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提高高粘度搅拌器的适用性

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提高高粘度搅拌器的适用性 46 维纶通讯 2005年 6月 提高高粘度搅拌器的适用性水 徐凌云 (安微皖维集团股份有限公司,安徽巢湖 238002) [摘 要] 通过改变聚合釜搅拌器搅拌参数、聚合釜夹套温水温度、加大循环流量,解决高粘度液体在搅 拌中出现的树脂结壁问题。 [关键词] 搅拌 高粘度 结壁 1995年我厂 自行设计了一条醋酸乙烯聚合 生产线(Ⅱ列),年生产能力为 5 0OO 吨(PVA17— 99)。投产后很快就达产达标。但时间不长,随着 维纶行业的不景气、纺织行业的限产压锭,以及价 格原因,效益受到很大...
提高高粘度搅拌器的适用性
46 维纶通讯 2005年 6月 提高高粘度搅拌器的适用性水 徐凌云 (安微皖维集团股份有限公司,安徽巢湖 238002) [摘 要] 通过改变聚合釜搅拌器搅拌参数、聚合釜夹套温水温度、加大循环流量,解决高粘度液体在搅 拌中出现的树脂结壁问题。 [关键词] 搅拌 高粘度 结壁 1995年我厂 自行设计了一条醋酸乙烯聚合 生产线(Ⅱ列),年生产能力为 5 0OO 吨(PVA17— 99)。投产后很快就达产达标。但时间不长,随着 维纶行业的不景气、纺织行业的限产压锭,以及价 格原因,效益受到很大影响。为此,公司适时提出 开发新品种的战略思路,决定在聚合工段 Ⅱ列试 生产高粘度产品。在接下来的一年多时间里,我 们先后生产出PVA20—99、22—99、24—99。但在 生产过程中,出现 了不少问题 ,其中最主要的问题 是聚合釜适应不了高粘度树脂的生产,聚合釜树 脂输送泵经常跳闸,管道内有硬块状树脂,聚合釜 内也有硬块状树脂结壁物 ,严重影响了生产 的稳 定。为解决这个问题,查阅了大量资料,结合我厂 的具体情况针对性地提出技改方案,实施后取得 了很好的效果。 1 高粘度液体的搅拌机理 高粘度液体的搅拌操作通常都处于层流状 态,其对应的粘度范围为 1 Pa·S至 1 000 Pa·S, 取决于搅拌器的规模。 在层流区混合高粘度物料时,物料单元经受 剪切细分作用而被拉长、拉细或分割,随着剪切时 间的增长,逐渐达到混合。同时,由于搅拌槽内剪 切场不是均匀的,高剪切区与低剪切区间的物料 交换速率或物料在全槽内的循环能力也是影响混 合的重要因素。此外槽内液体的速度波动也能促 进混合。 搅拌器型式确立应考虑搅拌槽内进行的物 理、化学过程对搅拌效果的要求。如对温度分布 的要求、消除死角的要求、对剪切速率大小及分布 的要求、换热速率的要求。 2 技改方案 2.1 改变聚合釜搅拌器搅拌参数 2.1.1 技改前聚合 Ⅱ列聚合釜搅拌器的情况 体积 :15.26 m 简体直径: 1 800 mm 简体高度:6 000 mm 简体外设上下夹套: 上夹套:冷却,传热面积为9.5 m 下夹套:蒸汽加热,传热面积为 19 m 搅拌电机功率:7.5 kW 搅拌转速:一釜8 rpm;-"釜5.2 rpm 框式搅拌器:外圆柱直径 +3oo mm,圆柱中心 线距釜中心线 712 mm;内圆柱直径 +3oo mm,圆 柱中心线距釜中心线 400 mm;搅拌下横梁刮板距 釜底壁 45 mm。 整个搅拌装置略偏心。 