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危险与可操作性分析专用记录表

2017-09-19 16页 doc 148KB 38阅读

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危险与可操作性分析专用记录表危险与可操作性分析专用记录表 区域/工艺过程: 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 高 温度 物料 堆积 物料分解 停工72小时 经济损失≥3万元 操作规程 联锁装置 声光报警 2 5 10 把每班检查敲击集尘管道四次、集尘器两次写入操作规程 物料 吸潮 物料分解 停工48小时 经济损失≥1万元 产品质量下降 联锁装置 4 5 20 对异常负压及时处理 管道密封严密,杜绝漏点 加强检查...
危险与可操作性分析专用记录表
危险与可操作性专用记录 区域/工艺过程: 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 高 温度 物料 堆积 物料分解 停工72小时 经济损失≥3万元 操作规程 联锁装置 声光报警 2 5 10 把每班检查敲击集尘管道四次、集尘器两次写入操作规程 物料 吸潮 物料分解 停工48小时 经济损失≥1万元 产品质量下降 联锁装置 4 5 20 对异常负压及时处理 管道密封严密,杜绝漏点 加强检查反吹电磁阀工作正常 仪表风的含水量要降低 危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 区域/工艺过程: 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 高 浓度 滤袋内在质量不好 滤袋破损 负压不好,干粉粉尘外溢,严重污染 物料损失 停工72小时 经济损失≥3万元 操作规程 4 4 16 注意滤袋选型 一年强制更换一次滤袋 滤袋安装出现异常 滤袋破损 环境污染 物料损失 停工72小时 经济损失≥3万元 3 5 15 安装注意质量,不能只抢时间,不顾安装质量 一年强制更换一次滤袋 反吹电磁阀不能正常工作 物料吸潮分解 负压不好,干粉粉尘外溢,装置环境恶劣 产品含粉多,产品质量不合格 经济损失≥1万元 操作规程 联锁装置 声光报警 3 5 15 仪表人员每周检查一次电磁阀一年更换一次电磁阀 危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 区域/工艺过程: 分析节点/管线/泵/反应器/洗涤塔: 引导词 偏差 原因 主要后果 现有 安全 控制 措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 高 ORP 参数控制偏差 液碱消耗高,成本增加 污水含碱量,污染环境 操作 规程 联锁 装置 声光 报警 4 3 12 加强技术学习,提高操作技术水平 自动调节阀故障 液碱消耗高,成本增加 污水含碱量,污染环境 操作 规程 联锁 装置 声光 报警 2 5 10 仪表阀门定期检查、定期更换 ORP探头故障 液碱消耗高,成本增加 污水含碱量,污染环境 操作 规程 联锁 装置 声光 报警 1 5 5 ORP探头每月检查一次 危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 区域/工艺过程: 分析节点/管线/泵/反应器/洗涤塔: 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 高 ORP 参数控制偏差 排放尾气氯气含量超标,造成环境污染;主风机叶轮腐蚀严重 停工24小时;经济损失≥1万元 操作规程 联锁装置 声光报警 3 5 15 加强技术学习,提高操作技术水平 自动调节阀故障 排放尾气氯气含量超标,造成环境污染;污水含碱量,污染环境 主风机叶轮腐蚀严重 停工24小时;经济损失≥1万元 操作规程 联锁装置 声光报警 2 4 8 仪表阀门定期检查、定期更换 干燥尾气粉尘含量大,系统产生废气量(氯气)大 排放尾气氯气含量超标,造成环境污染;主风机叶轮腐蚀严重 停工24小时 经济损失≥1万元 操作规程 联锁装置 声光报警 3 5 15 加强干燥工序的操作,避免巨大负压操作 控制系统温度,避免物料、浆料、母液分解 危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 区域/工艺过程: 分析节点/管线/泵/反应器/洗涤塔: 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 小 流量 泵损坏 排放尾气氯气含量超标,造成环境污染 主风机叶轮腐蚀严重:捕雾器损坏 停工24小时;经济损失≥1万元 操作规程 联锁装置 声光报警 3 4 12 加强设备巡回检查 安装备用泵 填料破损 排放尾气氯气含量超标,造成环境污染;捕雾器损坏;主风机叶轮腐蚀严重 停工24小时;经济损失≥1万元 操作规程 联锁装置 声光报警 3 5 15 三个月检查一次填料 一年更换一次填料 每周记录两次各点负压值 危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 区域/工艺过程: 分析节点/管线/泵/反应器/洗涤塔: 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 小 流量 泵损坏 粉尘吸收效率降低 系统负压大,填料、丝网结垢 捕雾器损坏;管道堵塞 停工24小时;经济损失≥3万元 操作规程 联锁装置 声光报警 3 5 15 加强设备巡回检查 安装备用泵 控制参数偏差 粉尘吸收效率降低 系统负压大,填料、丝网结垢 捕雾器损坏;管道堵塞 停工24小时;经济损失≥3万元 操作规程 联锁装置 声光报警 3 5 15 加强技术学习,提高操作技术水平 