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电动车充电器改汽车电瓶充电器

2017-09-30 5页 doc 43KB 38阅读

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电动车充电器改汽车电瓶充电器电动车充电器改汽车电瓶充电器 电动车充电器改汽车电瓶充电器 朋友有一12V 60AH汽车电瓶~让我帮忙做个充电器。本打算用旧ATX电源改一个~调整取样电阻~把12V输出改成14.6V~再加个限流就行了。后来一想~用电动车充电器改应该更简单些~而且效果也好的多~功率100W左右也够用了。所以找了个坏的电动车充电器~准备改成汽车电瓶充电器。现已改造完成~主要改造内容供大家参考。 我找的这个电动车充电器输入输出电源线都没有了~也没有标签~不知输出电压、电流~而且两个开关管都炸开了。IC用的是TL494,HA17358~非常熟...
电动车充电器改汽车电瓶充电器
电动车充电器改汽车电瓶充电器 电动车充电器改汽车电瓶充电器 朋友有一12V 60AH汽车电瓶~让我帮忙做个充电器。本打算用旧ATX电源改一个~调整取样电阻~把12V输出改成14.6V~再加个限流就行了。后来一想~用电动车充电器改应该更简单些~而且效果也好的多~功率100W左右也够用了。所以找了个坏的电动车充电器~准备改成汽车电瓶充电器。现已改造完成~主要改造内容供大家参考。 我找的这个电动车充电器输入输出电源线都没有了~也没有标签~不知输出电压、电流~而且两个开关管都炸开了。IC用的是TL494,HA17358~非常熟悉的半桥式开关电源。 一、主变压器改造 主变压器的拆开重绕~是整个改造中难度最大的一步~方法是: 1、确定原电源的输出电压电流~根据输出功率新电源的输出电流。 根据R23、R41计算TL494 1脚电压为2.5V~根据R26、R27计算输出电压为44V。输出电流按2A计算~输出功率88W~改造后的充电器输出功率不应超过88W。12V电瓶充电限制电压14.7V~ 88W输出电流,,6A~对60AH的电瓶充电正合适。 14.7V 2、用电烙铁将变压器磁芯加热~拆开磁芯,磁芯易碎~温度高时更易碎:,~完好的拆下磁芯是非常关键的一步~如果磁芯坏了市场上也能买到。 3、半桥式电源主变压器普遍采用三明治绕法~高压绕组分成两部分在最里层和最外层~低压绕组在中间~这样的好处是漏感小。拆掉外层的一次绕组~记清这一绕组的匝数和绕向。接着拆掉所有的二次绕组~只保留最内层的一次绕组~检查内层绝缘材料是否破损~必要时再加一层胶布~注意如果击穿将使次级输出带电~很危险: 4、这个电源变压器的次级主绕组共22匝~辅助绕组在5匝处抽头作为控制部分供电。次级绕组每匝电压2V左右~改造后也要保证每匝2V左右~高电压小电流可取稍高些~低电压大电流可取稍低些。 14.7V 本电源,7.35匝。 2V 原充电器输出电流2A~每匝2V~新充电器输出电流6A~变压器绕组、输出电感和整流元件压降都比原充电器的大~所以主回路取8匝~辅助绕组维持原5匝不变。 5、因为主辅绕组匝数都较少~辅助绕组又没什么电流~可以用很细的导线~所以就没必要采用抽头的绕法了。准备直径0.31的漆包线~绕法是双线并绕5 匝~一定要绕的密实平整~绕好后把一组的头和另一组的尾相接接到原接地端。两个二次绕组之间就不需要层间绝缘了~直接绕主绕组。准备直径1.0的漆包线,可以到电机修理部去找,~绕法是双线并绕8 匝~一定要绕的密实平整~绕好后把一组的头和另一组的尾相接做为接地端。再用绝缘材料包好~这一层间是高压一定要包好绝缘材料。 6、最后把拆下的外层一次线圈按原匝数原方向绕回~方向错了相当于一次线圈短路。焊好外引线~二次侧使用原来的引角~外面再包上一层绝缘材料。装好磁芯~用胶粘牢。磁芯与骨架之间不能有缝隙~可以塞纸贴胶布等~否则重负载时变压器会吱吱叫。 改造后主回路电压是14V左右~取消辅助绕组直接用主回路给控制部分供电电压也合适~但此电源是自激启动~主回路带负载时启动将很困难甚至不能启动~因此还保留辅助绕组作为控制部分的电源。 