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东北电力 技术)1997年第 4期
200MW 火电机组综合改造
东北电力集团公司(110006) 张福银 李伯云 金 丰 6£f、)
东北电力科学研究院(110006) 史明武 徐宪斌 苏东 。 ‘
A摘要惭舭一一 ⋯⋯新 ⋯ ⋯⋯⋯栅
情况。重点叙述了锅炉设备在改善燃烧、优化煤粉分配、省煤器防磨和强化传热方面采用的先进技术和改造效果;
介绍了三排汽汽轮机低压通流部分现代化改造的技术措施及效益;对采用数字电调并实现机组协调控制与机组节
方面
器⋯ ⋯流⋯能 纽, 放 ,发电l厂 关键词 燃烧器持离器省煤器低压通流 电调功能 \;逍一,/ b 、 ,庐 ’【//
1 东北电网200MW锅炉设备改造
截止 1995年,东北电力集团公司直属厂已
拥有44台200MW 火力发电机组,这些机组担
负着电网的主要发电任务。其配套锅炉大多是
哈尔滨锅炉厂生产的 HG670/140型超高压、
中问再热、单汽包自然循环煤粉炉,主、辅机设
备属国内70年代末 8o年代初的水平。由于设
备技术落后及机组老化,发电煤耗一般为 350g
/kW-h,有害气体特别是Nq 的排放量高达
1000mg/m3。为了提高经济性和安全性,降低
污染物的排放.保护生态环境.近年来,对
200MW锅炉机组进行了大量的综合改造,收
到了良好的效果。
1.1 低 NO 浓淡燃烧技术的研究与应用
1.1.1 浓淡型煤粉燃烧器构造及其稳燃机理
浓淡型煤粉燃烧器将煤粉气流分离成两股
含煤粉量较多的“浓”气流和含煤粉量较少的
“淡”气流并进入炉内燃烧。其浓淡分离方式见
圈 1。
浓淡型煤粉燃烧器主要采用偏流导向器和
分离隔板或轴向浓淡分离装置。其稳定燃烧的
实质在于通过分离出来的浓、淡煤粉气流,使燃
烧过程形成有利于煤粉燃烧的“三高区”,即高
温、较高的扰动度及高浓度的煤粉(图 2)。在
“三高区 内煤粉开始着火,形成稳定的着火源,
一 56 一
犏流导向装置 陌扳
图 l 维渣分离方式
被粉流侧
菠粉赢1勇I
并点燃已处于向火侧、高烟温区的高浓度煤粉.
使火焰扩展到整个射流。由于有了局部引焰煤
粉气流的良好着火源,无需将全部煤粉同时加
热到着火温度。因而煤粉气流射入炉内后着火
时间缩短.燃烧过程提前.煤粉燃烧更加稳定。
图2 分离装置产生的局部高浓度区
在采用切圆燃烧方式的直流燃烧器上实现
煤粉的浓淡分离,规现场具体情况,有的需加偏
流导向器,而有的只加分离隔板即可实现煤粉
浓淡分离的目的。
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1.1.2 浓淡燃烧器降低 NOx生成的原理
对 NO 生成特性的研究表明:NO 生成量
与一次风粉比有关。如图 3所示,一次风粉比
在 3~4kg/kg煤时,NO 的生成量最高,偏离
该数值,不管是高浓度煤粉侧,还是低浓度煤粉
侧.NO 的生成量均下降。
7--8 一捉风煤 比 晦/kg
圈 3 一伏风粉 比对 NO,生成量的髟响
在一次风管中,风粉比 一般为 2~3kg
/kg煤,采用浓淡燃烧避开了NO 生成量最高
的区域.达到降低 NOx的 目的.同时也克服了
单烧“淡”气流煤粉燃烧不稳及单烧“浓”煤粉气
流不完全燃烧损失增大的弊端。
1.1.3 应用效果
目前,东北电网直属厂已在 l1台670/140
锅炉上安装了浓淡燃烧器.长期试验考核,结果
表明.燃烧器经过改造后.锅炉能在 50%发电
负荷下断油稳定运行,同时可使 NOx的排放量
大大降低.由原来的1000rag/m 降至530mg/
m|.减轻了环境污染。
1.2 高效租粉分离器的研究与应用
1.2.1 原粗粉分离器存在的问题及改进
粗粉分离器是火力发电厂中储式制粉系统
的主要设备之一.其性能的优劣直接影响锅炉
机组运行的安全性和经济性。
东北电力科学研究院和锦州发电厂共同研
制出高效粗粉分离器,并在锦州发电厂进行了
工业性试验.取得了成功。
2炉共配有DTM一350/600型钢球磨煤
机,原每台磨煤机配 1台HG—CB4300径向挡
板型离心分离器.结构见图4。
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图 4 改造前的辑l精丹离器
径向挡板型粗粉分离器存在有分离效率低
(50%左右),通风阻力大(达 1.1~1.2kPa),煤
粉粗,分离器下部磨损严重等问题,导致磨煤机
出力低,飞灰可燃物含量大,制粉电耗高,尤其
是在磨煤机钢球量减少和煤质变差时,影响更
为突出。
一 些电厂将径 向挡板型改成轴向挡板型.
