阿苯达唑工业污水处理
·环境工程·
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阿苯 达 唑 工 业污 水 处 理
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1 前言
阿苯达唑(A】bc k),叉名 丙硫 苯咪唑,化学
名:5一丙硫基苯并咪唑一2一氨基 甲酸 甲脂,为高教
r谱驱虫药。由于其 用途 日渐扩 大,产量也逐年增
长 。
目前 ,国内台成该药的路线主要有两静 l_:一是
以邻硝基苯胺为初始原料 ,经硫氰化 、丙基化、还原、
环合而成 ;另一条则...
·环境工程·
L{R 毛 ,虚 k 、 ,f详运 ,
阿苯 达 唑 工 业污 水 处 理
THE 1】RI 1M舯 FOR WA翻睡m _A1ER 0F AU旺 DAZ0I正 PR0m JCⅡ0N
1 前言
阿苯达唑(A】bc k),叉名 丙硫 苯咪唑,化学
名:5一丙硫基苯并咪唑一2一氨基 甲酸 甲脂,为高教
r谱驱虫药。由于其 用途 日渐扩 大,产量也逐年增
长 。
目前 ,国内台成该药的路线主要有两静 l_:一是
以邻硝基苯胺为初始原料 ,经硫氰化 、丙基化、还原、
环合而成 ;另一条则 以多菌灵为初始原料 ,经磺化、
还原、丙基化合成。
本文针对上述后一条路线生产污水进行处理试
验,取得一定效果 ,为生化处理创造了有利条件:
2 实验
以多菌灵为原料生产阿苯达 唑.在还原及丙基
化过程 中.分别产生含有 SO4(10%)、FeSO4·7H20
(2o%)、CODer=S00OOmg/1的酸性污水及舍有 s2一、
NaOH及 NaBr、pH >13、CODer=20000mg/1的减性
污水 ,其水量约为还原母涟 2 25t/t阿苯达唑 ,还原
洗水 240vt阿苯达 唑,丙基化母液 15t/t阿苯达唑,
洗水 45t/t阿苯达唑 ,精制水 55t/t阿苯达唑。
处理上述污水的总体思路为_2】:
(1)酸性、碱性污水混合 ,酸碱 中和降低污水酸
碱度:
(2)采用 一定 的化学手 段,使 之生成 难溶盐析
出、沉淀 ;
(3)采用氧化剂将可氧化物质最大限度氧化;
(4)采用吸附剂吸附、腺色.降 CODer值。
经上述处理 .污水 CODer值及色度明显降低。
2.1 酸性、碱性污水混合试验
取定 量的碱性污水 ,以酸性污水调整其 口H值 .
降低污水酸碱度 由于酸、碱污水中分别 吉有 F
《化学工程师)4/1999(总第了3期)
?f5、。多
于 龙 朱建民 刘祥宜
及s2,故混台后,立即生成黑色 Fe,S沉淀,混合水静
置分层或压滤,取清涟测定 CODcr值。
襄 1 混台液 pH值对 CODex值的影响
1 2 3 4 备注
口H 值 6 8 9 12 放置 2h
色度 兰灰 黄 拽黄 无色 后.均变辑
CODcT(rr 目m 88 45 3216 41 2585 07 4149 29{虫.有沉蕊
由试验可知 ,混台涟 pH值 对 CO 值影响很
大,溶液偏 碱,有利 于 Fe2 析 出,进 而较 快 氧化 为
,pH值以9为佳。同时,还可有效防止硫化氢气
体的产生。
2.2 污水生成难溶盐去除试验
按酸性、碱性污水混合试验项将 污水混合后 ,即
生成 FeS沉淀 ,调整溶液浓度(用洗水 ),降低溶 液牯
度,可加速FeS沉淀沉降速度。经试验,按 目前日产
污水及洗水(CODcr值超过 1000raft/1)量混合后形成
的溶液,c0 )cr值可在 4OO0mg/l以下 .可保证 FeS在
0 5h~1 Oh内,基本沉降完全。
2.3 混合污水氧化试验I氧化剂最佳投加量试验 )
污水经 中和、沉 降、压滤后 .加人一定量氧化剂
KMI]O4.搅拌 氧化 ,溶液 由清变 浊.压 滤沉淀,测定
CODer值。
污水取 300nil.污水 CODer值 2874 20mq/];
氧化剂倍数按污水 CODer值以KMnO4氧化等
当量反应为 1 0计。
由试验可知 ,氧化剂 KMIIO4加人量应适 中,过
多将导致 COI2~ 视f定值偏高 ;过少则氧化不完全,均
不利于 CODcr值 降低。其投 加 倍数 以 0 9为佳,
CODcr去脒率为61 5%,色度达排放
。
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2.4 污水暇跗试验(吸附剂最佳投加量试验)
取经酸性 、碱性 污水混台和污球难藩盐去陈实
验处理的污水溶液 ,测定其 CODer值 ,按氧化剂最佳
投加量投^ FdvlnO4,按不同量投入活性炭,搅拌静
置,抽滤,铡定其 CODer值。
襄 2 污水吸附试验结果
水样体积(州)
水样蘼色
KMnO4 磬,KcoD
括性炭量fg,KCOD)
时间 fmm)
O 126 l 0巾 252 2 0/0 5【H 2 5/0
处理液颜色 深黄 一 一 浅黄 无色
CODer值(me/t) 1872 78 1736 95 1234 80 1568.20 1687 56
注:污水 CODer值 3074 73mrA.氧化后 0)D 值 2007mr/1.试验 4o0D口总去睬率 67 6%。
由试验可知,活性炭投加量应适当。过多时,带 3.1 K悯 投加量与CO Der值函数回归。
