干法脱氯化氢生产二氟一氯甲烷的优点
第l期有机氟工业?37?
乙烯加工水平的提高,客户对聚四氟乙烯的要求也 在不断地提高.由于聚四氟乙烯造粒料不仅可以适 用于普通模压工艺,可以适用于自动模压,等压成 型等工艺,在发达国家的聚四氟乙烯制品生产过程 中,对聚四氟乙烯造粒料的需求已经占到悬浮聚四
.对于发展中国家,尤其 氟乙烯总量的1/4左右n引
是中国,随着聚四氟乙烯加工水平的提高,对聚四 氟乙烯造粒料的需求正在日益增加.因此,对于国 内聚四氟乙烯生产企业而言,不同品级聚四氟乙烯 造粒料的开发,将成为提高企业自身竞争力的重要
. 手段之一
参考文献
1USP5,502,161.
2USP3,983,200.
3USP4,774,304.
4USP3,766,133.
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11LISP6,440,559.
12CEH全球市场
.
干法脱氯化氢生产二氟一氯甲烷的优点
宋志德宋曙光杨林
(济南三爱富氟化工有限责任公司)
二氟一氯甲烷(HCFC一22)是用途广泛的基本
有机化工产品,它主要用作聚四氟乙烯的原料,大
型制冷设备的致冷剂,也用于高效灭火剂和气雾喷
射剂的生产.二氟一氯甲烷的生产过程较为复杂,
须经氟化,脱酸,脱水,精馏等单元操作才能最终制
湿法生产的工艺为:
得.
二氟一氯甲烷的生产方法国内现在有两种工
艺路线,以除酸方式不同生产工艺分为干法生产和
湿法生产两种.本公司已成功地从国外引进干法工
艺且已成功生产一年有余.
气液分离器}__——叫氟压机卜——叫油分离器卜———一l冷却脱水器 中间(尾气)冷凝器H中间槽H脱气塔卜—一l精馏塔
?
38?有机氟工业2003年
湿法生产存在的问
有:2)新工艺生产中物料(目的产物)无相变而且 1)氟化反应质量较差,在气柜处取样
各单元操作间压力差较小.湿法生产中相邻设备间
HCFC一22含量为95%左右,生成物中HCFC一21,压差一般在0.6—1.3MPa之间且相变频繁,而新工
HFC一23含量较高,原料单耗高.艺中相邻设备间压差仅为0.2—0.3MPa且物料(目
2)设备管道易腐蚀损坏,环保效果差.的产物)无相变.由于生产系统无突然的相变和突
3)物料在工艺流程中相变次数多,各操作单元然的压力巨变,就避免了因较大的压差变化对设
的设备之间压力差大.备,管道的冲击破坏.
4)催化剂使用量大,寿命短.3)设备,管道防腐性能好,最大限度地避免了 5)氟压机易漏油且噪音大,耗能大.因设备,管道防腐造成的突发事故.开车一年多以
6)强碱中和物料损失大.来,金属设备,管道未发生因腐蚀而发生的跑,冒, 干法生产工艺采取了优良的氟化工艺,无相变滴,漏;非金属设备,管道未受物料浸泡,溶融而变
物料传递,精馏和萃取脱酸,弱碱中和等方法,很好形损坏.
地解决了湿法生产中存在的问题.因此,与湿法生产2污染物生成最少环保效果好 相比干法生产具有以下优点:由于新工艺减少了物料的跑,冒,滴,漏极大地 1生产安全性提高降低了大气中的氟化物含量;同时生产中形成的盐 1)引进技术中包含了外方多年来积累的安全经酸含量高达32%以上,可以非常顺利地销售,从而
验,安全文件中讲明了生产中应注意的安全事项,并避免了中和处理,极大地减少了工业废水的排放
备育突发事故处理预案,可以方便地学习和执行.量.与湿法生产环保效果比较如下(见表1):
表1干法生产工艺与湿法生产工艺环保效果比较
\控制项目
污标项目
执行标准
物名称
实测值
湿浓干法生产时
中和处理时销售时……'
环境大气
废水
氟化物
氯气
pH值
化学耗氧量(COD)
氟化物
悬浮物
油
?lmg/m'GBJI一620.030 ?2mg/em'0.020 '
污水综合排放标准(GB89789 6
一
96新改扩二级标准)8?2. 一
新改扩二级标准)一
?150mg/L106
?20mg/L11.8
?200mg/L12.5 ?10mg/L7
0.030
0.020
8.2
53
9
74
7
3原料等单耗降低
干法生产工艺中,特别强调了对反应单元操作
的控制,反应后有机物料中HCFC一22的含量达
99.9%以上,与湿法的95%相比HCFC一22的收率
明显提高;同时因中和采取了弱碱中和,降低了物
料的分解,使原料单耗与湿法生产相比降低.同时 催化剂的使用周期明显加大,单耗降低明显(见表 2).