管道结垢 粉尘吸收效率降低 系统负压大,填料、丝网结垢 捕雾器损坏 停工24小时 经济损失≥3万元 3 5 15 每周记录两次各点负压值每周检查一次管道是否结垢 每月一次酸洗管道、粉尘洗涤塔 危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 区域/工艺过程: 分析节点/管线/泵/反应器/洗涤塔: 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 小 压差 粉尘洗涤液流量低 产品产量损失,大量产品抽走 增加工艺水、液碱用量 填料、丝网结垢 捕雾器损坏 污水排放量增加 污水排放浓度增大 停工24小时 经济损失≥1万元 操作规程 联锁装置 声光报警 现场仪表显示 3 5 15 危险与可操作性研究(HAZOP)记录表 区域/工艺过程: 分析节点/管线/泵/反应器/洗涤塔: 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 大 压差 粉尘洗涤液流量高 干燥器负压小,粉尘外溢,操作环境恶劣 污水排放量增加 停工24小时 经济损失≥1万元 操作规程 联锁装置 声光报警 现场仪表显示 3 5 15 文丘里罐喉部结垢 干燥器负压小,粉尘外溢,操作环境恶劣 污水排放量增加 停工24小时 经济损失≥1万元 操作规程 联锁装置 声光报警 现场仪表显示 3 5 15 三个月检查、清理一次 电解装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 单位:                            分析节点名称: 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 流量 过少 气动阀故障,泵故障,液位过低 槽温度上升,烧槽,设备着火;氯气量少,氯中含氧量增加,影响产品质量;损坏离子膜 流量显示计,自动控制,联锁保护,有备用泵自动切换 1 5 5 加强联锁试验,加强巡检和监控,加强泵的维护 空白 气动阀故障,泵故障,液位过低,突然停电 同上 2 5 10 增加备用电源 浓度 太高 化盐不充分 析出盐,管道结晶损坏离子膜 浓度化验 2 3 6 加强化盐、化验,浓度监测加强人工化验次数 太低 同上 同上 同上 2 3 6 同上 含量 钙镁离子超标 槽电压上升,温度上升,动行成本增加,长期运行损坏离子膜 人工化验 2 2 4 加强化验、巡检工艺 电解装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 单位:****************有限公司      分析节点名称:电解槽 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 压差 太高 阴极室比阳极室压力过高 阳极板损坏,离子膜损坏 压差报警,联锁 2 5 10 加强后继工艺的监控,加强报警联锁装置的样验,加强监控 低 负压差 离子膜损坏 同上 温度 高 进槽流量引起温度高 两室温度过高,使离子膜碳化损坏 温度显示仪 2 2 4 校验温度显示仪,加强监控 低 蒸气质量不好 过低使盐水流动性变慢,使槽电压上升 同上 同上 电流 低 振流输出小 碱中含盐上升,影响产品质量,长期低负荷运行,电解槽容易损坏,成本上升 联锁, 报警 3 2 6 高 振流输出大 电解槽损坏 联锁, 报警 2 2 4 中断 停直流电 损坏离子膜 联锁, 报警 3 2 6 加强联锁的检验 氯中含氢过高 爆炸 定期 化验 1 5 5 加强电解槽的维护,加强化验 电解装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 单位:****************有限公司      分析节点名称:氢气总管 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 压力 低 泵的出力太大,下游用氢量大 负压造成空气进入管道,爆炸 分三级报警、跳闸 2 5 10 加强后继工艺联锁灵敏度 高 氢气泵跳泵,处氯不足 电解槽压力高,损坏离子膜 分三级报警、跳闸,水封 2 2 4 电解装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 单位:****************有限公司      分析节点名称:阳极液罐 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 液位 高 输碱泵坏,下游流程不通 堵塞氢气通道,引起后段压力升高 联锁,报警 2 2 4 低 罐底泄漏,液位显示不准 电解槽断流量,损坏电解槽 报警 2 2 4 电解装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 单位:****************有限公司      分析节点名称:进槽碱管 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 流量 低 阴极液罐液位低,机泵故障 电解槽温度升高,离子膜损坏 流量联锁,报警 1 5 5 加强联锁的检验,加强巡检 浓度 高 加入纯水少 电解槽温升高,离子膜损坏 人工化验浓度 2 2 4 低 同上 人工化验浓度,加纯水自动控制 2 2 4 电解装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 单位:****************有限公司      分析节点名称:出槽盐水管 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 浓度 高 进槽盐水流量过大电流负荷低,没有充分电解 电解槽损坏,成本增加 化验 2 2 4 电解装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 