60MW发电机组电气调试
JHSY JHSY
邯 钢 集 团 邯 钢 集 团
邯宝钢铁有限公司能源中心自备热电厂 邯宝钢铁有限公司能源中心自备热电厂
3×60MW机组 3×60MW机组
电气调试报告 电气调试报告
编号,邯宝热电 编号,邯宝热电
3×60MW机组,DQI 3×60MW机组,DQI
编写,王爱珍 编写,王爱珍
审核,杨德芳 审核,杨德芳
审定,李建刚 审定,李建刚
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邯郸市冀华建筑安装有限责任公司邯郸市冀华建筑安装有限责任公司
二OO九年十月 二OO九年十月
邯宝热电?电气调试报告
目 录
一、主要设备概况
二、主要设备参数
三、发电机分部调试项目
1、发电机调试的依据和标准
2、发电机保护开关传动试验
3、分部调试
4、发电机保护定值抽查校验
四、发电机返电源定相
五、发电机整套启动试验项目
1、发电机启动时不同转速下的交流阻抗试验 2、发电机励磁调节器试验
3、发电机空载特性试验
4、发电机空载状态下的灭磁时间常数测定 5、发电机一次残压测量
6、发电机正电源定相、一次定相、假同期试验 六、发电机并网、带负荷及72小时试运行 1、发电机并网试验
2、发电机差动保护向量检查
3、厂用电抗器差动保护向量检查
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4、发电机CT二次负荷电流测量
5、发电机轴电压试验
6、发电机带负荷72小时+24小时试运行、发电机温度测量值 七、发电机在整套启动过程中发现的问
及处理结果
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一、设备概况
邯钢集团邯宝钢铁有限公司能源中心自备热电厂1#,3#汽轮发电机组的发电机型号为QF—60—2汽轮发电机组~发电机由哈尔滨哈电实业开发总公司出品。本发电机为隐极式三相同步发电机~它与汽轮机直接偶合转动。发电机采用封闭循环通风系统~并装有空气冷却器来冷却空气~发电机的旋转方向从汽轮机端看为顺时针方向。励磁系统为它式静止可控硅微机励磁~励磁调节控制系统为微机励磁调节控制系统~型号为:GEC—31X~由北京柯瑞斯通电气自动化工程技术有限公司出品。发电机装有微机保护一套~由北京柯瑞斯通电气自化工程有限公司出品。汽轮机是由哈尔滨汽轮机厂有限责任公司生产制造~型号为:CC50-8.83/2.27/0.98~型式为:高温高压单缸冲动式抽汽凝汽式汽轮机组~额定容量及最大容量为60MW。邯钢集团邯宝钢铁有限公司能源中心自备电厂汽轮发电机组由中冶南方工程技术有限公司
院负责全部设计、邯钢自动化部进行监理~河北省电力建设第一工程公司承建安装任务。
※整套调试试运组织成员:
组 长: 李建刚
副 组 长: 杨德芳
电气专业: 王爱珍 刘宏猷 崔纪鹏
锅炉专业: 赵献兵 王忠利 李准实
汽机专业: 段旭林 曹美莲 郑清河
热控专业: 刘建强
化学专业: 童玉新
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二、主要设备参数
1、同步发电机,型号:QF—60—2,
序号 名 称 参 数 序号 名 称 参 数 1 视在功率 75000KVA 7 功率 60000KW 2 额定电压 10500V 8 额定电流 4124A 3 额定转速 3000 r/min 9 额定频率 50HZ 4 额定励磁电压 159V 10 额定励磁电流 1667A 5 发电 机总重量 110t 11 转子绕组电阻 Ω 6 发电机技术条件 OEA.140.775 12 相数 3 2、励磁装置
微机励磁调节器型号:GEC—31X
序号 名 称 参 数 序号 名 称 参 数
1 额定功率 KW 3 输出电流 289A
2 输出电压 156V 4 接 线 星形 3、发电机空器冷却器,共四组,:
序号 名 称 参 数 序号 名 称 参 数
31 冷却空气量 6m/s 4 容 量 260KW 2 工作水压力 0.2MPa 5 进水温度 ?33? 3 冷却后气体温度 ?40? 6 冷却水PH值 8 三、发电机分部调试项目
1、发电机调试的依据和标准
按照《火电工程试验规定》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《发电机启动调试导则》~厂家资料、设计图纸及电气有关规程进行。
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2 、传动试验
, #1、2、3发电机保护开关传动试验
,1,、发电机主开关进行操作试验合掉良好
,2,、发电机灭磁开关就地操作试验合掉良好
,3,、试灭磁开关联掉发电机主开关动作正确。
,4,、发电机保护动作跳发电机主开关、灭磁开关、关主汽门正确、信号正确。
?励磁变压器温度控制器温度高跳灭磁开关回路正确。
?#1、2、3机机、电大联锁试验
,1,、汽机热工保护动作后~关主汽门~跳发电机主开关、灭磁开关正确~保护信号正确。
