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干法脱氯化氢生产二氟一氯甲烷的优点

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干法脱氯化氢生产二氟一氯甲烷的优点干法脱氯化氢生产二氟一氯甲烷的优点 第l期有机氟工业?37? 乙烯加工水平的提高,客户对聚四氟乙烯的要求也 在不断地提高.由于聚四氟乙烯造粒料不仅可以适 用于普通模压工艺,可以适用于自动模压,等压成 型等工艺,在发达国家的聚四氟乙烯制品生产过程 中,对聚四氟乙烯造粒料的需求已经占到悬浮聚四 .对于发展中国家,尤其 氟乙烯总量的1/4左右n引 是中国,随着聚四氟乙烯加工水平的提高,对聚四 氟乙烯造粒料的需求正在日益增加.因此,对于国 内聚四氟乙烯生产企业而言,不同品级聚四氟乙烯 造粒料的开发,将成为提高企业自身竞争力的重要...
干法脱氯化氢生产二氟一氯甲烷的优点
干法脱氯化氢生产二氟一氯甲烷的优点 第l期有机氟工业?37? 乙烯加工水平的提高,客户对聚四氟乙烯的要求也 在不断地提高.由于聚四氟乙烯造粒料不仅可以适 用于普通模压工艺,可以适用于自动模压,等压成 型等工艺,在发达国家的聚四氟乙烯制品生产过程 中,对聚四氟乙烯造粒料的需求已经占到悬浮聚四 .对于发展中国家,尤其 氟乙烯总量的1/4左右n引 是中国,随着聚四氟乙烯加工水平的提高,对聚四 氟乙烯造粒料的需求正在日益增加.因此,对于国 内聚四氟乙烯生产企业而言,不同品级聚四氟乙烯 造粒料的开发,将成为提高企业自身竞争力的重要 . 手段之一 参考文献 1USP5,502,161. 2USP3,983,200. 3USP4,774,304. 4USP3,766,133. 5USP3,366,615. 6USP3,265,679. 7USP3.532.782. 8USP3,527,857. 9USP3,781,258. 10USP6,451,903. 11LISP6,440,559. 12CEH全球市场. 干法脱氯化氢生产二氟一氯甲烷的优点 宋志德宋曙光杨林 (济南三爱富氟化工有限责任公司) 二氟一氯甲烷(HCFC一22)是用途广泛的基本 有机化工产品,它主要用作聚四氟乙烯的原料,大 型制冷设备的致冷剂,也用于高效灭火剂和气雾喷 射剂的生产.二氟一氯甲烷的生产过程较为复杂, 须经氟化,脱酸,脱水,精馏等单元操作才能最终制 湿法生产的工艺为: 得. 二氟一氯甲烷的生产方法国内现在有两种工 艺路线,以除酸方式不同生产工艺分为干法生产和 湿法生产两种.本公司已成功地从国外引进干法工 艺且已成功生产一年有余. 气液分离器}__——叫氟压机卜——叫油分离器卜———一l冷却脱水器 中间(尾气)冷凝器H中间槽H脱气塔卜—一l精馏塔 ? 38?有机氟工业2003年 湿法生产存在的问有:2)新工艺生产中物料(目的产物)无相变而且 1)氟化反应质量较差,在气柜处取样各单元操作间压力差较小.湿法生产中相邻设备间 HCFC一22含量为95%左右,生成物中HCFC一21,压差一般在0.6—1.3MPa之间且相变频繁,而新工 HFC一23含量较高,原料单耗高.艺中相邻设备间压差仅为0.2—0.3MPa且物料(目 2)设备管道易腐蚀损坏,环保效果差.的产物)无相变.由于生产系统无突然的相变和突 3)物料在工艺流程中相变次数多,各操作单元然的压力巨变,就避免了因较大的压差变化对设 的设备之间压力差大.备,管道的冲击破坏. 4)催化剂使用量大,寿命短.3)设备,管道防腐性能好,最大限度地避免了 5)氟压机易漏油且噪音大,耗能大.因设备,管道防腐造成的突发事故.开车一年多以 6)强碱中和物料损失大.来,金属设备,管道未发生因腐蚀而发生的跑,冒, 干法生产工艺采取了优良的氟化工艺,无相变滴,漏;非金属设备,管道未受物料浸泡,溶融而变 物料传递,精馏和萃取脱酸,弱碱中和等方法,很好形损坏. 地解决了湿法生产中存在的问题.因此,与湿法生产2污染物生成最少环保效果好 相比干法生产具有以下优点:由于新工艺减少了物料的跑,冒,滴,漏极大地 1生产安全性提高降低了大气中的氟化物含量;同时生产中形成的盐 1)引进技术中包含了外方多年来积累的安全经酸含量高达32%以上,可以非常顺利地销售,从而 验,安全文件中讲明了生产中应注意的安全事项,并避免了中和处理,极大地减少了工业废水的排放 备育突发事故处理预案,可以方便地学习和执行.