调合柴油颜色变深的原因及其改善措施
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1995年 10月 第 9卷 第 4期
调合柴油颜色变深 的原 因
及其改善措施
路胜旗 陈 杨建玲
(河南石 勘 局 r E -2 , /
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摘 要 对耦油加工后 的柴油颜 色变深度 贮存 安定性变差 的原因i~4-i-了分析 ;同时在 原 有 生
产装置上 ,通过控 制溶剂脱 趼青油 的残炭 改善催 化原料 的 品质后 ,使催 化 馏 出口柴 油 的颜 色
由桔 虹 (比 色>3.o号)变为淡 黄 色(比 色 4 5号 )变为 淡黄 色(≤ 2.0号);通 过碱 洗和 控 制操 作 温度...
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1995年 10月 第 9卷 第 4期
调合柴油颜色变深 的原 因
及其改善措施
路胜旗 陈 杨建玲
(河南石 勘 局 r E -2 , /
.f ^
摘 要 对耦油加工后 的柴油颜 色变深度 贮存 安定性变差 的原因i~4-i-了分析 ;同时在 原 有 生
产装置上 ,通过控 制溶剂脱 趼青油 的残炭 改善催 化原料 的 品质后 ,使催 化 馏 出口柴 油 的颜 色
由桔 虹 (比 色>3.o号)变为淡 黄 色(比 色 <1 5号),调 台 柴油 满罐 分析 时 (贮存 时问约 为 3
天)的崩 色由掠黑 色 (>4 5号 )变为 淡黄 色(≤ 2.0号);通 过碱 洗和 控 制操 作 温度 去 降低调
台 柴油的酸度和烯烃台量 .使 调夸 柴油贮存 安定性得到明显 改善
一
主题词 柴油 调制 崩色 -N.因 对策 ‘ ≮ ,
嗣 吾
前几年,河南油田炼油厂生产的调合柴油各项质量指标都达到国家
规定的优级品要
求,o#调合柴油还获得 国优产品的称号。 然而,随着加工原油比重的逐 年变大,催化裂化柴
油的颜色迅速变探且很不稳定,其馏出口柴油的颜色为桔黄或桔红色,在室温下静置 1周,其
颜色变为棕褐色或黑色;常压装置生产的直馏柴油的颜色虽然较好 (多为乳 白色),但是。当
将其与催化柴油按 1:2的体积比调台后。所得调台柴油更不稳定,一般在室温下静置 3~ 4
天即变为探黑色。 对此。用户普遍反 映强 烈。 为 了改善产品质量,提高质量信誉和经济效
益,而对调合柴油颜色变探的原因进行了探讨,并提出了改善措施
调合柴油颜色变深的原因分析
调合柴油颜色变探及其贮存安定性变差的原因,主要是由烯烃及其非烃 化合物的存在造
成的,油品中的非烃化合物主要是一些含硫、含氮和台氧的有机化合物,它们在调合柴油中的
含量虽然不多,但对油品的颜色及其贮存安定性有着十分显著的影响 有人曾用硅胶色层分
路胜旗 助理工程 师,1961年生 1981年毕业于兰州石.抽学校炼油专业 1994年毕 业 于 河南 财 经
学院工业经 济管理 专业. 现任河南石油勘探 局炼油厂副厂长 地址:河南南 m 邮编:4731 32
电话 :(0377) 836143 836058
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. 52. ,口 油 1995
离和酸、碱抽提等方法。将催化裂化柴油分离成若干组分,然后在相同的条件下考查催化裂化
柴油中各组份对柴油颜色的影响程度的试验,结果如