,2,、汽机紧急停机按钮动作掉闸试验
在就地汽机仪表盘上~手按紧急停机按钮后~汽机主汽门关闭~发电机主开关、灭磁开关掉闸~保护信号指示正确。
3、分部调试:
, #1、2、3炉风机
序号 项 目 阶 段 时 间 结 果 1 引风机 空试 2小时 正常 2 送风机 空试 2小时 正常 ?#1、2、3炉联锁试验 序号 项 目 动 作 联 动 结 果 1 联锁 引风机跳闸 联跳送风机 正确
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2 联锁 火检风机 互为连锁 正确 ?#1、2、3机辅机试验
序号 名 称 内 容 结 果
1 给水泵 启动、运行正常 互相联动 正确
2 循环水泵 启动、运行正常 互相联动 正确
3 真空泵 启动、运行正常 互相联动 正确
4 高压调速油泵 启动、运行正常 正确
5 凝结水泵 启动、运行正常 互相联动 正确
6 疏水泵 启动、运行正常 互相联动 正确
7 交流润滑油泵 启动、运行正常 互相联动 正确
8 盘车 启动、运行正常 正确
9 直流润滑油泵 启动、运行正常 互相联动 正确 4、#1、2、3发电机保护定值校验抽查
?#1发电机保护定值校验,差动保护通电流,:
出 口 侧 中 性 点 侧
U4071 0.810A动作 U4011 0.8A动作
V4071 0.811A动作 V4011 0.8A动作
W4071 0.799A动作 W4011 0.8A动作 ?#2发电机保护定值校验,差动保护通电流,:
出 口 侧 中 性 点 侧
U4071 0.820A动作 U4011 0.82A动作
V4071 0.821A动作 V4011 0.82A动作
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W4071 0.82A动作 W4011 0.82A动作 ?#3发电机保护定值校验,差动保护通电流,:
出 口 侧 中 性 点 侧
U4071 0.812A动作 U4011 0.81A动作
V4071 0.812A动作 V4011 0.81A动作
W4071 0.811A动作 W4011 0.81A动作 #1、2、3发电机保护压板投入正确。传动试验正确。
四、#1、2、3发电机反电源定相、同期回路检查
?#1发电机反电源定相、同期回路检查
试验时间:2009年4月29日
试验人员:王爱珍、王爱芳、杨少华
试验条件:拆下#1发电机出口软连~发电机一次系统绝缘良好~发电机转子绝缘良好~合#1主变压器低压侧011-1隔离倒闸~#1发电机出口电压由110KV经#1主变压器反送过来。
#1发电机出口1PT、2PT带电。
#1发电机出口1PT处
U613——N600 59.2V; V613——N600 59.4V
W613——N600 59.4V; U613——V613 103.1V
V613——W613 102.8V; W613——U613 103.0V
L612——N600 0.732V
U613、V613、W613相序为:正相序
#1发电机出口2PT处
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U622——N600 59.2V; V622——N600 59.3V
W622——N600 59.2V; U622——V622 102.9V
V622——W622 102.7V; W622——U622 102.8V
L622——N600 0.73V;
U622、V622、W622相序为:正相序
10KV高压?段出口3PT:
U633——N600 59.2V; V633——N600 59.4V
W633——N600 59.3V; U633——V633 103V V633——W633 102.7V; W630——U633 103V L630——N600 0.74V;
U633、V633、W633相序为:正相序
主控#1发电机励磁屏:
U613——V613 103V; V613——W613 102.6V W613——U613 103V; U613、V613、W613相序为:正相序 U622——V622 102.9V; V622——W622 102.8V W622——U622 103V; U622、V622、W622相序为:正相序 U613——U622 0.012V; V613——V622 0.03V W613——W622 0.028V
#1发电机保护屏:
U613——N600 59.2V; V613——N600 59.4V
W613——N600 59.2V; U613——V613 103V V613——W613 102.6V; W613——U613 103V
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L612——N600 0.731V
U613、V613、W613相序为:正相序
主控同期屏处测量 :
U613——V613 102.8V; V613——W613 102.7V
