【word】 斯列普活化炉生产工艺的控制及原料选购
斯列普活化炉生产工艺的控制及原料选购
科技情报开发与经济
SCI—TECHINFORMATIONDEVELOPMENT&ECONOMY2011
年第21卷第29期
6033(2011)29—0214—02收稿日期:2011-08—25 文章编号:1005—
斯列普活化炉生产工艺的控制及原料选购
韩锡政
(山西同煤集团煤气厂丰华活性炭有限责任公司,山西大同,037001)
摘要:阐述并分析了斯列普活化炉的生产工艺控制及原料选购,以提高活性炭的产
量和质量.
关键词:斯列普活化炉;活性炭生产;工艺控制;原料选购
中图分类号:TK22文献标识码:A
斯列普活化炉是专门用于生产活性炭的一种炉型,2O世纪
5O年代从前苏联引进,目前有1000t/a,800t/a,500t/a等3种类
型.这种炉型在日常生产中常因生产工艺控制及选购原料不合
理而引起产品道堵塞,从而影响活化炉产量,产品质量,炉子的
使用寿命及企业的经济效益.因此,在日常生产中必须对其生产
工艺及原料选购引起足够的重视并进行技术创新.斯列普活化
炉的生产工艺主要包括:活化炉各点温度,通入活化炉的蒸气
量,炉压,烟道抽力等;原料指标包括:灰分,挥发分,粒度,水容
量,水分,堆重等.
1生产工艺创新
(1)温度.大同地区的活化炉共有l2个点,左右对称,各有6
个点.以前l点,2点温度一般控制在950?左右,3,1O点控制
在950oC,980?左右,11,12点温度控制在1100oC左右.经过
研究与创新,现认为1点,2点温度不需要太高,保持在880?左
右即可.因为这两个点是在活化带的底部,只是起一个气流通道
的作用,所以温度可低一些,温度太高容易烧料.31O点温度为
活化带温度,现在认识到这几个点的温度对活化反应十分重要.
因此温度应均匀,合适,反应才能完全,其温度
在(930~
20)~C.温度如果高于960?,炭的烧失率增大,容易造成炭中灰
分熔化结瘤,堵塞产品道,即通常所说的料道堵塞;另外,对炭的
孔结构也有影响,微孔减少,大孔增加,吸附力下降.温度如果低
于900oC,炉内混合气体反应速率降低,反应不完全,活化效果不
好,将会导致产品质量下降.在平时操作时,当炉内各点温度均
高于规定温度时,要关小总的人炉空气风板,个别点局部温度高
时,可以关小该处蝶阀,并把进炉的4个盲板调匀.调节时,严禁
猛增或猛减,只能对加热半炉进行调整,且调整幅度为1cm,2
cm,以防止炉温剧烈波动.
活化炉的5点,6点的盲板也进行了改造.5点,6点的盲板
在活化炉的背部,工人以前进行调温时需翻越铁栏杆,站在燃烧
室上面进行调节,有烧伤,跌伤的危险.现在则对5点,6点的盲
板各焊接了一根3m长,直径10mm的钢筋,工人们站在平台上
就可以进行温度调节,既安全又方便.对u点,l2点温度,即蓄
2】4
热室顶部温度,温度过高,超过1080oC,容易把蓄热室顶部耐热
混凝土构件,热电偶烧坏,影响蓄热室寿命,温度低于950oC,又
会降低活化带上部温度,不利于活化的正常进行.因此,蓄热室
顶部温度应保持在1050?,1080oC之间.
(2)蒸气压力及炉压.斯列普活化炉基本反应原理是从炉顶
加入的原料——炭化料借助自身的重力以之字型向下移动,在
移动的过程中与水平方向流过的水蒸气接触发生活化反应,进
行造孔.因此,水蒸气是一个重要的参数,对保证活化反应十分
重要.过去大同地区1000t斯列普活化炉入炉蒸气压力一般在
0.07MPa,0.10MPa范围内(
压),冷却半炉炉压为50Pa,8OPa
之问.在此条件下笔者曾做过统计:若要求碘吸附值为980mg/g,
1000mg/g,一天的产量为3.5t左右.自进行研究创新以来,增加
了进炉蒸气,压力增至0.1MPa,0.12MPa(表压),同时用文秋里
喷射泵对尾气排放进行回收利用.活化炉排出的尾气主要由水
蒸气,二氧化碳等气体组成,气体温度达300oC左右,对该尾气进
行回收利用后,可节约蒸气,降低生产成本,并可改善炉内的活
化气氛,使大分子气体进入量增多,反应速率加快,炉压增大,冷
却半炉炉压变为80Pa,120Pa左右.另外,在蒸汽人炉前,通过
分汽缸除去进入活化炉内的水分,避免损坏蓄热室底部结构,顶
部热电偶;在放料斗内安装蒸汽管,通人蒸汽对料斗进行封闭,
这样一方面可以降低炉内下料的温度,防止把人烧伤,另一方面
可以防止外空气进入炉内引起爆炸.