1所示” 。
表 1 催化 裂化柴油各 组份 对油 品颜 色的影响
组 份 古量 (%) 柴油分 离后各组 份 中主要化 合物类型 对颜色的影响(%
A 62 1 饱和烃 (54%)、烯烃 (3%)、芳 烃 (43%) 1.4
B 27 3 饱和烃 (16%)、烯烃 (5%)、芳烃 (79%) 2 4
C(1) 8 39 芳烃 —0.2
C(2) 0.1 67 硫 醇、硫醚 二硫化物 、嘻吩 —01
C(3) 0.1 37 酯 一 —0 5
C(4) 0.127 酯 1.3
D(1) 0.537 吡咯,吲跺、醇 酯 酰胺 71 9
D(2) 0.(307 苯胺 ,喹咻 异喹啉 —0.09
D(3) 0 005 酚 、茉 酚、羧 酸 0
D(4) 0 002 酚、羧 酸 0.03
E0) 0 330 吡咯.吲哚、醇、酯、酰胺 24 5
E(2) 0.064 苯 胺、喹啉、异喹啉 0
E(3) 0.028 酚 萘酚 、羧 酸 0
E(4) 0.004 酚 羧酸 0
从表 1可见,组份 A~C主要是一些烃类有机物。其含量 占催化柴油全馏份的 98% 以
上。但它们对柴油颜色的影响却很小,只有 3%左右;而组份 I)(1)和 E(1)主要是一些非烃化合
物。它们在催化柴油中的含量不到 1%,但对催化裂化柴油颜色的影 响却 占96% 以上 其组
份主要是吡咯、吲哚、醇类、酯类和酰胺类等。其中醇类、酯类和酰胺类不易发生氧化,而吡咯
和吲哚等台氮的非烃化台物在同空气接触时即发生氧化作用,并生成深色的聚合物,从而使
油品的颜色变深。 由此可知,柴油中的吡咯系、吲哚系等台氮的非烃化合物是柴油颜色变深
的主要因素;此外,柴油中的烯烃及含硫、含氧的非烃化合物对柴油颜色变化也有着不同程度
的影响。
改善调合柴油颜色的措施
由分析可知,柴油中含硫、含氮和台氧的非烃化合物及烯烃含量的增加,是柴油颜色变深
及安定性变差的直接原因。为此,河南油田炼油厂采取了相应的措施,以减少 这些组份 的含
量 ,从而减缓油品颜色变深的速度,收到了较好的效果,主要措施如下。
1.控制溶剂脱沥青油的残炭 ,改善催化原料的品质
催化 原料主要是由酮苯脱蜡油、减线油、宽馏份油与丁烷溶剂脱 沥青油按 1:1调合 而
成,而溶剂脱沥青油是 以减压渣油为原料,经丁烷溶剂脱除沥青组份后生产出来的。
石油中禽氮的非烃化合物在各馏份油中的分布是不均匀 的,其含量随沸点的升高而增
加,并且大部分集中在 >500℃ 的藏压渣油中,其中对油品颜色影响显著的吡咯、咔唑、吲
哚等非碱性氮化合物在减压渣油中占了绝大多数 ,因此,在以减压渣油为原料生产溶剂脱
沥青油时,如果脱沥青油的残炭值偏高,则脱沥青油中含氨的非烃化合物的含量上升并最终
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第 9卷 第 4期 路胜旗等:调台柴油颜色变学深的原因及其改善措施 ’53
进入催化原料,进而影响各馏份油的颜色。 以减压渣油中含量较高的吡咯为例,当它通过溶
剂脱沥青油进入催化原料后,经催化裂化装置时将发生下列反应:
(1) RCH~.CH2CH3~ -RCH2·+CH3CH:·
㈣
N
H 12
反应后生成的聚合物因聚合物度 n的不同进入不同的馏分油中(主要进入催化柴油).从
而使油品的颜色变深。
1995年 2~ 4月份,我厂将丁烷脱沥青油的残炭值控制指标订为 ≤4.5%,车 间在该指标
下生产的脱沥青油残炭值低的 3 2%,最高的达到 10%左右.其每天馏出口脱沥青油的平均残炭