W613——U613 102.9V; U613、V613、W613相序为:正相序 U633——V633 103V; V633——W633 102.7V
W633——U633 102.7V; U633、V633、W633相序为:正相序 U613——U633 0.077V; V613——V633 0.109V
W613——W633 0.036V
手动,操作,同期装置检验:
1,、主控室操作:对待检同期#1机开关(跳闸位)---手动同期选线~投同期手柄置“手准”位~同期闭锁开关在“闭锁”位~操作手动同期合闸按钮~模拟合#1机开关~合闸失败。验证:手动同期检有压闭锁成功。 2,、主控室操作:对待检同期#1机开关(跳闸位)---手动同期选线~投同期手柄置“检无压”位~操作手动同期合闸按钮~模拟合#1机开关~合闸成功。验证: 手动同期检无压解除闭锁成功。观察同步指示器应指在合车点位置
3,、主控室操作:对待检同期#1机开关(跳闸位)---手动同期选线~投同期手柄置“自动检同期”位~同期手柄置“退出”位~操作同期启动按钮~模拟合#1机开关~合闸失败。验证:自动同期检有压闭锁成功。 4,、主控室操作:对待检同期#1机开关(跳闸位)---手动同期选线~投同期手柄置“自动检同期”位~投同期手柄置“检无压”位~操作手动
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同期合闸按钮~模拟合#1机开关~合闸成功。验证: 手动同期检无压解
除闭锁成功。观察同步指示器应指在合车点位置
5)、在同期屏:待检同期#1机开关合闸后~再次检测Us-Ug回路电压
差值,并记录: 0 V。
结论:#1机开关同期二次回路试验正确。
?#2发电机反电源定相、同期回路检查
试验时间:2009年6月4日
试验人员:王爱珍、刘鹏举、张涉应、郝允良
试验条件:拆下#2发电机出口软连~发电机一次系统绝缘良好~发电机
转子绝缘良好~合主#2变压器低压侧012-1隔离倒闸~#2发电机出口电
压由110KV经#2主变压器反送过来。
#2发电机出口1PT、2PT带电。
#2发电机出口1PT处
U613——N600 60.1V; V613——N600 60.1V
W613——N600 60.1V; U613——V613 104.4V
V613——W613 104.0V; W613——U613 104.0V
L612——N600 7.81V;
U613、V613、W613相序为:正相序
#2发电机出口2PT处
U623——N600 60.1V; V623——N600 60.2V
W623——N600 60.2V; U623——V623 104.8V
V623——W623 104.5V; W623——U623 104.6V
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L622——N600 0.378V
U623、V623、W623相序为:正相序
10KV高压?段出口3PT:
U633——N600 60.4V; V633——N600 60.4V
W633——N600 60.4V; U633——V633 104.7V
V633——W633 102.5V; W633——U633 104.4V
L633——N600 0.388V;
U633、V633、W633相序为:正相序
主控#2发电机励磁屏:
U613——V613 104.2V; V613——W613 104.0V W613——U613 104.2V; U613、V613、W613相序为:正相序 U622——V622 104.3V; V622——W622 104.0V W622——U622 104.0V; U623、V623、W623相序为:正相序 U613——U623 0.061V; V613——V623 0.033V W613——W623 0.050V
#2发电机保护屏:
U613——N600 60.1V; V613——N600 60.2V W613——N600 60.2V; U613——V613 104.7V V613——W613 104.6V; W613——U613 104.6V L612——N600 7.8V
U613、V613、W613相序为:正相序
主控同期屏处测量 :
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U613——V613 104.0V; V613——W613 103.8V
W613——U613 103.8V; U613、V613、W613相序为:正相序 U633——V633 103.9V; V633——W633 103.7V
W633——U633 104.0V; U633、V633、W633相序为:正相序 U613——U633 0.097V; V613——V633 0.051V
W613——W633 0.052V
手动,操作,同期装置检验:
1,、主控室操作:对待检同期#2机开关(跳闸位)---手动同期选线~投同期手柄置“手准”位~同期闭锁开关在“闭锁”位~操作手动同期合闸按钮~模拟合#2机开关~合闸失败。验证:手动同期检有压闭锁成功。 2,、主控室操作:对待检同期#2机开关(跳闸位)---手动同期选线~投同期手柄置“检无压”位~操作手动同期合闸按钮~模拟合#2机开关~合闸成功。验证: 手动同期检无压解除闭锁成功。观察同步指示器应指在合车点位置
3,、主控室操作:对待检同期#2机开关(跳闸位)---手动同期选线~投同期手柄置“自动检同期”位~同期手柄置“退出”位~操作同期启动按钮~模拟合#2机开关~合闸失败。验证:自动同期检有压闭锁成功。 4,、主控室操作:对待检同期#2机开关(跳闸位)---手动同期选线~投同期手柄置“自动检同期”位~投同期手柄置“检无压”位~操作手动同期合闸按钮~模拟合#2机开关~合闸成功。验证: 手动同期检无压解除闭锁成功。观察同步指示器应指在合车点位置
5)、在同期屏:待检同期#2机开关合闸后~再次检测Us-Ug回路电压
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差值,并记录: 0 V。
结论:#2机开关同期二次回路试验正确。
?#3发电机反电源定相、同期回路检查
试验时间:2009年9月13日
试验人员:王爱珍、刘宏猷
试验条件:拆下#3发电机出口软连~发电机一次系统绝缘良好~发电机
转子绝缘良好~合主#3变压器低压侧013-1隔离倒闸~#3发电机出口电
压由110KV经#3主变压器反送过来。
#3发电机出口1PT、2PT带电。
#3发电机出口1PT处
U613——N600 58.1V; V613——N600 58.3V W613——N600 58.1V; U613——V613 101.1V V613——W613 100.7V; W613——U613 100.7V L612——N600 0.461V;
U613、V613、W613相序为:正相序
#3发电机出口2PT处
U623——N600 58.1V; V623——N600 58.4V W623——N600 57.9V; U623——V623 100.8V V623——W623 100.6V; W623——U623 100.5V L622——N600 0.44V;
U623、V623、W623相序为:正相序
10KV高压?段出口3PT:
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U633——N600 58.2V; V633——N600 58.3V W633——N600 58.2V; U633——V633 101.0V V633——W633 100.9V; W633——U633 101.0V L633——N600 0.46V;
U633、V633、W633相序为:正相序
主控#3发电机励磁屏:
U613——V613 101.1V; V613——W613 101.2V W613——U613 100.8V; U613、V613、W613相序为:正相序 U622——V622 100.8V; V622——W622 101.0V W622——U622 100.9V; U622、V622、W622相序为:正相序 U613——U622 0.033V; V613——V622 0.030V W613——W622 0.031V
#3发电机保护屏:
U613——N600 58.2V; V613——N600 58.2V W613——N600 58.0V; U613——V613 100.8V V613——W613 100.7V; W613——U613 100.6V L612——N600 0.447V;
U613、V613、W613相序为:正相序
主控同期屏处测量 :
U613——V613 100.9V; V613——W613 100.7V W613——U613 100.7V; U613、V613、W613相序为:正相序
U633——V633 100.8V; V633——W633 100.6V
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W633——U633 100.6V; U633、V633、W633相序为:正相序 U613——U633 0.033V; V613——V633 0.030V
W613——W633 0.027V
手动,操作,同期装置检验:
1,、主控室操作:对待检同期#3机开关(跳闸位)---手动同期选线~投同期手柄置“手准”位~同期闭锁开关在“闭锁”位~操作手动同期合闸按钮~模拟合#3机开关~合闸失败。验证:手动同期检有压闭锁成功。 2,、主控室操作:对待检同期#3机开关(跳闸位)---手动同期选线~投同期手柄置“检无压”位~操作手动同期合闸按钮~模拟合#3机开关~合闸成功。验证: 手动同期检无压解除闭锁成功。观察同步指示器应指在合车点位置
3,、主控室操作:对待检同期#3机开关(跳闸位)---手动同期选线~投同期手柄置“自动检同期”位~同期手柄置“退出”位~操作同期启动按钮~模拟合#3机开关~合闸失败。验证:自动同期检有压闭锁成功。 4,、主控室操作:对待检同期#3机开关(跳闸位)---手动同期选线~投同期手柄置“自动检同期”位~投同期手柄置“检无压”位~操作手动同期合闸按钮~模拟合#3机开关~合闸成功。验证: 手动同期检无压解除闭锁成功。观察同步指示器应指在合车点位置