单位:****************有限公司      分析节点名称:淡盐水罐 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 液位 高 脱氯系统有问题,泵有问题 阻塞氯气通道 报警,联锁 2 2 4 压力 高 氯气泵抽氯不足,跳泵,下游氯气处理有问题 电解槽负压差,损坏泄漏 先事故通道,再联锁,再水封 1 5 5 加强后续工艺和仪表联锁,保持事故处理通道的畅通 电解装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 单位:****************有限公司      分析节点名称:氯气总管 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 泄漏 管线腐蚀穿孔 造成大量人员中毒 有堵漏措施,有防护用品 1 5 5 定期检验 氯气处理装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 单位:****************有限公司      分析节点名称:I钛、II钛冷却器 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 温度 高 冷冻水量小,冷却不足 不利于泵的压缩输送设备腐蚀后续设备硫酸消耗过大 2 2 4 低 氯气结晶,堵塞氯气通道,影响全厂生产 现场温度显示,加强巡检 2 2 4 压力 高 电解槽波动,管道存水,气动 阀失灵,管道泄漏 影响电解槽阳极室 2 2 4 泄漏 冷冻水内漏进氯气管 损坏填料塔和泡罩塔,影响全系统安全生产 1 5 5 加强巡检,检修时加强对钛管的外壁进行检查 氯气处理装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 单位:****************有限公司      分析节点名称:干燥器 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 出口含水量 高 酸的浓度过低,酸温高,捕集器捕集效果差,酸流量不足 对后续工艺设备腐蚀增加 化验 2 3 6 加强化验和巡检 氯气处理装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 单位:****************有限公司      分析节点名称:氯气泵 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 压力 高 负压系统泄漏进空气,后续工艺有堵塞 泄氯,管道超压泄 2 3 6 泵出口安装超压报警,压力联锁 停电 造成氯气总管压力升高 2 3 6 流量 硫酸中断或硫酸流量过小 烧泵 巡检 2 3 6 氯气液化装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 单位:****************有限公司      分析节点名称:冷凝器、分离器 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 含量 尾氯含氢量高 液化效率过高,原氯含氢量高 对后续工艺影响较大,盐酸装置可能发生爆炸事故 手动阀门控制,分析化验,通知上段工序 1 5 5 加强分析化验 温度 高 冷冻盐水温度影响 冷凝不够,压力升高,影响全厂生产系统 远传温度显示 1 3 3 液位 高 阀门未开、管道堵塞 系统压力升高,导致生产系统停车 分离器压力升高 结霜管显示,人工巡检 2 3 6 加强巡检监控 压力 高 盐水压力高于氯气压力 盐水漏入液氯管中,对设备腐蚀大,系统停车 压力表显示,人工巡检 1 3 3 氯气液化装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 单位:****************有限公司      分析节点名称:液氯贮罐 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 压力 高 输送的氯气压力高贮罐液位过高 容器破裂、泄漏 压力远传报警,液位计显示,人工巡检,安全阀 2 5 10 氯气液化装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 单位:****************有限公司      分析节点名称:蒸发器 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 压力 高 热水温度高 蒸发器液位过高 容器破裂、泄漏 压力报警,液位计显示,人工巡检,热水罐上装有温度计,安全阀 1 5 5 热水罐安装远传温度计 含量 高 排污不及时 原氯含三氯化氮高 爆炸 根据原氯的三氯化氮含量确定排污次数,定期分析 2 5 10 加强分析和排污 合成盐酸装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表 单位:****************有限公司      分析节点名称:合成炉 引导词 偏差 原因 主要后果 现有安全控制措施 可 能 性 L 严 重 性 S 风 险 度 R 建议改正 控制措施 氯氢比例 氯气含量高 氯气量的突然变化,误操作 形成混合性爆炸气体,发生爆炸 进民有氢气流量显示,压力表监测,操作工看炉火 2 3 加强操作工的技术 氯气含量低 同上 同上 氯气流量显示,压力表监测,操作工看炉火 2 3 同上 空白 循环水中断 阀门未开 炉烧环 进炉有压力显示 1 3 3 吸收水中断 硫化氢外逸,污染环境炉烧环 泵打水和自来水两条管线,可手动切换 1 3 3
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