进还原性物质;过少则吸附不完全,均影响 CODer值 由试验敷据作图描点 ,可知其符合线 函敷关系
降低 ,其投加量以 O.378r/gCO D为佳。 但其斜率在某一 区域有改变。
3 数据处理
氧化剂 、吸附剂投加量与 CODc~值函敷回归。
设 X为 KMIICI4投加量倍敷;
Y为 CO Der值。
Y=bx+
= 一 1010.0144 a2= 2976.44
b】=笠85 9298 = 一2091.1
=0.91 = 一0.99
Ⅺ Q.最佳投^倍敷计算 :
44 -
Y 一 1O10_01+2285 93x1
X = 0.911
Y=2976 44—2091.1X J
此值与试验敷据基本吻合。
3.2 活性炭投加■与 CO Der值函数回归
由试验敷据作图描点,可知其符合线函敷关系
《化学工程师 999(总第 73期)
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其斜率在某一区域有改变
设 x为活性炭投加鼍 (g/KCOD)
Y为 CODer值
Y =bx+
a,= 6868.165 a1= 一1380 o25
h = 一16285 h =∞ 32 8o
|1= 一0 99 r2=0 99
活性炭最佳投人倍敫计算 :
Y =6868 165— 16285X 1
X = 0 368
Y = 一 138O 【】25+6332 8OX J
此值与试验数据基本吻合。
4 氧化剂、吸附剂最佳投加量适用范围
接氧化剂、吸附剂最佳量投入不 同 CODer值 污
水中 经试验 测得 CODer值 、经分析 比较 、其最佳
CODcr值范围取 4O30m8/1以下为宜(正常情况下 ,混
台污承以洗水讽整,不会超过此值)。
5 问题讨论
(1)阿苯达唑生产 ,其酸性 、碱性污水数 量不平衡 ,酸
性污承偏 多,故采 用 部分 生 石 灰 中 和.使 之 生 成
C.~O4-2H2O及 Fe(OH)2或 Fe(OH) 沉淀,同时 Q
(0lH) 具有絮凝作用 J,能降低有机物维度及色度。
(2)利用高浓度酸性及碱性洗液(CODer值超过
loco~v1).调整混合污水溶液维度 ,降低其 粘度,提
高沉降速度 ,利用 自然沉降 ,节省压滤所带来的能
耗、物耗。
(3)该处理过程可作为污永生化处理预处理 ,为
生化处理装置提供 较低鞍稳定 CODcr值 的污水,有
利于装置运行。但 由于加入 氧化剂 K_Ⅵ【104.是否对
生物菌有影响,有持进一步探讨。考虑 污水生化时,
还将有其他产 品污水混入 ,还有带^还 原物质 的可
能,因此 .残余的微量 KMnO4有可能继续反应
(4)接 KMnq 与 CODcr值换算,其投入量为
O 253[kg/M3/KCODcr],即测定 水 CODer值:测得
污水 总体 积 后 , 系数 O 91乘 以 O 253.再 乘 以
《化学工程师)4/1999(总第 73期)
C2C)|)cr值,土再水总体积 ,所得积为 Klan04应投入的
最佳量 系敫 0 9l的选取 即保证最大氧化效果 .又
使得污水中 KMnO~残留最少。工业 化生产时有 利
于高效 、低投入。
活性炭最佳投入量为 1 259[kg/M3/KCOl~ ],
即测定污水 COD,~值 、污水总体积 后,三个敫字相
乘 .积即为活性炭应投入的最佳量:
( 按污 水嗫始 CODer值 计算 ,经该 过程处理
后.CODcr值 可 稳 定 在 1000mg/l一 1200mg/1间,
CODcr去除 率达 90% 以上。排 水色度 达到排放标
准
(6)与该法处理 多菌灵为原始物料生产阿苯
达唑工艺污水 同时,还进行 了以邻硝基苯胺为初始
原料工艺污水处理试验,污水经中和、沉降、氧化、吸
附后.效果不理想,CODcr值去除率较低,有待进一
步研究
(7)经设法处理后 的污水 再经树脂交换、吸附
处理 .CODcr值 可 选 标:但 由 于 污 水 含 盐 高
(N出r),CODcr值较 高,导 致树脂运 行 周期明显 缩
短,每立方米树脂(湿)只可处理 ∞ ~30m 污水,
因此,无法进行工业化操作
(8)污水混台比例(份数):
还原母液水 1 烷基化母液水 2
还原洗水 6 烷基化洗水 4~5
精制洗水 1 2
混台后 ,测定 PH值 ,并调整 pH=9.此溶 液经中
和、沉降 、压滤后 .CODer值在 4000mg/] 下(此值调
整可以 CODcr值低于 1000rag/1的洗水进行)。
6 结果
以物理及化学
处理阿苯达唑高 CODcr值 、
高酸、高碱 、高盐污水 ,方法是可行的 CODcr值 由
10 数量级降至 12COrr~A,色度达标 ,出水接近 中性
(pH<9)。但即便接 ledvln 、活性炭最佳量投入 ,虽
色度台格,CODex值 仍超标 ,无法直接排放 ,只可作
为污永生化处理之预处理,以减轻高 CODer值、高
酸 、高碱、高盐污水直接生化 处理之难度 .有一定工
业价值,但仍需对某些问题做进一步深入探讨。
作者 单位 :江苏亚邦集团七分部(213163)常州
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