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最近做不锈钢实芯焊接试验焊道表面总是发渣严重

2017-12-02 4页 doc 106KB 22阅读

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最近做不锈钢实芯焊接试验焊道表面总是发渣严重最近做不锈钢实芯焊接试验焊道表面总是发渣严重 最近做不锈钢实芯焊接试验,不知怎么搞的,焊道表面总是发渣严重,请分析。 母材:TP304L,ф168*7.1 焊材:ER308L,ф1.2和ф1.0 焊接设备:米勒456MP 自动化程度:自动焊接(机动焊接) 试验过的参数: 焊接电流:65,175A 焊接电压:15,30V 摆动与否:摆动/不摆动《均试过,都发渣,基本相同》 保护气:Ar+O2(98%-2%)和Ar+CO2(95%-5%)《均试验过,都发渣,基 本相同》 保护气流量:15,28L/min 焊接速...
最近做不锈钢实芯焊接试验焊道表面总是发渣严重
最近做不锈钢实芯焊接试验焊道面总是发渣严重 最近做不锈钢实芯焊接试验,不知怎么搞的,焊道表面总是发渣严重,请分析。 母材:TP304L,ф168*7.1 焊材:ER308L,ф1.2和ф1.0 焊接设备:米勒456MP 自动化程度:自动焊接(机动焊接) 试验过的参数: 焊接电流:65,175A 焊接电压:15,30V 摆动与否:摆动/不摆动《均试过,都发渣,基本相同》 保护气:Ar+O2(98%-2%)和Ar+CO2(95%-5%)《均试验过,都发渣,基 本相同》 保护气流量:15,28L/min 焊接速度:100,250mm/min ……………… 图片中的时间是没有调节,不要管它 初期试验效果:[attachment=50916] 实芯和药芯焊对比:[attachment=50917] 昨日试验效果(堆焊):[attachment=50918] 昨日热焊效果:[attachment=50919] 09.8.17RT结果 今天终于能看到帖子了。 说说这一段时间的主要解决途径及其效果: 1.增加保护罩:增加保护面积,效果略微改善,在盖面时,效果明显。 2.更换保护气体:用配比器,将2元保护气(Ar+O2=98%+2%)改为3元保护气(Ar+O2+He),效果非常好,表面泽亮。 3.购买气体时强调供货商,气体是用于核电的,要商家提供鉴定证书复印件,然后用配比器自己调节比例,一般情况下(Ar+O2=99%+1%),如果电弧力太小,可适当增加O2含量。 [ 本帖最后由 hetao_2006 于 2009-8-18 13:07 编辑 ] , , , , 今天终于能看到帖子了。 说说这一段时间的主要解决途径及其效果: 1.增加保护罩:增加保护面积,效果略微改善,在盖面时,效果明显。 2.更换保护气体:用配比器,将2元保护气(Ar+O2=98%+2%)改为3元保护气(Ar+O2+He),效果非常好,表面泽亮。 3.购买气体时强调供货商,气体是用于核电的,要商家提供鉴定证书复印件,然后用配比器自己调节比例,一般情况下(Ar+O2=99%+1%),如果电弧力太小,可适当增加O2含量。 通过试验,发现主要原因应该是气体纯度和操作技巧问
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