二、输出电感改造 原来的电感是用磁环绕的~输出电流2A~现在输出电流6A~必须更换粗导线重新绕。将原绕组拆下~取直径1.35的漆包线~长度比原线圈短一点~绕在磁环上~绕完为止~匝数就不用数了。导线粗了还绕那么多匝绕不下~而且电流变大了~匝数过多磁环容易饱和。后来试验证明导线选细了~大电流时有些热。大电流时用多根细导线并联是好方法。 三、充电控制部分改造 1、电流控制 原充电器输出电流2A~用的是2W 0.22Ω的电阻~现电流6A~2W的电阻功率肯定不够了~0.22的阻值功率消耗也太大~所以直接用5W 0.1Ω的电阻与其并联作为新的电流取样电阻。阻值是原来的1/3左右~因此恒流值和恒压转浮充的电流值为原值的3倍左右。试了一下~恒流5.7A~恒压转浮充在1.5,2A之间~比较合适~不用调了。在R13上并电阻可降低恒流值~R14上并电阻可增大 恒流值。在R30上并电阻可降低转换电流~R36上并电阻可增大转换电流。 2、电压控制 恒流、恒压充电时~D20、R42支路不起作用~R26、R27决定恒压值。为提高取样系数~将R41断开~TL494 1脚电压5V。恒压14.7V~取R26为2.2k~计算R27为4.23k~用4.7k和47k并联。取样回路要有2,5mA电流。浮充电时D20、R42支路起作用~使输出电压降低~改变R42的阻值可改变浮充电压值~将浮充电压设定为13.8V。原电路HA17358运放和TL494都用的是辅助电源供电~调试中发现输出功率变化时~辅助电源电压变化较大~这将直接影响浮充电压的设定值~因此将HA17358改为用主回路供电。浮充时HA17358的电源是稳定的13.8V~控制浮充电压时很准确~调整R42时也要在浮充状态下调整。 四、输出整流管的散热改造 充电器改完接汽车灯泡做负载试验时~过几分钟输出整流管的散热器就烫手~赶快下电。原因是:原来整流管输出电流2A~散热是按2A设计的~现在电流变成了6A~产生的热量与电流的平方成正比~是原来的9倍~所以散热器烫手~必须对输出整流管的散热改造。充电器内空间有限~只能在原散热器上加装小的散热器。我用薄铝板把一二次的散热器连接起来了~又加了几个小散热器~这样改造完效果也有限~仍不能满足要求。原整流管用的是30A的快恢复管~如换用肖特基管导通压降可大大降低~因此发热量也会大大降低。本想换30A 100V肖特基管~但市场上不好买~只有60V的~耐压低了点。抱着试试看的心理换上了30A 60V肖特基管~还真行~发热量大大降低。更换的整流管的耐压至少是输出电压的4倍~电流至少是输出电流的3倍。 五、其它部分改造 1、输出滤波电容原来是63V 470u的~现在电流大了~换个25V 2200u的 2、原充电器的输出端还有一个防止电瓶向充电器反送电的二极管~5A的~现在输出电流6A~5A的二极管肯定是不行了~换大的空间又不允许~所以取消了~我换了个旧ATX电源上拆下的小电感。 3、开关电源不能空载~本电路中HA17358由开关电源主回路供电~但负荷较小~为可靠又在输出端并个电阻~两个300Ω 0.5W串联~替换原来的电阻。 4、用13009替换已炸开的两个开关管。原来的两个开关管是全塑封的~因此开关管与散热器间不需绝缘措施~新换的开关管外壳是金属的~必须采取绝缘 措施。螺丝与开关管、开关管与散热器间都需加绝缘垫~与散热器绝缘~开关管与散热器之间的绝缘还需涂导热硅脂~以利散热。 六、上电调试 改造完成后配好输入输出线~全面检查一遍~先用稳压电源给控制部分加电~检查控制电路部分正常后再接市电调试。通电时要在220V回路串一个220V 60W的灯泡~防止短路扩大故障。调试时最好用汽车灯泡做负载进行~对恒压、恒流、浮充电压及转换电流都需调试。这个电源没有散热风扇~改造完后散热还是不理想~估计以前损坏的原因就是散热不好~所以要对输出功率限制。 本充电器改造的难点是变压器的拆开重绕和输出整流管的散热改造~需要有一定的开关电源知识~有一定的动手能力~调试时要小心~防止触电。
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