5)、在同期屏:待检同期#3机开关合闸后~再次检测Us-Ug回路电压差值,并记录: 0 V。
结论:#3机开关同期二次回路试验正确。
五、#1、2、3发电机整套启动试验项目
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邯宝热电?电气调试报告
?#1发电机整套启动试验项目
试验时间:2009年4月30日
试验人员:王爱珍、鲍丽丽、李顺河、郑书磊
1、#1发电机不同转速下的交流阻抗试验
汽机转速mpr 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 电 压 V 17 17 16.5 16.5 15 15 15 电 流 A 5 5 5 5 5 5 5 阻 抗 Ω 3.4 3.4 3.3 3.3 3.0 3.0 3.0 转子绝缘 MΩ 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 使用表计: 交流电流表: T51 N030318 ,甲方,
交流电压表: T51 N050462 ,甲方,
兆欧表: 500V兆欧表
2、#1发电机励磁调节器试验
1,、通道A、通道B手动升/降励磁正常
2,、通道A、通道B启励建压正常
3,、通道A、通道B自动升/降励磁正常
4,、手动?自动切换正常无扰动
5,、自动?手动切换正常无扰动
6,、通道A?通道B切换正常无扰动
7,、通道B?通道A切换正常无扰动
3、#1发电机空载试验
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邯宝热电?电气调试报告
定子电压 V 4837.5 7957.5 8865 9862.5 10500 10537 10875 11250 转子电 上升 8 14 16 18.75 21 21.5 23 25 流 mV 下降 8 13.75 15.5 18.5 21 22.5 24.5 厂家数 A 205 350 400 472 545 590 660 据参考 mV 7.687 13.125 15 17.7 20.44 22.13 24.75 PT变比: 10000V/100V 分流器: 2000A/75Mv
使用表计: 交流电流表: T51 N02204
交流电压表: T51 N114521 4、#1发电机灭磁时间常数试验
#1发电机额定空载电压情况下~拉掉灭磁开关开始记时~当发电机电压降到36.8%时的灭磁时间常数为1.7秒。,从励磁调节器画面灭磁曲线录波图中查得,
5、#1发电机一次残压测量
发电机额定空载电压情况下~拉掉灭磁开关后~#1发电机主开关跳闸~#1发电机PT二次电压测量值为:
1PT: U613---V613 0.912V; V613---W613 0.912V
W613---U613 0.912V 2PT: U622——V622 0.910V; V622——W622 0.910V
W622——U622 0.910V
#1发电机出口一次残压:
A相---B相:91V B相---C相:91V C相---A相:91.1V #1发电机出口一次残压相序为:正相序
17
邯宝热电?电气调试报告
6、#1发电机正电源定相、假同期试验
#1发电机出口隔离倒闸在断开位置~#1发电机升压至额定
#1发电机出口1PT处:
U613——N600 60.1V; V613——N600 60.3V
W613——N600 60.1V; U613——V613 104.7V V613——W613 104.8V; W613——U613 104.9V L612——N600 1.043V;
U613、V613、W613相序为:正相序
#1发电机出口2PT处
U622——N600 60.1V; V622——N600 60.2V W622——N600 60.0V; U622——V622 104.7V V622——W622 104.7V; W622——U622 104.6V L622——N600 1.056V;
U622、V622、W622相序为:正相序
10KV高压?段出口3PT:
U633——N600 58.9V; V633——N600 58.9V W633——N600 59.0V; U633——V633 102.8V V633——W633 102.1V; W633——U633 102.4V L633——N600 0.436V;
U633、V633、W633相序为:正相序
主控#1发电机励磁屏:
U613——V613 104.9V; V613——W613 104.9V
18
邯宝热电?电气调试报告
W613——U613 104.9V; U613、V613、W613相序为:正相序 U622——V622 104.9V; V622——W622 104.9V W622——U622 104.9V;