表2原料单耗对比裹
原料名称湿法生产单耗干法生产单耗 氯仿(CHCh)
无水氟化氢(AHF)
氯气
五氯化锑(SbCl,)
碱
1.580t/tHCFC一22
0.580t/tHCFC一22
18kg/tHCFC一22
15kg/tHCFC一22
l4/tHCFC一22(强碱)
1.478t/tHCFC一22
0.482t/tHCFC一22
1.2kg/tHCFC一22
lkg/tHCFC一22
20kg/tHC-22(~1
4能源消耗降低
干法生产中因有机物料传递过程中无相变,降 量量鼹0微微4
第l期有机氟工业?39?
低了生产对冷,热和电能的大量需求,能源消耗与得冷盐水,蒸汽的温度,压力波动
较大,电的电流,
湿法生产相比下降明显(见表3).电压波动大.影响装置中各个单元操作的稳定和
分
裹3能源消耗对比裹析仪表和监控仪表的正常运行. 能源名称湿法生产单耗干法生产单耗
水(以自来水计)30.53t/tHCFC一228.75t/tHCFC一22 电918.95度/tHCFC一22539.83度/tHCFC一22 蒸汽(过热蒸汽)2.16t/tHCFC一221.05t/tHCFC一22 5产品质量提高
精馏单元操作的改变使得产品中有机杂质和 水分及氧含量降低,产品质量提高(见表4). 裹4产品质量对比裹
6生产容易控制
1)反应釜投料量易控制
由于湿法生产中反应釜投料须操作者同时控 制氯仿和无水氟化氢的投料量;生产过程中容易出 现反应配比失调,影响正常生产.
干法生产采取了设定配比条件下的自动进料. 保证了生产的安全稳定.
2)公用工程波动小
湿法生产时,氟压机须不定时启动,停车;冷 冻,冷却脱水器须定时切换进行活化;中间槽,成品 槽须用冷盐水降温后收料,用蒸汽升温后出料;使 干法生产中无氟压机,冷冻冷却脱水器,生产 连续稳定,公用工程波动影响大大降低. 3)氟化反应易控制
湿法生产过程中,氟化岗位由于受投料量,反 应釜压力,反应温度,物料液位,公用工程等方面波 动大的影响,操作者对其调节起来比较困难,调节 反应往往延迟,生产状态波动较大.
新工艺采取了自动进料,自动调节反应器物料 液位,温度,压力,物料组份稳定,生产平稳易控制.
4)劳动强度降低
湿法生产时,氟压机须不定时启动,停车;冷 冻,冷却脱水器须定时切换进行活化;中间槽,成品 槽须用冷盐水降温后收料,用蒸汽升温后出料.操 作者须频繁地进行切换,巡检次数多,劳动强度大. 干法生产中无氟压机,冷冻冷却脱水器,避免 了操作者的频繁操作,大大地降低了劳动强度.以 精馏岗位为例:湿法生产中每班生产8t成品,需收 料4槽.工人就必须4次开成品中间槽冷盐水阀门, 以使槽降温收料;化验工取样,分析4次,以分析成 品质量;分析合格后,关盐水阀门开蒸汽阀门,升温 压料;中间还包含成品中间槽之间切换时的阀门的 开关.干法生产中每班生产lOt,日收料1槽,物料靠 压差流入槽内,出料方式为泵打.操作者每日切换 阀门1次,物料质量分析1次.极大地降低了劳动强 度.
综上所述,干法工艺与湿法工艺相比优点显 着,应是今后二氟一氯甲烷生产的发展方向.