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离子膜法烧碱淡盐水脱氯工艺的改进

2017-10-15 3页 doc 14KB 9阅读

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离子膜法烧碱淡盐水脱氯工艺的改进离子膜法烧碱淡盐水脱氯工艺的改进 平煤集团开封东大化工有限公司(简称“平煤开封东大公司”)原有2万t/ a离子膜法烧碱装置,淡盐水脱氯采用空气吹除法,吹出的氯气纯度很低,不能进入氯气总管。低纯度的氯气只能用于生产次氯酸钠,其价格低,而且不易久存。2004年年底,公司新建2万t/ a离子膜法烧碱装置时,决定采用真空脱氯工艺,以期达到回收资源、提高物料利用率和经济效益的目的。 1 脱氯的目的 在离子膜法烧碱生产过程中,精制饱和盐水经电解后成为淡盐水。盐水在浓度降低的同时,被电解过程中产生的氯气所饱和,因此出槽的淡盐水中常含有...
离子膜法烧碱淡盐水脱氯工艺的改进
离子膜法烧碱淡盐水脱氯工艺的改进 平煤集团开封东大化工有限公司(简称“平煤开封东大公司”)原有2万t/ a离子膜法烧碱装置,淡盐水脱氯采用空气吹除法,吹出的氯气纯度很低,不能进入氯气总管。低纯度的氯气只能用于生产次氯酸钠,其价格低,而且不易久存。2004年年底,公司新建2万t/ a离子膜法烧碱装置时,决定采用真空脱氯工艺,以期达到回收资源、提高物料利用率和经济效益的目的。 1 脱氯的目的 在离子膜法烧碱生产过程中,精制饱和盐水经电解后成为淡盐水。盐水在浓度降低的同时,被电解过程中产生的氯气所饱和,因此出槽的淡盐水中常含有一定量的游离氯,而且温度较高。在淡盐水进入重饱和工序之前,必须先经过脱氯工序除去其中的游离氯,以减少对设备管道的腐蚀,防止螯合树脂和碳素管过滤器中毒失效,节约重精制处理的费用,并回收纯度较高的氯气,提高资源利用率。 2 脱氯原理 在离子膜法烧碱生产工艺中,返回的淡盐水中存在下列化学平衡: Cl2 +H2O HClO +HCl; HClO H+ +ClO- 。 脱氯会破坏上述平衡关系,使反应向生成氯气的方向进行。氯气在水中的溶解度很小,根据Henry定律,氯气在水中的溶解度与溶液面的氯气分压成正比,要使氯气从溶液中析出,除增大淡盐水的酸度外,还要不停地降低液体表面的氯气分压。在一定的真空条件下,使较高温度的淡盐水处于沸腾状态,产生大量挟带液相中溶解氯的气泡,不断地向气相转移,从而达到驱除淡盐水中游离氯的目的,即为真空脱氯。但是该物理方法不能100%去除游离氯,还必须加入还原性物质Na2 SO3 ,它和ClO- 反应,将游离氯彻底除去。反应式为: 3 脱氯工艺流程 目前,淡盐水脱氯一般有2种工艺:空气吹除脱氯和真空脱氯两种工艺。 3. 1 空气吹除脱氯工艺流程 电解槽阳极室出来的淡盐水,经过加盐酸,调节pH值至0. 8,1. 5,通过淡盐水泵打入脱氯塔的顶部;同时,脱氯鼓风机将空气从塔底吹入,使空气和淡盐水逆流接触,淡盐水中的氯气被空气吹除,从塔顶出来后,用碱液吸收成次氯酸钠。淡盐水由脱氯塔泵经液面控制阀送至一次盐水工序,用于化盐;在脱氯塔泵的入口加入质量分数为30%的NaOH中和盐酸, 调整淡盐水的pH 值为10 ,11, 再加入Na2 SO3 进行化学脱氯,使送回一次盐水工段的淡盐水检测不出游离氯。 3. 2 改造后的真空脱氯工艺流程在真空脱氯之后,淡盐水中游离氯含量为 15,30 mg/L,如果直接用化学脱氯法处理剩余的游离氯,消耗Na2 SO3 的量 就多。为此,平煤开封东大公司在改造时充分利用原有的空气吹脱塔,让真空 脱氯后的淡盐水再经过空气吹脱塔,吹出剩余的游离氯,用碱液吸收,产生的 少量低浓度次氯酸钠送往公司成品次氯酸钠工段,继续氯化成商品级产品。 具体工艺如下:在进入真空脱氯塔前,向淡盐水中定量加入盐酸,将pH值调 节至0. 8,1. 5,然后进入已处于真空状态的脱氯塔内,脱出的高温湿氯气 经钛管冷却器冷却后,由水环式真空泵抽至气液分离器,分离出的氯气并入 电解氯气总管;产生的氯水作为密封液,经过氯水泵、冷却器后被吸入真空 泵。脱氯后的淡盐水经液封管进入淡盐水受槽,由淡盐水泵送出。同空气吹 除脱氯工艺一样,在泵进口处加入质量分数为30%的液碱,调节pH值为10, 11,之后在管线中加入Na2 SO3 ,至淡盐水检测不出游离氯后,送化盐岗位使 用。4 操作中应注意的问 (1)为保证脱氯效果,要确保进真空脱氯塔的淡盐水pH值在0. 8,1. 5之间。虽然pH值越低越好,但pH值太低,不仅浪费盐酸,而且在化学脱氯时多浪费NaOH。 (2)脱氯真空度的控制:实际运行表明,脱氯真空度越高,淡盐水中的游离氯脱除效果越好,但过高会使真空泵的吸气量有所降低,进而影响真空的稳定性,生产中常控制真空度为55,65 kPa。 5 改造效果 在正常生产情况下,平煤开封东大公司出槽淡盐水中游离氯的质量浓度在2,3 g/L,采用空气吹除法能降为25,30 mg/L。采用真空脱氯工艺后,出脱氯塔淡盐水中游离氯的质量浓度可降为15,20 mg/L,再经过空气吹除和化学处理后,彻底除净游离氯。经过改造后,淡盐水处理过程中所消耗的亚硫酸钠、高纯盐酸以及碱液均比改造前有不同程度的降低,同时还增加了氯气的产量 6 结 语 扩建后的真空脱氯装置已平稳运行1年,不但回收淡盐水中的大部分溶解氯气,并入氯气总管,提高了氯气的收率;同时,氯气处理工序产生的污染物———氯水也进入物料循环利用系统,消除了污染,为企业创造了较大的经济效益和社会效益。
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