值集中在 3.2% ~ 4.7% 之间.如表 2所示。由于残炭控制指标偏高.至 使 2~ 4月份.我厂
催化馏出 LI柴油颜色多为桔黄色或桔红色;从4月18日起.厂将丁烷脱沥青油残炭控制指标修
订为 ≤3%,其后脱沥青油每天馏出 口的平均残炭值下降至 1.7% ~ 2 7% 之闻,如表 3所示
此时催化馏出口柴油的颜色也变为淡黄色。
表 2 残炭控制指标 ≤4.5% 时 。馏 出 口脱沥青油 残炭值
是, l『3 213 3/3 4/3 5/s 6/3 7/3 8/3 3 lO13 1l/3 12/3 l3/3 14/3 15/3 16/3 17/3
残炭慨 3.48 3.28 3 43 3.49 3 43 3.35 3 26 3 58 3.45 4 31 3 48 3 90 4 51 3.78 3 74 4.05 4 04
表 3 残炭控制指标 ≤3.0% 时.馏 出口脱沥青 油残炭值
日 期
(日,月) 18/4 19/4 20/4 21,4 22,4 23,4 24,4 25,4 26,4 27,4 28/4 29,4 30/4 1/5 2/5 3/5
残炭㈤ 2 52 2 53 2 32 3 3O 2.3O 2.71 2 7O 2 50 2.09 l 78 2 24 2 27 2 36 2.35 2 37 2 26
脱沥青油的残炭控制指标调整后.由催化柴油和直馏柴油按 2:1调台时的调合柴油的颜色
也得到显著的改善,如表 4所示
表 4 脱沥青油残炭调整前后,每天满罐调台柴油颜色变化表
日 期 8,4 11,4 14/4 16/4 18/4 19/4 22/4 25/4 2614 28/4 215 5 6/5 s/5 (日,月) 4/4
色 号 4_5 3-0 20 2 5 3-IJ 2 0 1.5 2 0 1.5 l_5 1.5 1.5 1 5 1 5 l_5
由表 4可知,在 4月l8日以前.调合柴油的颜色最高者达 4.5号(颜色为褐色).最低也在
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. =;4 油 1995年
2.5号左右 而4月18 El以后,即脱沥青油残炭调整使催化原料品质变好后,调合柴油的颜 色
降至 2.0号以下,并多集中在 1.5号左右。这说明,控制溶剂脱沥青油的残炭值,对改善调合柴
油的颜色,尤其是催化馏出口柴油的颜色是有效的:但是,调合柴油的颜色虽然开始较浅,但贮
存 l周后,颜色依然变成桔红色或棕褐色,有时,甚至为黑色
2.降低酸度和烯烃含量,减缓调台柴油颜色变深的速度
rI)增加催化柴油碱洗系统,降低调台柴油酸度
河南油田炼油厂催化装置原先无催化柴油碱洗系统,由于加工原料密度变大,催化柴油酸
度也明显上升,因此,调合柴油的酸度居高不下,为此,在 1994年催化裂化装置改造时增加了
催化柴油碱洗工艺,催化柴油经碱洗后,调合柴油的酸度得到明显改善,如表 5所示。由表 5
可见馏柴油和催化柴油同时碱洗后,调合柴油的酸度最低降到 0.一般为 1.0左右,效果明显
表 5 碱洗后 ,调 台柴油酸 度变化表
日期(日,月) l 5/3 I 6/3 813 I 9/3 1 10/3 12/3 13,31 l 5/3 1 6,31 l7,3 1 8/3 21/3 23,3
酸 / )、 0 ) i 5 96I一37~mgKOH/100ml /.3 7_5]I o r 1 45 I】.30 0 f 0 l 】1 0
.