2.1.2 技改后聚合釜搅拌器情况 框式搅拌器: 外圆柱直径 +290 mm,圆柱中心线距釜 中心 线 752 mm; 内圆柱直径+320 mm; (下转第49页) 收稿 日期 :2004—10—27 作者简介:徐凌云 ,男 ,1969年生.1992年毕业于无锡轻-l-_~k 学院。曾在《维纶通讯》上发表过文章。 +系中国化纤工业协会 PVA·维纶专业委员会 2004’年会暨 《维纶通汛>第十八次会议学术交流,获三等奖。 维普资讯 http://www.cqvip.com 2005年第 25卷第2期 李明霞.KDON一350/900系统工艺改造 49 循环水上水 图 2 改造后 工 艺 流程 图 1一过滤器;2-一级压缩;3-二级压缩:4-一级冷却器:5一二级冷却器:6-冷干机 7一汽水分离器;8-分子筛纯化器:9一板式热交换器:1O一分馏塔 6 改造效果 通过工艺改造,进入分子筛纯化器气体的温 度降低,含湿量减小,分子筛纯化器的负荷减小, 达到了理想的气体净化效果。进板式热交换器的 气体温度低,产品复热后的污氮气体温度也低,满 足了分子筛再生气源规定的温度要求,纯化器按 规定要求能够及时切换。通过工艺改造,彻底解 决了压缩气体进板式热交换器温度高、湿度大、板 式阻力大,给工艺稳定造成的不良后果。冷干机 自2003年 10月 1日投入运行 以来 ,到 2004年 8 月,没有出现过一次板式热交换器阻力增大现象, 确保了本系统 的工艺生产运行稳定 ,保证了公 司 的安全稳定生产。 ‘+ —’卜 — 卜 —’卜 ”+ ”— 卜 —’卜 —‘卜 —’卜 “— 卜 —’卜 + + —’ + ”—’卜 — 卜 —’卜 — —’卜 —’卜 —’卜 —’卜 ‘—’卜 —’卜 -—’卜 + ···—卜 -+ 一—卜 一+ -+ 一+ 一+ -十 一+ 一+ 一 --+ 一+ 一+ + ·+ —. 一 (上接 第46页) 技改后 :启用温水 系统 ,保持水 温在 61.5~ 搅拌下横梁刮板距釜底壁20 mm。 搅拌电机功率:l5 kW 下夹套 :温水保温。 其它与技改前相同。 2.1.3 技 改 目的 (1)通过减小外圆柱直径 、增加内圆柱直径达 到平衡拌装置目的(做动平衡实验),解决整个搅 拌装置偏心问题。 【2)遍过减小圆柱 中心线距釜壁距离达到加 强刮壁效果 目的,解决树脂结壁问题。 (3)通过增加内圆柱直径达到增强剪切场内 高剪切区与低剪切区间的物料交换速率。加强搅 拌效果。 (4)通过减小搅拌下横梁刮板距釜底壁距离, 解决搅拌死角问题。 (5)通过增加搅拌电机功率,满足由于桨径增 加,功率随着增加的要求,确保高粘度树脂生产稳 定。 2.2 改变聚合釜夹套温水温度 技改前:聚合 Ⅱ列聚合釜夹套采用蒸汽加热, 温水系统停用。 63 。 技改 目的: 防止聚合釜壁粘附的树脂 由于甲醇的挥发而 硬化结垢,形成硬块状树脂结壁物。 2.3 加大循环流置 技改前:聚合 Ⅱ列聚合釜循环 流量受树脂输 送泵的流量限制 ,只有 3 13"1 /h左右。 技改后 :更换树脂输送泵,新泵流量可以达到 20 m /h,保证循环流量在 10 ITI /h左右。 技改 目的: 利用增加槽内液体的循环能力、速度波动能 有效促进混合原理,加强搅拌效果。 3 技改效果 通过改变聚合釜搅拌参数、聚合釜夹套温水 温度、加大循环流量,顺利地解决了高粘度液体在 搅拌中出现的树脂结壁问题,使原生产中出现的 频繁开停车问题得到根本解决。 参考文献 1 化学工程手册.北京 :化学工业出版社 ,1989 维普资讯 http://www.cqvip.com
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