量.与湿法生产环保效果比较如下(见表1): 表1干法生产工艺与湿法生产工艺环保效果比较 \控制项目 污标项目执行标准 物名称 实测值 湿浓干法生产时 中和处理时销售时……' 环境大气 废水 氟化物 氯气 pH值 化学耗氧量(COD) 氟化物 悬浮物 油 ?lmg/m'GBJI一620.030 ?2mg/em'0.020 ' 污水综合排放标准(GB89789 6 一 96新改扩二级标准)8?2. 一 新改扩二级标准)一 ?150mg/L106 ?20mg/L11.8 ?200mg/L12.5 ?10mg/L7 0.030 0.020 8.2 53 9 74 7 3原料等单耗降低 干法生产工艺中,特别强调了对反应单元操作 的控制,反应后有机物料中HCFC一22的含量达 99.9%以上,与湿法的95%相比HCFC一22的收率 明显提高;同时因中和采取了弱碱中和,降低了物 料的分解,使原料单耗与湿法生产相比降低.同时 催化剂的使用周期明显加大,单耗降低明显(见表 2). 表2原料单耗对比裹 原料名称湿法生产单耗干法生产单耗 氯仿(CHCh) 无水氟化氢(AHF) 氯气 五氯化锑(SbCl,) 碱 1.580t/tHCFC一22 0.580t/tHCFC一22 18kg/tHCFC一22 15kg/tHCFC一22 l4/tHCFC一22(强碱) 1.478t/tHCFC一22 0.482t/tHCFC一22 1.2kg/tHCFC一22 lkg/tHCFC一22 20kg/tHC-22(~1 4能源消耗降低 干法生产中因有机物料传递过程中无相变,降 量量鼹0微微4 第l期有机氟工业?39? 低了生产对冷,热和电能的大量需求,能源消耗与得冷盐水,蒸汽的温度,压力波动 较大,电的电流, 湿法生产相比下降明显(见表3).电压波动大.影响装置中各个单元操作的稳定和 分 裹3能源消耗对比裹析仪表和监控仪表的正常运行. 能源名称湿法生产单耗干法生产单耗 水(以自来水计)30.53t/tHCFC一228.75t/tHCFC一22 电918.95度/tHCFC一22539.83度/tHCFC一22 蒸汽(过热蒸汽)2.16t/tHCFC一221.05t/tHCFC一22 5产品质量提高 精馏单元操作的改变使得产品中有机杂质和 水分及氧含量降低,产品质量提高(见表4). 裹4产品质量对比裹 6生产容易控制 1)反应釜投料量易控制 由于湿法生产中反应釜投料须操作者同时控 制氯仿和无水氟化氢的投料量;生产过程中容易出 现反应配比失调,影响正常生产. 干法生产采取了设定配比条件下的自动进料. 保证了生产的安全稳定. 2)公用工程波动小 湿法生产时,氟压机须不定时启动,停车;冷 冻,冷却脱水器须定时切换进行活化;中间槽,成品 槽须用冷盐水降温后收料,用蒸汽升温后出料;使 干法生产中无氟压机,冷冻冷却脱水器,生产 连续稳定,公用工程波动影响大大降低. 3)氟化反应易控制 湿法生产过程中,氟化岗位由于受投料量,反 应釜压力,反应温度,物料液位,公用工程等方面波 动大的影响,操作者对其调节起来比较困难,调节 反应往往延迟,生产状态波动较大. 新工艺采取了自动进料,自动调节反应器物料 液位,温度,压力,物料组份稳定,生产平稳易控制. 4)劳动强度降低 湿法生产时,氟压机须不定时启动,停车;冷 冻,冷却脱水器须定时切换进行活化;中间槽,成品 槽须用冷盐水降温后收料,用蒸汽升温后出料.操 作者须频繁地进行切换,巡检次数多,劳动强度大. 干法生产中无氟压机,冷冻冷却脱水器,避免 了操作者的频繁操作,大大地降低了劳动强度.以 精馏岗位为例:湿法生产中每班生产8t成品,需收 料4槽.工人就必须4次开成品中间槽冷盐水阀门, 以使槽降温收料;化验工取样,分析4次,以分析成 品质量;分析合格后,关盐水阀门开蒸汽阀门,升温 压料;中间还包含成品中间槽之间切换时的阀门的 开关.干法生产中每班生产lOt,日收料1槽,物料靠 压差流入槽内,出料方式为泵打.操作者每日切换 阀门1次,物料质量分析1次.极大地降低了劳动强 度. 综上所述,干法工艺与湿法工艺相比优点显 着,应是今后二氟一氯甲烷生产的发展方向.
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