通过革新,活化炉的生产能力,活化产晶质量得到显着提
高,产量提高到4.0左右,同时尾气的排放量减少,保护了生
态环境.
(3)烟道抽力.在增加进炉蒸气的同时,炉压增高,通过调节
烟道总闸阀来增加烟道抽力调整炉压,保证正常生产.
2原料选购的革新
(r)灰分.以前对这项指标要求不是很严格,最高时原料灰
分的质量分数能达到10%左右,结果成品料各项化验指标如碘
吸附值,堆重,亚甲兰等全达不到规定要求,使后处理负担加重,
如用去石机去石提碘降灰等,造成成本加大.现在则全部选用优
科技情报开发与经济
SCI-TECHINFORMATIONDEVELOPMENT&ECONOMY2011
年第21卷第29期
文章编号:1005—6033(2011)29—0215—03
浅谈滑模技术在筒仓
中的优势
李波
(山西西山金城建筑有限公司,山西太原,030053)
摘要:论述了滑模技术在储煤筒仓施工中的优势,介绍了滑摸施工方
法,施工前的准
备工作,滑模组装顺序和组装要求,指出了滑模施工中应注意的几个问
.
关键词:储煤筒仓;滑模施工;滑模组装
中图分类号:TU755.2文献标识码:A
收稿日期:2011-09—04
,算圭根l滑模施工技术的优势治理要求,煤炭全部进仓存放.随着筒仓数量的增加,滑模技术.
也在筒仓上有了自己的优势和市场.该方法机械化程度高,施工近年来,滑模施工技术又有了许多创新和发展,大(中)吨位
速度快,在各大矿及选煤企业中得到了推广和应用.千斤顶的应用,支撑杆在结构体内和体外的布置,”滑框倒模”
质低灰炭化料,灰分的质量分数?5%,用这种料生产出的成品灰
分的质量分数?15%,而且其他各项指标完全能满足客户要求.
选用优质低灰炭化料后可以不用任何后处理加工,节约了大量
人力,物力,财力.
(2)挥发分.过去挥发分的质量分数最高的能达到20%,由
于挥发分含量高,焦油及碳氢化合物含量也高,导致在高温条件
下结块堵塞产品道,使料槽报废,影响产量及活化炉寿命.现在
则要求挥发分的质量分数在10%,13%之间,一方面保证了可燃
性气体燃烧产生热量,另一方面可以减少对炉体的损害,以前一
台斯列普活化炉运转2年左右就会因气道,产品道堵塞停炉进
行大修,现在每台炉使用寿命都在2年半左右.
(3)粒度.在活化炉生产控制中,粒度不能过大或过小,粒度
过大,易造成原料外表面烧失而内表面没活化,微孔不发达,技
术指标达不到规定要求;粒度过小,微利之间致密层加大,活化
介质不易通过,造孔也不完全.所以,粒度保持在3mm一8mm之
间较合适.现在对于个别供应商原料粒度不合格现象,除按规定
进行严格扣罚外,山西同煤集团煤气厂丰华活性炭有限责任公
司自备一套滚筛,对不合格产品进行筛选,确保进炉原料质量.
(4)水容量.炭化料必须有一定的初孔结构,活化造孔才易
进行,其衡量指标为水容量.以前有的炭化料水容量的质量分数
在13%15%之间,指标偏低,主要是因为个别供应商提供的原
料里炭化原煤不均匀,夹带生煤,以至于进炉后活化效果差.现
在要求水容量的质量分数一般在20%左右,初孔发达,炭化料里
无杂物,这样就会使活化易于进行.
(5)水分.水分的质量分数控制在5%以下,水分太高,炉内
水分蒸发吸收热量,致使活化炉预热带温度降低,并对炉芯砖造
成损坏.
(6)堆重.如果堆重过大,炭化料炭化不均匀,有生煤现象,造
成初始造孔不完全.如果堆重较小,挥发分偏低,可燃气体少,温
度不好控制.所以,堆重应控制在600g/L,630g/L左右.
总之,在活化炉使用过程中,正确地进行工艺控制及原料选
购,不仅可以提高产量,质量,而且可以延长活化炉的使用寿命,
提高企业的经济效益.
(实习编辑:邵舒扬)
第一作者简介:韩锡政,男,1968年10月生,1993年毕业于
兰州大学,高级经济师,山西同煤集团煤气厂丰华活性炭有限责
任公司,山西省大同市,037001.
TheProductionTechnologyControlandRaw
MaterialPurchaseofSerpActivationFurnace
HANXi-zheng
ABSTRACT:ThispaperexpoundsandanalyzestheproductiontechnologycontrolandrawmaterialpurchaseofSerp
activationfurnaceforimprovingthequalityandoutputofactivatedcarbon.
KEYWORDS:Serpactivationfurnace;productionofactivatedcarbon;processcontrol;rawmaterialpurchase
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