分离器的筒体略有加高,分离效率可提高到
65%左右,通风阻力下降到 0.8kPa,提高了磨
煤机出力.制粉电耗也有所下降,但普遍存在积
粉和磨损等问题。
高效粗粉分离器是将内锥体加高并分成两
段,顶端是与水平线呈一定夹角的锥体,下段为
一 圆台,使煤粉无法在内锥体上部积存,减少了
积粉带来的爆燃危害。此外,内锥体下部采用
了小圆台形倒锥体,下部的有效容积增大,提高
了分离效率,降低了分离器的阻力,减轻了筒体
的磨损(图5)。
1.2.2 应用效果
试验结果表明.和改造前的粗粉分离器相
比,在通风量相同的情况下,磨煤机出力提高了
5 6t/h,分离器效率 由原来的 58%提高到
78.2%,制粉电耗下降了 4.5kW·h/t,排粉机
人口门开度改造前 70%,改造后仅为 40%,煤
粉细度也有所下降。
经计算,仅单台炉的节电效益每年即可达
95万元.由于高效粗粉分离器的应用效果好,
已在其它几台锅炉上推广使用。
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圈 5 改遗后的租扮分 器
1.3 主、再热汽温的综合治理
1.3.1 问题的提出
锦州发电厂现有6台200MW 发电机组,
1~ 3锅炉是 哈尔滨 锅炉 制造 厂生产 的
HG670/14o一7型超高压、中间再热、自然循环
煤粉炉,设计烧阜新煤,投产后,再热汽温严重
偏低,采取措施后,仍低于设计值。受再热汽温
的影响,主汽温度也达不到设计值 5~0"C 为
提高经济性和安全性,在1993~1996年期间进
行了汽温综合治理。
1.3.2 综合治理措施
在大量现场试验及理论计算基础上,采取
了综合治理措施,取得 ,满意的效果。首先,划
燃烧器进行了改造,将四层燃烧器均上倾 一定
的角度以提高炉内火焰中心,减小辐射换热的
比例,同时对受热面进行了重新调整,加大了热
段再热器的受热面积。更换了运行多年立管式
空气预热器,保证 氧量的供给。同时在除尘
器出口加装了烟气导流板以减小烟道阻力,增
大引风机出力。
1.3.3 改造效果
试验结果表明,通过实施汽温综合治理的
各项措施,再热汽温较改造前平均提高 20℃左
右,机组在满负荷 下运行 汽温可达设计 值
540℃,同时启用了已经停用的三通阀,使再热
蒸汽有了一定的旁通量,在通过调节各支路的
再热蒸汽流量,大大地减少了再热汽温偏差
改造后,主汽汽温可达设计值,一、二级减温水
一 58 一
量大大增加,满足 r汽温 自动调节的需 要
1.4 膜式省煤器的试验研究及工业性应用
燃煤锅炉受热面常常发生磨损,见以省煤
器的磨损最为严重,掘统计,仅 1990年锦州发
电厂⋯朗投产的 卜一 3炉省煤器就囡磨损撮
泄 l7次,磨损的根乖原因是设计管问流速高
因此 降低烟气流无疑是解决省煤器严重磨损
的根术途径 采用膜式管是减轻省煤器磨损的
有效
。由于降低烟气流速,改变烟气在省
煤器管束问的流动情 兄.使磨损大夫减辑
在膜式受热面传热持性和防磨特性的模化
试验研究基础 土:.提 出 厂膜式省煤 器的传热准
则式及粘污特性曲线,为膜式省煤器的设计提
供 ,重要的依据 在此基础上, 丸在通辽发
电厂进行 l『工业性试验,之后叉在锦州发电厂
实施了光管省煤器改膜式省煤器的改造
:
几年来的运行情况表明,膜式省煤器有良好的
防磨效果,省煤器磨损漏泄明显减少
1.5 结束语
a. 浓淡燃烧技术的开发与应用,大大地
提高了大型电站锅炉的低负荷稳燃能力及词峰
能力,N(t 排放量崾 减少,自利于环境保护
b 在中储式制粉系统中应用高效粗粉分
离器,呵提高磨燥机出力,降低通风阻力和制粉
电耗,解决 ,粗粉分离器长期存在的 粉和磨
损严重的问题
刈再热汽温低而寰施的汽温综合治
理,有效地提高了发电机组的经济性和安全性。