。 【 。 0
(2)调整考核指标,控制操作温度 ,减少烯烃含量
河南油 田炼油厂投产初期,加工的原油为烯油,其年平均密度在 830 0~840 Okg/m3之间,
但是,随着河南油 田开发进入中、后期,我4fl;~nZ的原油密度逐年变大,如表 6所示 由表 6可
知,从 1987年至今,我们加工的原油年平均密度 由 849 2kg/m'上升至 870.9kg/m~.350℃ 以
前的馏 出体积也由 1987年的 44 8%下降至现在的 38 1%,这说明我们加工的原油中轻组份愈
来愈少,重组份愈来愈多,在这种情况下,若不对蒸馏、催化两装置的总拔出率等考核指标作
相应的调整,则蒸馏只有提高减压炉出口温度去提高拔出率:催化也会通过提高反应温度去
提高裂解深度;而温度的升高则热裂解生成的烯烃含量增加,进而影响油品的质量,例如,
1995年年初,厂计划科要求蒸馏和催化两装置总拔出率分别达到 66.5% 和 86 5%,此时,蒸
馏减压炉 出口温度持续在 400℃ 以上,催化反应温度也持续在 495℃ 以上,为此,在 1995年 5
月份, 厂计划科将两装置总拔出率分别调整为 63 5% 和 85.8% 井要求蒸馏减压炉出口温度 控
制在 385~ 390℃ ,催化反应器温度控制在 470±5℃;调整台、调合柴油 中的烯烃台量 (即
碘值)明显下降,如表 7所示,最低达 0.99gI/lOOg油。
表 6 原油 密度 V蜘 逐 年变化数据表
年 份 . 1987 I 1988 1989 { 1990 I 199l 1 1992 I 1993 1994
866.1
38.6
1995
密度(kg/m )l 849 2 I 852 4 J 856.7 859.3 859 3 870 9
38
表 7 调 台柴油 中碘 值数据表
日期(日,月) l 1/5 三 + 生_L! I 堂 I —
17.17{11.61 l2 56}12 93 l 12 58 13 751 3 57 1 1 82 j 0 99 I 1 24 碘值 (gI/lOOg浊)I 16 44
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第 9卷 第 4期 路胜旗等:调合柴油颜色变学探的原因及其改善措施 55
在催化原料的品质改善后,催化馏 出1:3柴油 的颜色及调台柴油的颜色虽得到改善,但
是,调合柴油在贮存过程中颜色变深的速度依然较快;在此基础上,经过上述降低柴油的酸度
及烯烃含量后,调台柴油的变色速度得到进一步的抑制,如表 8所示。 由表 8看出.在采取上
述措施后,调合柴油满罐分析时的颜色不但较好,而且在贮存半个月 (1~P360小时)以后, 调
合柴油的颜色依然在 3.0以下,低于国家优级品柴油颜色的要求
表 8 采取措施前后调台柴油颜色 (色号)变化表
结 论
1.控制溶剂脱沥青油的残炭值去改善催化原料的品质后,对改善催化馏出 口柴油及调合
柴油 的颜色有明显效果。
2.加强柴油碱洗和控制减压炉出口及催化反应温度.可降低油品的酸度及烯烃含量,提
高调合柴油颜色的稳定性。
3.对于加工重质原油又无加氢装置的中、小型炼油厂,上述改善调合柴油颜色的措施对
生产具有指 导意 义
参 考 文 献
1 刘长久、张广林 .石油和石油产品中非烃化合物 .北京:中国石化出版社.1991:412~ 413
2 林世雄 石油炼制工程 .第2-11~、
,北京:石油工业出版杜,1988:37~ 38
●科 技 动 态 ●
r收稿 1995—06—07)
(编辑 李水击 )
LHS一1新型气体脱硫剂研制成功
本 刊讯 由中国石化洛 阳石化工程公 司烁 制研究所 研制 出的 LHS—l型高 效脱 硫 剂,适 用于 油 田
气、天然 气 烁 厂干 气、液化 气等 气体 脱 硫 (包 括 H,s和 cOs) 实验 表 明,该产 品与常 用 的单 乙 醇
胺 二 乙醇胺相 比有 下优点 :① 反 应热低 ② 在 CO, H,S同时存在时,对 H、s具有 足够 的选择 性,
@ 在液态烃 中的溶解度 低,损失小 ,且 能改 善 液化 气 的铜 片腐蚀 指标 :@ 抗 化 学 降解 能力 强.蒸 气 压
低 .溶液 损 失小 @ 不腐 蚀 设备、管 线;⑥ 抗 发泡性 能 良好,可 以提高 使 用洙 廖. 而 降低 溶 液循 环
量 .降低 综合 能耗;⑦ 凝点 低,更 适于 冬季使用.
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