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测量发电机转子交流阻抗

2017-10-20 7页 doc 20KB 43阅读

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测量发电机转子交流阻抗测量发电机转子交流阻抗 测量发电机转子交流阻抗、功耗及绝缘电阻值(机组大修后必做,小修根据情况决定是否做) 1 机组冲转前的检查: 1.1 灭磁开关在断开位置。 1.2 将转子接地保护保险断开。 1.3 励磁系统五级刀闸断开。 1.4 汽轮机组具备冲转条件。 2 在发电机转速为0,500,1000,1500,2000,2500,3000r/min时测量发电机转子交流阻抗和功率损耗及其绝缘电阻值(由高压试验人员完成) 发变组PT核相及CT测向量(PT、CT拆线后及回路改动后必做,包括发电机出口PT、高厂变分支PT、...
测量发电机转子交流阻抗
测量发电机转子交流阻抗 测量发电机转子交流阻抗、功耗及绝缘电阻值(机组大修后必做,小修根据情况决定是否做) 1 机组冲转前的检查: 1.1 灭磁开关在断开位置。 1.2 将转子接地保护保险断开。 1.3 励磁系统五级刀闸断开。 1.4 汽轮机组具备冲转条件。 2 在发电机转速为0,500,1000,1500,2000,2500,3000r/min时测量发电机转子交流阻抗和功率损耗及其绝缘电阻值(由高压试验人员完成) 发变组PT核相及CT测向量(PT、CT拆线后及回路改动后必做,包括发电机出口PT、高厂变分支PT、主变出口PT,发电机出口和中性点CT、主变和高厂变套管CT、高压厂用电进线开关CT、发变组出口开关CT) 1 发变组PT核相 1.1 工作票已完工,检修设备具备运行条件。 1.2 汽轮机组冲转正常,发电机具备起励升压条件。 1.3 发变组出口500kV CVT二次小开关合入,发电机出口PT、高厂变分支PT正常投入。 1.4 发变组保护按照启动规定投入。 1.5 发电机起励升压至额定值。 1.6 用未进行检修及拆线的PT对需要的PT进行核相。如果所有发变组PT都需要核相,则以启备变串PT为基准与发变组PT进行核相。 CT测向量 2 2.1 工作票已完工,检修设备具备运行条件。相关CT试验合格,检修人员有交待。 2.2 汽轮机组冲转正常,发电机具备起励升压条件。 2.3 除需测向量CT所带差动保护阻抗保护、方向保护退出外,其他发变组保护按照启动规定投入。差动保护退出时不能同时退出发变组瓦斯保护、速断保护、定子接地保护。 2.4 如果仅侧发电机出口CT向量,可以在发动机短路试验时做。 2.5 如果涉及到发变组其他位置CT,需要带负荷才能测时,发电机起励升压至额定值。 2.6 发电机并网,调节负荷至CT测量需要的数值。 2.7 测量发电机、变压器CT二次电流相量。检查发电机、主变压器、发变组差动保护差流。正确后投入发电机差动保护压板。 发变组空载试验 1 工作票已完工,检修设备具备运行条件。 2 发变组出口刀闸断开,高压厂用电各段母线工作电源进线开关在拉出位置。 3 发变组出口500kV CVT二次小开关合入,发电机出口PT、高厂变分支PT正常投入。避雷器在工作位置。 4 发变组保护按照启动规定投入。 5 汽轮机组冲转正常,转速维持在3000r/min,发电机具备起励升压条件。 6 发电机励磁系统选择手动升压。 7 合上灭磁开关,手动调节励磁将发电机电压缓慢升至50%额定电压,检查发电机出口三组PT、高厂变四组PT、500kV侧PT二次电压应正常。 8 将发电机电压升至额定,检查上述PT二次电压应正常,相序应正确,检查开口三角电压值,并进行发电机出口与主变高压侧、6KV、10KV电源工作进线二次核相工作。核对盘 及DCS测量数值。 