U622、V622、W622相序为:正相序
#1发电机保护屏:
U613——N600 60.1V; V613——N600 60.2V W613——N600 60.1V; U613——V613 104.7V V613——W613 104.6V; W613——U613 104.7V L612——N600 1.04V;
U613、V613、W613相序为:正相序
主控同期屏处测量 :
U613——V613 105.1V; V613——W613 105.0V W613——U613 104.9V; U613、V613、W613相序为:正相序 U633——V633 102V; V633——W633 102.2V W633——U633 102.4V;
U633、V633、W633相序为:正相序
在同期屏检查同期装置
手动,操作,同期装置检验:
1,、主控室操作:对待检同期#1发电机开关(跳闸位)---1TK同期开关投入~手动同期开关置“手准”位~ 根据系统侧和待并侧电压差值~励磁调节器升/降电压正确~再根据系统侧和待并侧频率差值~汽机调速器电机增/减速方向正确。
19
邯宝热电?电气调试报告
2,、当发电机同步表在顺时针缓慢转动接近90、180、270度时手动操作同期合闸把手~发电机主开关合不上。当发电机同步表在顺时针缓慢转动接近同期点时~操作同期合闸按钮~此时#1发电机开关假同期并列成功。
自动(操作)同期装置检验:
主控室操作:
对#1发电机开关(跳闸位)---自动同期投入~查看装置显示参数。
记录:Us 103.1V Ug 103.2 V
fg 50.00HZ。 fs 50.01HZ
?U 0.02V ?f O.O1HZ ?变化
操作自动同期启动按钮~自动准同期装置投入后~试验正确~#1发电机主开关假同期并列成功。
#2发电机整套启动试验项目
试验人员:王爱珍、刘鹏举、张涉应、郝允良
试验时间:2009年6月5日
1、#2发电机不同转速下的交流阻抗试验
汽机转速r 0 500 1000 1200 1600 2000 2500 3000 电压V 18.38 17.02 16.63 16.46 16.54 16.50 16.53 16.48 电流A 5 5 5 5 5 5 5 5 阻抗Ω 3.4 3.4 3.3 3.3 3.0 3.0 3.0 转子绝缘MΩ 200 200 150 150 150 150 120 100 使用表计: 交流电流表: T15-A N04372
交流电压表: D26/1-V N0822.32
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邯宝热电?电气调试报告
兆欧表: 500V兆欧表
2、#2发电机励磁调节器试验
1,、通道A、通道B手动升/降励磁正常
2,、通道A、通道B启励建压正常
3,、通道A、通道B自动升/降励磁正常
4,、手动?自动切换正常无扰动
5,、自动?手动切换正常无扰动
6,、通道A?通道B切换正常无扰动
7,、通道B?通道A切换正常无扰动
3、#2发电机空载试验
1 2 3 4 5 6 7 8 定子电压 V 4837.5 7957.5 8865 9862.5 10500 10537 10875 11250 转子电 上升 209.04 354.73 406.2 474.26 532.6 537.4 576.9 628.5 流 A 下降 198.2 343.9 396.2 468.26 528.1 532.4 572.1 632.8 厂家数 A 205 350 400 472 545 590 660 据参考 mV 7.687 13.125 15 17.7 20.44 22.13 24.75 PT变比:10000V/100V 分流器:2000A/75Mv
使用表计: 交流电流表: T15-A N04372
交流电压表: D26/1-V N0822.32 4、#2发电机灭磁时间常数试验
#2发电机额定空载电压情况下~拉掉灭磁开关开始记时~当发电机电压降到36.8%时的灭磁时间常数为1.48秒。
5、#2发电机一次残压测量
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邯宝热电?电气调试报告
发电机额定空载电压情况下~拉掉灭磁开关后~#2发电机主开关跳闸~#2发电机PT二次电压测量值为:
1PT: U613---V613 1.029V;
V613---W613 1.029V; W613---U613 1.029V
2PT: U623——V623 1.027V;
V623——W623 1.027V; W623——U623 1.027V #1发电机出口一次残压:
A相---B相:102.4V; B相---C相:102.4V ; C相---A相:102.5V #2发电机出口一次残压相序为:正相序
6、#2发电机正电源定相、假同期试验
#2发电机出口隔离倒闸在断开位置~#2发电机升压至额定。
#2发电机出口1PT处:
