消第11阶段减少30分钟,第13阶段减少30分钟,在冻干生产的升华和解析阶段进行全程掺气,控制冻干箱内真空度为38Pa左右。冻干生产仍采用自动程序进行,冻结阶段和最终高真空解析阶段保持不变,以保证冻干生产过程无较大的变化和对...
注射用炎琥宁(0.2g)冻干生产工艺改进报告
注射用炎琥宁(0.2g)冻干生产工艺改进报告 注射用炎琥宁(0.2g)冻干生产工艺改进报告 在元月12日,冻干岗位按照车间领导的安排,用1号真空冷冻干燥机,在20110101批注射用炎琥宁(0.2g) 冻干生产中,又进行了一次冻干生产掺气升华试制,试制具体步骤是:冻干生产工艺升华第5阶段减少3个小时,取消第11阶段减少30分钟,第13阶段减少30分钟,在冻干生产的升华和解析阶段进行全程掺气,控制冻干箱内真空度为38Pa左右。冻干生产仍采用自动程序进行,冻结阶段和最终高真空解析阶段保持不变,以保证冻干生产过程无较大的变化和对产品质量无较大的影响。从冻干生产试制情况看,初期冷凝器盘管上捕水情况未见明显变化,但升华过程中冷凝器温度波动幅度也较大,因此对冻干机的冷机制冷状况要求较高。在冻干生产升华过程中,产品的升华干燥界面变化较升华不掺气时有明显加快,产品升华干燥界面比原生产工艺提前2个多小时到达瓶底。在控制冻干箱内真空度过程中,逐步升温同时还要让产品温度在升华过程中保持相对稳定,须控制冻干机的掺气量,把手动微调阀在冻干升华过程中进行调整为真空度38?2Pa,真空度报警为50 Pa,以防止升华过程中冻干箱内的真空度偏差过大,尽量适合生产控制需要。在解析过程中,由于冻干生产工艺有几个阶段时间作了变动,解析阶段产品和板层温度处于一致状态的时间很短,最 终高真空解析阶段真空度维持在5Pa左右, 试制的冻干生产周期为26.5小时, 在冻干生产试制过程中,得到改进冻干生产工艺关键数据和设备运行状态变化情况,对今后冻干生产也有指导作用。另外,应用冻干生产掺气升华过程,对公用水、电供给要求较高,如出现短时间停电现象,将对冻干箱内真空状态的自我保护有较大冲击。但冻干生产无论停电、停水时间要过长,均会造成失败的结果,并对冻干生产带来不良影响。 20110101批注射用炎琥宁(0.2g) 冻干生产结束后,观察产品外观无异常,冻干后几个工序生产中也无异常反应,成品化验结果显示,产品水分检测为 0.3%,符合于冻干生产正常状态,这也说明在升华、解析阶段改进后,对冻干生产出的产品外观和水分无不良影响,此次冻干生产掺气升华试制工艺是很成功的,可以应用于冻干生产。采用冻干生产过程中掺气升华的工艺做法,并调整冻干生产升华时的升温节奏, 使冻干生产全部产品升华时保持一致,可有效缩短单批冻干生产周期, 还可进一步提高产品的成品率,此次试制将20110101批注射用炎琥宁(0.2g)的冻干生产周期减少近20%,即减少冻干生产周期4个小时。以现有冻干岗位的四台冻干机用电消耗250千瓦/小时计算, 可减少冻干机每天用电消耗近1000千瓦, 不仅直接降低了冻干生产用电消耗,还减少了辅助能源消耗,即能减少了冻干生产设备运行损耗, 又能减少冻干生产设备维护和保养费用,在减少冻干生产噪声污染,改善冻干生产环境也是有益的,对冻干生产稳定顺利进行有着明显的推动作用,如能尽快应用于冻干生产,每年可节约费用将是很可观的。 珍宝药业 冻干组
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