d. 膜式省煤器的应用大大地减轻 l『省煤
器的飞灰磨损,由此而引起非计划停帆明显减
少
2 东北电网200MW 汽轮机通流部分改
造
截止 1996年末,东北电力集躅公司直接管
辖的 200MW 火 电机 组 共 44台,总 容 量
8840MW,其中前苏联 .YIM3制造的自 7台,其
余都是晴尔滨汽轮机厂制造的 从排汽类型
分,三排汽的27台,两排汽的 l0台。
哈尔滨汽轮机厂制造的三排汽20()MW 机
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组是60年代开发的产品。当时的设计技术,制
造工艺和现代的汽轮机设计制造技术相比有较
大差距,尤其是低压通流部分完全沿用了高压
100MW 机组的低压通流部分。因此.机组效
率低、煤耗高,动叶的安全性能及调峰性能也不
理想。供电煤耗率为376~392g/kW-h。
随着我国科学技术及制造业水平的提高,
特别是改革开放以来,引进消化 厂国外汽轮机
设计技术,完善了制造加工机具,加强了制造质
量控制管理,完全有能力对这批汽轮机进行改
造。在生产部门要求下,暗尔滨汽轮机厂承担
了这项
,根据汽轮机分缸效率数据.首先从
效率最有效益的低压通流部分开始改造,并划
高压通流部分的改造进行试点。后来,龙威公
司也提出了改造方案.承担部分改造工程。
低压通流部分效率低的原因如下。
a. 子午面流道不光滑,导叶顶部的局部
扩张角大,产生局部涡流损失(原导叶顶部的局
部扩张角接近60。)。
b. 根径小.速比偏小。由于低压缸分缸
压力比较高,而动叶根径偏小,低压各级速比
U/c(,偏离最佳值,增加 lr动叶进口冲角损
失,同时级出口气流角偏离 90。,级排汽余速不
能充分利用。
c. 动静叶叶型损失大。由于叶片型线为
前苏联50年代老叶型,叶型损失大。
d. 拉筋多、围带少,附加损失大。低压通
流第四级动叶有一根拉筋,第三级动叶有二根
拉筋,两级叶片没有围带,拉筋的存在增加了脱
流、扩压和局部加速的流动损失,没有围板形成
了叶片顶部的扰流、窜流损失。
e 末级长叶片的效率低。
针对上述的原因.采用如下改进措施。
a. 提高前四级动叶根径,低压通流内外
壁设计成光滑子午面通道,改造后外壁扩张角
最大为36。52 ,避免 r导叶顶部突然扩张而引
起的脱流。
由于前四级根径的提高,最小速比由o 42
提高到 o.46.动叶出口汽流角由 43.7。提高到
61 5。,提高 级效率。
b. 采用高教率的新叶型。前四级动叶选
用自行设计,并经吹风试验的低型损叶型,五级
导叶选用高效率的“HQ一4”叶型。
C. 采用带冠叶片技术。重新设计的四级
动叶全部为自带围带整圈连接,围带内斜外平,
内斜构成 了,光滑的扩张汽道,外平便于加装动
叶顶部围带汽封,并取消了三根拉筋。
d 采用三元流设计方法。低压通流部分
设计采用中国科学院工程、热物理所、哈尔滨工
业大学.哈尔滨汽轮机厂联合开发的基于三元
流动理论的完全径向平衡程序进行,采用“可控
涡”技术使流场参数沿叶高的分布更趋合理。
e. 末级采用复合弯扭长叶片级,可以大
幅度减小径向一二次流、横向二次流,而且还可
以提高根部反动度.有效地提高级效率,适应机
组大辐度调峰运行的需要。
为提高叶片运行的可靠性,各级动叶应力
水平部有所降低,末级动叶还测定了动频率。
经过 低 压 通 流 改 造 的 机 组 按 ASME
PTC6--1976
做 r热力试验.求得低压缸
效率为 86.48%(含排汽余速损失).较改造前
效率77 76%提高8.7%,相当于相同主汽流量
时,出力提高 6000kW,考虑了热力试验的不确
定度及设备的老化后,由于低压缸效率的提高
使煤耗降低 8g/kw·h。
龙威公司提出的改造方案是在美国西屋公