U613——N600 60.9V; V613——N600 60.8V W613——N600 61V; U613——V613 106.1V V613——W613 106.1V; W613——U613 106.1V L612——N600 0.639V;
U613、V613、W613相序为:正相序
#2发电机出口2PT处
U623——N600 61.0V; V623——N600 61.0V W623——N600 61.0V; U623——V623 106.0V V623——W623 106.0V; W623——U623 106.0V L622——N600 0.966V;
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邯宝热电?电气调试报告
U623、V623、W623相序为:正相序
10KV高压?段出口3PT:
U633——N600 59.5V; V633——N600 59.6V W633——N600 59.5V; U633——V633 103.5V V633——W633 103.4V; W633——U633 103.1V L633——N600 0.29V;
U630、V630、W630相序为:正相序
主控#2发电机励磁屏:
U613——V613 105.8V; V613——W613 105.9V W613——U613 105.8V; U613、V613、W613相序为:正相序 U622——V622 105.8V; V622——W622 105.9V W622——U622 105.8V;
U623、V623、W623相序为:正相序
#2发电机保护屏:
U613——N600 60.7V; V613——N600 60.7V W613——N600 60.8V; U613——V613 105.8V V613——W613 105.9V; W613——U613 105.9V L612——N600 7.57V;
U613、V613、W613相序为:正相序
主控同期屏处测量 :
U613——V613 105.9V; V613——W613 105.9V W613——U613 105.8V; U613、V613、W613相序为:正相序
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邯宝热电?电气调试报告
U633——V633 103.7V; V633——W633 103.4V
W633——U633 103.6V;
U633、V633、W633相序为:正相序
在同期屏检查同期装置:
手动,操作,同期装置检验:
1,、主控室操作:对待检同期#2发电机开关(跳闸位)---3TK同期开关投入~手动同期开关置“手准”位~ 根据系统侧和待并侧电压差值~励磁调节器升/降电压正确~再根据系统侧和待并侧频率差值~汽机调速器电机增/减速方向正确。
2,、当发电机同步表在顺时针缓慢转动接近90、180、270度时手动操作同期合闸把手~发电机主开关合不上。当发电机同步表在顺时针缓慢转动接近同期点时~操作同期合闸按钮~此时#2发电机开关假同期并列成功。
自动(操作)同期装置检验:
主控室操作:
对#2发电机开关(跳闸位)---自动同期投入~查看装置显示参数。
记录:Us 105.2V Ug 105.7V
fg 50.00HZ。 fs 50.31HZ
?U 0.5V ?f O.O3HZ ?变化
操作自动同期启动按钮~自动准同期装置投入后~试验正确~#2发电机主开关假同期并列成功。
?#3发电机整套启动试验项目
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邯宝热电?电气调试报告
试验时间:2009年9月15日
试验人员:王爱珍、康国富、白宗凯
1、#3发电机不同转速下的交流阻抗试验
汽机转速mpr 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 电 压 V 18.04 17(77 16.64 17.38 17.20 17.25 电 流 A 5 5 5 5 5 5 阻 抗 Ω 3.4 3.4 3.3 3.0 3.0 3.0 转子绝缘 MΩ 2000 2000 2000 2000 2000 2000 使用表计: 交流电流表: T18-A N0741117
交流电压表: T51 N01145.21
兆欧表: 2C-7 500V N01981.3 2、#3发电机励磁调节器试验
1,、通道A、通道B手动升/降励磁正常
2,、通道A、通道B启励建压正常
3,、通道A、通道B自动升/降励磁正常
4,、手动?自动切换正常无扰动
5,、自动?手动切换正常无扰动
6,、通道A?通道B切换正常无扰动
7,、通道B?通道A切换正常无扰动
3、#3发电机空载试验
1 2 3 4 5 6 7 8 9 定子电压 V 4679 7957.5 8865 9862.5 10500 10537 10875 11250 11800 转子电 上升 210 360 416 491 558 560 606 641 761 流 A 下降 195 350 403 480 544 551 594 656 761
