【doc】非硅氧漂稳定剂在亚麻粗纱脱胶漂白工艺中的应用研究
非硅氧漂稳定剂在亚麻粗纱脱胶漂白工艺
中的应用研究
摘要:通过试验筛选确
定了能够满足亚麻粗纱
脱胶漂白工艺
的非
硅氧漂稳定剂的种类.
了实际生产中出现
的问题.
关键词稳定剂亚麻
粗纱脱胶漂白应用
AStudyonUtilization
ofNon-elIIcone
BleachingAgentin
RoveDegumming
andBleachingPro-
I前言
C3_2
非硅氧漂稳定剂
在亚麻粗纱脱胶漂白工艺中的
应用研究
亚麻相纱脱胶漂白工艺是亚麻纺纱工艺技术的核心.
目前.世界各主要亚麻纺织品生产国根据自己
国家亚麻原料的性质,加工工艺和产品方向形成了
不同的脱胶漂白工艺模型.主要有欧洲的”双氧漂
工艺”.俄罗斯的氯氧双漂工艺”.和我国的”亚
氧漂工艺”.但是无论采用何种工艺.用双氧水漂白
作为粗纱脱胶的最终环节是一个共性的问题.应用
研究证明.用非硅氧漂稳定剂代替硅酸钠做氧漂稳定
剂.可以明显改善亚麻粗纱脱胶漂白工艺的先进性.
从而提高细纱的品级质量.
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2.1亚麻粗纱氧漂工艺环节的特点
我国使用的亚麻粗纱脱胶漂白的工艺流程为:
酸洗一亚氯酸钠漂白一水洗一双氧水漂白一水洗.
工艺过程采用香港立信公司生产的CS-1400-
A型高温高压染色机完成.其中氧漂的条件有许多
特点:
(1)温度高.一般温度设置在1OO?1O5?.
(2)压力大.氧漂工艺压力在3.5Mpa以上.
(3)碱浓度高.一般在10g/L以上.
(4)浴比小.仅为1:7左右.
由于在亚麻纤维的化学组成中.非纤维素成份
的含量高达3O%.因此.亚麻粗纱的脱胶漂白工艺
比一般棉纱和棉布的练漂工艺要重得多.亚麻纤维
平均长度为10-26mm.[1]所以只能采用束纤维纺
纱.走湿纺工艺路线.
以往.亚麻粗纱氧漂时均采用硅酸钠做稳定剂.近
几年来.由于高档亚麻纺织产品的开发和亚麻纱检验
的提高.对亚麻粗纱的脱胶漂白工艺提出了更高
的技术要求.用硅酸钠做氧漂稳定剂存在的硅垢附着
于煮纱设备和粗纱上.[2)限制了亚麻细纱质量的提
高.另一方面.由于浴比小.所用的各种化工料浓度
均较高经漂白后的粗纱存在着596以上的色差降等
纱.仅此一项全行业每年就损失5000万元以上.因此.
在非硅氧漂稳定剂中寻找,筛选和复配能适应高温,
高压,浓碱.小浴比条件的稳定剂.已成为提高亚麻
纱质量的重要问题之一.
22非硅氧漂稳定剂的应用试验
试验分三个部份进行:实验室试验.小样锅试验
和生产中试.搜集准备了吸附型.络合型.以及混合
型氧漂稳定剂2O多种进行试验.经实验室试验后又确
定了10种稳定剂进行小样锅试验.试验结果如下.
2.21小样锅试验情况
工艺条件(氧漂部分)
总碱度135g/L(烧碱:纯碱=1:3.5).双氧水1.
3g/L(有效氧).材料温度55?.升温速率2?/min.
保温时间30min.各种稳定剂的用量根据实验室的试
验结果确定.试验粗纱:2.2Nm长麻.细纱24Nm.
看
1表2
由于实验室的条件很难模拟出实际生产中的高温
高压条件因此经实验室删选的一些认为比较理想
的
在小样锅试验中并没有取得预想的结果.主要
问题集中在以下几个方面.(1)漂白后的粗纱白度不
一一一,一,一,一一,,一,,,一,
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表
(2)试验结果
(2)氧漂
酸洗:常温打料2~C/rain
浓度32g/L
转常温水洗排液
亚漂打料:亚氯酸钠
355g/L
硝酸钠2.5g/L
双氧水115g/L(有效氧)
稳定剂Xg/L(X取值视品种确定)
够,底色不佳.(2)粗纱白度不匀率(色差)较
严重.(3)细纱单纱强力下降.条干差,光泽不好,
导致细纱品等下降.
虽然小样锅试验中使用的稳定剂FT和稳定剂
SDA-PS,其细纱物理质量指标达到了优等纱标准.
但是其粗纱脱胶损失率大于10%(两者平均为11
55%).而本试验的目的之一就是将粗纱脱胶损失
率降到10%或10%以下,以弥补非硅稳定剂与硅
酸钠的价格差异.因为对一个最小规模(500锭)的
亚麻纺纱厂来说粗纱脱胶损失率每年增加一个百
分点.就意味着每年损失10吨亚麻纱,价值50万
元以上,这是不容忽视的问题.