9 发电机电压额定时,测量发电机的轴电压。完成后将发电机电压降至最低,跳开灭磁开关。检查主变、高厂变、发电机等一次设备有无异常。 10 检查主变、高厂变、发电机等一次设备无异常后,合上灭磁开关,调节励磁电流,开始录制发电机变压器组空载特性曲线,上升、下降各取8点,分别为11KV、15kV、17kV、18kV、19kV、20kV,在额定电压20kV这点必须读取。在发电机电压超过额定值后,退过激磁保护出口压板。注意:定子电压最高不得超过1.1倍额定电压。读取数值时,发电机电压不得来回调整。 11 录制灭磁时间常数。定子电压在额定值时,启动录波器,跳开灭磁开关,录取定子电压、转子电压、转子电流数值及波形。 12 测量发电机残压及相序,测量时应先测量PT二次电压,经折算后,若一次电压超过500V,不得进行一次测量。 发变组短路试验 1 工作票已完工,检修设备具备运行条件。 2 汽轮机组冲转正常,转速维持在3000r/min。 3 发电机各辅助系统运行正常,具备起励升压条件。 4 发变组出口刀闸断开,高压厂用电各段母线工作电源进线开关在拉出位置。 5 发变组出口短路点K1短路良好,投入主变全部冷却器,高厂变冷却器投自动。 6 励磁系统具备启动条件。 检查发电机出口封闭母线与主变连接无异常,启动封母微正压装置,启动发电机母线出口7 冷却风机。 8 投发电机断水保护、主变非电量保护,其它发变组保护压板一律断开。 9 发电机励磁系统选择手动升压。 10 合上灭磁开关,缓慢调节发电机定子电流为2500A(二次为0.5A)时,检查发电机出口8组CT、主变高压侧4组CT有无开路,检查励磁变3组CT有无开路。 11 继续升流检查保护定值:发电机差动(一次值3849A、二次值0.7698A),主变差动保护动作值(一次值10500A ,二次值2.1 A),发变组差动(一次值10500A ,二次值2.1 A)。检查后将CT二次恢复正常接线,然后将发电机定子电流缓慢升至发电机额定电流(一次值19245A, 二次值3.849A),检查发电机、主变压器、发变组差动保护差流。测量发电机、变压器CT二次电流相量。正确后投入发电机差动保护压板。 12 升流至发电机电流为额定时,测量发电机出口PT二次电压值并计算主变短路电抗值。 13 上述工作结束后,将励磁降至最低,跳开灭磁开关。 14 录制发电机变压器组三相短路特性曲线,上升、下降各读取8点,分别为5000A、7000A、9000A、11000A、13000A、15000A、17000A、19245A。最大定子电流为额定值时,读取发电机转子电压、转子电流值,并核对各仪表及DCS测量的准确性。在升流过程中,不要太快,防止发电机温升过快,安装单位要有人监视发电机、励磁装置、短路点有无异常。当值运行人员监视发电机定子线圈温度 ,定子铁芯温度,定子线圈出口水温度,发电机冷氢温度。并启动前及电流额定时上述各测点的温度值并打印清册。 15 上述工作结束后,调节发电机电流为额定值,跳开灭磁开关,测量灭磁时间常数。 16 在发电机出口处做三相短路线并接地,拆除K1点短路线。 17 进行高厂变A 6kV侧短路试验,将短路试验车推至6kV A段K2短路点,并检查短路试验车无异常。 18 拆除在发电机出口PT处做的三相短路接地线。 19 开启A高厂变冷却器。 20 投发电机断水保护,发电机差动保护,主变、A高厂变非电量保护。其它发变组保护压板一律断开。 21 发电机励磁系统选择手动升压。 22 合灭磁开关,用手动励磁缓慢升流做A高厂变6kV A段K2点短路试验。将电流升至二次约为0.06A(一次为300A),检查A高厂变、6kV A段工作进线开关CT二次有无开路,然后升流核对高厂变差动保护定值(一次值375.375A,二次值0.15A)。完成后将高厂变差动保护CT二次恢复正常。