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冷渣机系统改造技术论文

2020-03-09 5页 doc 25KB 5阅读

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冷渣机系统改造技术论文热电车间锅炉冷渣机技术改造 ——炉渣冷却与水系统部分技改 摘要: 公司热电车间担负着全公司的生产供热与供汽任务,几年前与锅炉配套安装使用的滚筒式冷渣机,存在诸多缺陷,未能有效地保障锅炉稳定的运行,同时也给锅炉运行带来安全隐患。我们组织技术人员,查阅了相关技术资料,结合公司生产和锅炉运行实际情况,提出了对锅炉炉渣系统和冷却水系统进行改造。车间对冷渣机系统的技术改造提出了详细的指导意见,并做了认真细致的工作部署。改造中,注重节能技术的应用,降低了能耗,提高了设备的运行率,设备的安全运行得到了进一步提高。其中主要设备,采用了济南汇...
冷渣机系统改造技术论文
热电车间锅炉冷渣机技术改造 ——炉渣冷却与水系统部分技改 摘要: 公司热电车间担负着全公司的生产供热与供汽任务,几年前与锅炉配套安装使用的滚筒式冷渣机,存在诸多缺陷,未能有效地保障锅炉稳定的运行,同时也给锅炉运行带来安全隐患。我们组织技术人员,查阅了相关技术资料,结合公司生产和锅炉运行实际情况,提出了对锅炉炉渣系统和冷却水系统进行改造。车间对冷渣机系统的技术改造提出了详细的指导意见,并做了认真细致的工作部署。改造中,注重节能技术的应用,降低了能耗,提高了设备的运行率,设备的安全运行得到了进一步提高。其中主要设备,采用了济南汇德节能环保科技有限公司新一代产品~~YCL型跃层式冷渣机。改造后的锅炉炉渣系统和冷却水系统,均能安全稳定的运行,为公司的生产提供了可靠的保障。 1.概述: 公司热电车间担负着全公司的生产供热与供汽任务,锅炉排渣使用的是4台滚筒式冷渣机,由于设备存在诸多缺陷。其主要缺陷是:换热效果差,出渣温度较高。由于设备不合理进渣口处漏渣量大,需定期人工清渣。滚轮、防偏轮等因容易跑偏造成磨损严重,需经常停机进行人工调正。滚筒内部容易漏水,需停机焊接,维修工作量大,每年维修费用高,以及设备动力耗能大等缺陷。针对这些影响锅炉正常运行的缺陷,技术人员查阅了相关技术资料,结合公司生产和锅炉运行实际情况,提出了对锅炉炉渣冷却系统和冷却水系统进行改造的技术。按照改造设计方案,拆除其中一台缺陷最多的滚筒式冷渣机,更换安装了YCL型跃层式冷渣机,并对部分冷却水管道进行了重新设计安装。通过一年多的运行,达到了改造设计技术方案的要求,目前,设备运行稳定,节能效果和经济效益明显提高。 2.技术设计改造安装 1、我们针对上述滚筒式冷渣机存在的设备缺陷分别进行了改造。根据设计要求,拆除了原滚筒式冷渣机,并面向国内冷渣机生产厂家,提出了我们的设计规范和技术要求,经过严格的技术比较和实地考察,选择了新型产品--跃层式冷渣机(由济南汇德公司制作),该形式冷渣机是目前国内较为先进的新型冷渣机。其主要结构形式见图1 2、改造原冷却水供水管道。为了更好的回收炉渣热量,我们将进出冷渣机的冷却水管道,设计为双进双出,这样的进出水方式能保证冷却水更好的吸收炉渣的热量,从而最大程度的回收炉渣热量,提高了冷渣机的换热效率,同时也能保证冷渣机在高负载时的安全运行。附冷却水管道改造示意图2 3、为了充分冷却冷渣机内的炉渣,杜绝冷渣机扬尘现象。根据跃层式冷渣机结构特点,我们设计了吸尘管道,原理是通过吸尘管道,将冷渣机内部的余热和粉尘,排入锅炉省煤器后部风道,在引风机工作形成的负压作用下排入烟道。此项技术改造,既有效的降低了冷渣机内的温度,也有效的改善了锅炉零米层的工作环境,减少了大量的场地清扫工作量。见附图3 4、效益 经济效益:本次技术改造由于自行设计安装,节约材料费用、安装费用5万多元,加上改造后节省各项维修费用(含人工费用、材料费用),因电动机功率减少节省的电费,以及设备运行周期长和回收的热值增加的经济效益共计:49.2万元。改造后的冷渣机系统,不但提高了经济效益,同时杜绝了设备和人身事故的发生,从而达到了安全、环保、经济运行目的。详细经济效益对比见附表。 附表: 锅炉冷渣机及水系统改造前后经济效益对比表 名 称 滚筒式冷渣机 跃层式冷渣机 技术参数 对比 型式:滚筒式;出力:1~8t/h,连续可调;最高进渣温度:1000℃;实际出渣温度:~110℃;冷却水量:4.5吨水/吨渣;冷却水进口温度:≤40℃;冷却水出口温度:≤80℃ 型式:圆盘式;出力:1~8t/h,连续可调;最高进渣温度:1000℃;实际出渣温度:~50℃;冷却水量:5吨水/吨渣;冷却水进口温度:≤40℃;冷却水出口温度:≤95℃。 设备 优/缺点 设备重量和体积都比较大,滚轮、防偏轮等磨损严重,运行时容易跑偏,需经常人工调正;内部容易漏水,焊接难度和工作量大;进料口处漏渣量大,需要定期人工清理;出渣温度较高,约110℃左右,换热效果差。 设备重量轻,不存在跑偏等问题;维护费用低,基本不需要维护;磨损小,未出现过因磨损漏水;出渣温度低,换热效果好;不存在漏渣等问题,节省了大量人工工作量。 设备 维修费用 单台费用:7万元/年,每次维修至少需要三人,费用包含人工费、材料费等。 约1万元/年.台,基本没有维修费,只是例行巡检的人员人工费,每年节约人工费、材料费等6万元。 电机功率 11KW(变频器控制) 5.5KW(变频器控制),较之滚筒式冷渣机节电33000kwh/年,合计节约电费2万元/年。 原滚筒冷式渣机每年因维修造成的停机时间 单台停运时间约3500h/年。 设备单台运行6000h/年以上。设备运行周期提高一倍以上。 运行时间 每台锅炉两台滚筒冷渣机,一用一备,单台运行时间约3500h/年。 改造为跃层式冷渣机后,以跃层式冷渣机运行为主,跃层式冷渣机运行时间约6000h/年以上。回收的热值增加约1000吨标煤/年,按换算成2013年度4000大卡/公斤标煤380元/t计算,增加收入38万元/年。 每次因停机维修造成的锅炉不能正常运行的经济损失; 两台滚筒冷渣机同时故障,造成锅炉放红渣情况平均:1次/年,锅炉放红渣时间约8小时/次。 设备投入运行至今没有因冷渣机故障问题,影响锅炉正常运行。       二零一五年十二月八日
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