司的技术支持下进行的.西屋公司负责技术设
计和动叶片加工,其余部件是国内加工的。改
造原则与暗尔滨汽轮机厂基本相同.但用的是
西屋叶型、西屋的设计准则,目前已改造
i
台机组 。
高压通流部分的改造也已开始试点,采用
的改进技术主要有:改造调节级,采用收缩子午
面型线喷嘴.采用 HQ叶片型线;压力级 2~12
级采用多分流叶型静叶,动静叶片型线均采用
HQ型线;i0~12级采用弯扭静叶.预计可使高
压缸效率提高3%。
3 200MW 机组自动化改造
东北电蜘的200MW 火电机组大多数投产
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年代较早,热控设备比较陈旧,甚至在部分苏联
机组上,一些 6O年代的 KY调节设备仍在使
用,热工自动投入率一般在60%~80%左右.
不能满足机组安全稳定经济运行的要求。影响
自动投入的原因主要有控制和检测设备不完
善,控制策略不理想及主辅设备可控性差等。
目前未改造机组使用的调节显示仪表主要有
DDZ一Ⅱ、Ⅲ型仪表、TF一9O0、MZ一Ⅲ型组合
仪表、单回路调节器及各种模拟数字指示、记录
表,PC机、Solar机等构面的 DAS系统等。
为全面提高机组的控制水平,吸收 f进大
机组控制系统的成功经验,从 1995年起,开始
进行 200MW 机组热控自动化改造工作。到
1996年底,已改造了8台机组。改造的原则是
根据 200MW 机组运行安全、稳定、经济、可调
的基本要求,在系统设计上以实用、先进、可靠、
性能价格比好为指导方针,在工程上以解决主
辅设备可控性问题和控制策略问题为主攻方
向,力图使包括 CCS在内现代控制系统的基本
功能和优势在200MW 机组上得以体现。根据
这个基本原则,在首批热控系统改造中选择 了
DOS系统的三个部分,即 DAS、MCS(CCS)和
DEH。控制系统采用了面向过程控制的分散
控制系统(DCS),对暂时没有考虑的 BMS和
SCS等子系统留有扩充的余地。同时.对原有
设备采取尽量利用的原则,利用D(二s系统的网
络和通讯技术及标准的 I/O介面将现场、原有
设备和系统有机地结台在 一起。改造后的
200MW 机组控制系统用操作员站.通过 CRT
可以对机组进行全面监视和全过程控制(带有
软手操功能),丰富的图面窗口功能及专家指导
系统可帮助运行人员及时分析处理随机过程的
生产同题。暂时保留的部分常规仪表和手操器
可以做为DCS系统的功能补充,在非常规状态
下临时处理机组运行同题。新增的汽轮机电调
功能(电液并存方式)使汽机控制功能和指标大
幅度提高,实现了机组协调控制功能(CCS)。
目前,经过综合 自动化改造(即有 DAS、CCS、
DEH三部分内容)的机组,热工 自动投入率均
达到100%,机炉 调控制(CCS)全部投入工业
运行,从而使运行人员的劳动强度大大减低,热
控系统的可靠性和可维护性大大提高,使整个
电站的设备综合治理水平和管理水平迈上了一
个新的台阶。
(收稿 日期 1997—01一l5】
(上接第55页)
合算,赦正通过适当提高磨煤机转速,由450r/
rain提高到475r/rain及增加易磨损部件的寿
命的办法予以缓解。
对于结焦严重和炉膛出口烟温高等问题,
已提出了多种改造办法,其中彻底改造燃烧器
和在抽炉烟管道内增设蒸发受热面在技术上把
握较大,投资相对较小。但从电罔总体经济性
考虑,由于投资回报、施工周期等因素,改造时
机尚不成熟。今年大修后,采用了分级送风的
燃烧方式,并通过燃烧器改造等措施,辅以全面
的燃烧调整试验。力争使运行水平再有所提
高。
(收稿日期 1997—01一I5】
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