另一方面,亚麻纱的检验除采用((FZ/T32001,
98》国家行业标准外,购销双方往往以感观检验作
为亚麻纱质量的终裁方式.使用稳定剂FT和SDA,
Ps所纺之亚麻纱在感观上存在毛羽多,光泽差,手
感粗硬的问题,因此认为是不成熟的工艺.
222中试情况
通过小样锅试验后,拟确定两种国产稳定剂和
四种进口稳定剂进行中试.但是由于所选进口稳定
剂中的TinoclariteCBB和LasfcbiIU的数量已不够中
试用量,因此,中试只好用两种国产稳定剂和两种
转常温水洗排液
进口稳定剂进行.中试工艺流程和工艺条件基本按生
产车间现行工艺安排.
III试验情况讨论
31中试结果的统计数据给出的是经过数次试验摸索
后形成的较佳工艺,四种非硅稳定剂的使用效果均不
同程度的好于使用硅酸钠的常规工艺.粗纱煮漂损失
率比常规工艺降低1.5%左右,细纱断裂长度提高2KM
以上,黑板条干评分高一块板左右,细纱麻粒子减少3
个,g以上细纱色泽纯正,白度均匀,光洁度较好,污
垢很少,基本上收到了预期效果.
但是使用非硅氧稳定剂吨纱化工料消耗有所增加.
常规工艺为1200元/吨而用非硅稳定剂则在
12501450元/吨之间.但细纱质量的提高尤其是煮
漂损失率的降低,将对此做出弥补.以细纱纺24Nm计
算,粗纱煮漂损失率降低15%.可使吨纱效益增加
700元以上.因此,化工料消耗增加所带来的损失是
不重要的.重要的是粗纱脱胶漂白工艺的变更不能影响后
序亚麻布染整工艺的正常进行.对此,正在做跟踪考核.
因为亚麻粗纱在化学脱胶过程中在去除纤维中的部
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使用硅t钠的?墨00-畿-0囊3?妻5o薯,_’|醢8o’警_一?__ll
常规工艺统计位
分非纤维素成份的同时.纤维素本身也发生了氧化
损伤.
纤维素氧化损伤主要发生在葡萄糖基环的三个
羟基上.但氧化也可能发生在大分子末端潜在的醛
基上.氧化纤维素的结构有许多种类.例如.葡萄
糖酐环节中c2和c3羟基氧化成醛基.并可继续氧
化成羧基.C2和c3上的羟基在环不破裂的情况下氧
化成一个酮基或两个酮基.c2和c3连接破裂.并在
第一碳原子上形成碳酸酯的基团.在第2碳原子上形
成醛基.它可继续氧化成羧基.伯醇基(一CH2OH)
氧化成醛基(CHO).并可以继续氧化成羧基.大分
子中连接葡萄糖剩基的氧桥被氧化成过氧化物.
造成大分子链断裂等等.
当在亚麻粗纺化学脱胶工艺中使用的氧化剂,
稳定剂助剂和工艺条件发生变化时.纤维素的最
终氧化结构也产生变化.而亚麻纱的物理指标检验
和感观检验均不易发现上述变化因此,必须跟踪
亚麻布的染整效果.这是至关重要的.氧化纤维素
虽然结构形式很多.但可大致可分成两种类型.一
种是还原型氧化纤维素.一种是酸型氧化纤维素.前
者对碱性染料上染能力差.而后者上染率高.[3]另
外.不同结构的氧化纤维素对染色的鲜艳度.色光
等也有不同效果.对中试中不同氧化纤维素结构及
所占比例的测定拟采用红外光谱吸收法进行.
3.2影响氧漂工艺中双氧水活化性能的主要因素
有四个.即PH值温度,压力和重金属离子的催
化作用[4]由于亚麻粗纱的脱胶漂白是经过物理
方法过滤的硬水直接进行,因此.不同地区不同
厂家.其水质情况差异很大尤其是水中重金属离
子的含量不同.将会使得用相同工艺条件做的试验
产生很大差异.以稳定剂FT为例.由于小样锅试验
和中试是在不同厂家进行的.中试首锅试验失败了.
而在工艺调整中.只加入了4.5MgC12后,工艺效果
就达到了比小样锅试验还好的水平.
稳定剂perlosolsY的初始中试效果也不理想.曾
分别探索过加入MgC12,SuC14等均无明显效果.后
来加入尿素750g.效果良好.由于对该稳定剂的成
份并不十分清楚.因此.对这一情况的理论分析需
要与稳定剂供应商研讨后才能做出.
33对亚麻粗纱脱胶漂白工艺而言.白度值的大小并
不是主要考核指标.但对白度的差异率(色差)的要求
是越小越好.因此.无论是吸附型络合型还是混合
型稳定剂,其最终使用效果都要求白度纯正色差小,
不结垢,对纤维损伤小.耐碱性和耐高温性强,煮漂损
失率低,综合成本不是很高,符合环保要求等等.
目前.亚麻行业每年生产湿纺亚麻纱4万吨左
右.需耗用硅酸钠2500多吨因此.用性能符合工
艺要求的非硅氧漂稳定剂替代硅酸钠用于亚麻粗纱
脱胶漂白.是稳定剂销售的一个潜在市场.
参考文献
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社.1990(第二版).
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