将发电机定子电流缓慢升至厂高变额定电流(一次值750.55A, 二次值0.3A),检查发变组差动保护,高厂变差动保护、主变差动保护差流。测量高厂变及6kV A段CT二次电流相量。核对表盘及DCS测量的准确性。 23 上述工作结束后,调节励磁为最低,跳开灭磁开关。 24 在发电机出口处做三相短路线并接地,拆除K2点短路线。 25 按照19.17,19.24的顺序,做10kV A段K3短路点、6kV B段K4短路点、10kV B段K5短路点短路试验。 26 5个点的短路试验都做完后,恢复措施,按照需要启动机组。 发变组同期回路检查及假同期试验 1 将以下信号接入录波器:自动准同期装置的导前合闸脉冲、主变高压侧电压、?母线电压、?母线电压、差电压、机组出口断路器辅助接点。 2 检查并确认发变组“关主汽门”保护压板已打开,发变组出口断路器合闸位置启动热工DEH调速回路接线已断开。检查并确认发变组出口刀闸在断开位置,断开其动力电源。 3 将发电机电压升至额定值,维持发电机转速及电压在额定值。 4 在DCS强制发变组出口刀闸在合位。 5 分别调整发电机转速使发电机频率低于和高于系统频率0.2Hz,在DCS操作“#1同期点选择”和“启动同期工作”,将DEH投入自动,同期系统将自动起动5013(2号机组为5021)断路器的自动同期继电器,观察自动准同期装置通过DEH电液调速装置自动调整发电机转速的情况,监视同期表的指示。自动准同期装置应能自动调整发电机频率与系统频率趋于一致。并自动将5013(2号机组为5021)断路器合闸(同时进行录波,从所录波形观察,断路器应在一次系统两侧相角差为0?位置合上。如在非0?位置合闸,则应修改整定的导前时间。)。试验结束后退出DEH自动,断开5013(2号机组为5021)断路器。 ,在DCS操作“#1同期点选择”和“启动同期工作”,将DEH投入自动,观察自动准同期装置通过AVR励磁调节器自动调整发电机电压的情况;监视同期表的指示。自动准同期装置应能自动调整发电机电压与系统电压趋于一致,并自动将5013(2号机组为5021)断路器合闸(同时进行录波,从所录波形观察,断路器应在一次系统两侧相角差为0?位置合上。如在非0?位置合闸,则应修改整定的导前时间。)。试验结束后退出DEH自动,断开5013(2号机组为5021)断路器。,5,6 分别调整发电机电压低于和高于系统电压3 7 解除DCS强制的发变组出口刀闸合位信号。 8 用同样的方法做与另一母线的假同期。。 9 用同样的方法做与雁塔线的假同期。 10 试验结束后将发电机电压降至零,跳开灭磁开关。 11 送上发变组出口刀闸动力电源。 12 恢复发变组“关主汽门”保护压板,恢复发变组出口断路器合闸位置启动热工DEH调速回路接线。 厂用电切换试验 1 机组并网后,维持发电机有功负荷为100MW。试验前应做好措施,以防止切换不成功时厂用电源失电影响机组运行。 2 将6kV、10kV工作进线开关推入工作位置。 3 将6kV厂用电A段自动切换装置投入并联快切方式。用DCS进行6kV厂用电A段备用进线开关向工作进线开关并联自动切换。此时工作进线开关应先合上,备用进线开关应后跳开。试验过程中用录波器进行录波。 4 用DCS进行6kV厂用电A段工作进线开关向备用进线开关并联自动切换。此时备用进线开关应先合上,工作进线开关应后跳开。试验过程中用录波器进行录波。 5 6kV厂用电A段快切试验成功后,将A段倒至工作进线开关。模拟保护动作启动快切,快切装置应先跳开工作进线开关,后自动合上备用进线开关。试验过程中用录波器进行录波。 6 用相同方法进行6kV厂用电B段、10kV厂用电A段、10kV厂用电B段切换试验。 7 快切试验成功后,将机组高压厂用电切换为高厂变带。四套快切装置均按要求投入运行。
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