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邯宝热电?电气调试报告
厂家数 A 205 350 400 472 545 590 660 据参考 mV 7.69 13.125 15 17.7 20.44 22.13 24.75 PT变比: 10000V/100V 分流器: 2000A/75Mv
使用表计: 交流电流表: T18-A N0741117
交流电压表: T51 N01145.21 4、#3发电机灭磁时间常数试验
#3发电机额定空载电压情况下~拉掉灭磁开关开始记时~当发电机电压降到36.8%时的灭磁时间常数为1.55秒。,从励磁调节器画面灭磁曲线录波图中查得,
5、#3发电机一次残压测量
发电机额定空载电压情况下~拉掉灭磁开关后~#3发电机主开关跳闸~#3发电机PT二次电压测量值为:
1PT: U613---V613 0.98V;
V613---W613 0.979V; W613---U613 0.978V
2PT: U622——V622 0.979V;
V622——W622 0.979V; W622——U622 0.978V #3发电机出口一次残压:
A相---B相:97.4V B相---C相:97.5V C相---A相:97.6V #3发电机出口一次残压相序为:正相序
6、#3发电机正电源定相、假同期试验
#3发电机出口隔离倒闸在断开位置~#3发电机升压至额定 #3发电机出口1PT处:
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邯宝热电?电气调试报告
U613——N600 60.1V; V613——N600 60.2V W613——N600 60.1V; U613——V613 104.7V V613——W613 104.7V; W613——U613 104.6V L612——N600 0.975V;
U613、V600、W613相序为:正相序
#3发电机出口2PT处
U622——N600 60.1V; V622——N600 60.2V W622——N600 60.1V; U622——V622 104.6V V622——W622 104.6V; W622——U622 104.7V L622——N600 0.978V;
U622、V622、W622相序为:正相序
10KV高压?段出口3PT:
U633——N600 58.5V; V633——N600 58.7V W633——N600 58.3V; U633——V633 101.4V V633——W633 101.3V; W633——U633 101.5V L633——N600 1.043V;
U633、V633、W633相序为:正相序
主控#1发电机励磁屏:
U613——V613 104.6V; V613——W613 104.6V W613——U613 104.6V; U613、V613、W613相序为:正相序 U622——V622 104.6V; V622——W622 104.6V W622——U622 104.6V; U622、V622、W622相序为:正相序
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邯宝热电?电气调试报告
#1发电机保护屏:
U613——N600 60.1V; V613——N600 60.2V W613——N600 60.1V; U613——V613 104.6V V613——W613 104.6V; W613——U613 104.6V L612——N600 0.045V;
U613、V613、W613相序为:正相序
主控同期屏处测量 :
U613——V613 104.6V; V613——W613 104.6V W613——U613 104.6V; U613、V613、W613相序为:正相序 U633——V633 101.4V; V633——W633 101.2V W633——U633 101.3V;
U633、V633、W633相序为:正相序
在同期屏检查同期装置
手动,操作,同期装置检验:
1,、主控室操作:对待检同期#3发电机开关(跳闸位)---5TK同期开关投入~手动同期开关置“手准”位~ 根据系统侧和待并侧电压差值~励磁调节器升/降电压正确~再根据系统侧和待并侧频率差值~汽机调速器电机增/减速方向正确。
2,、当发电机同步表在顺时针缓慢转动接近90、180、270度时手动操
作同期合闸把手~发电机主开关合不上。当发电机同步表在顺时针缓慢转动接近同期点时~操作同期合闸按钮~此时#3发电机开关假同期并列成功。
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邯宝热电?电气调试报告
自动(操作)同期装置检验:
主控室操作:对#3发电机开关(跳闸位)---自动同期投入~查看装置显示参数。
记录:Us 101.1V Ug 101.3 V
fg 49.99HZ。 fs 50.01HZ
?U 0.02V ?f O.O1HZ ?变化
操作自动同期启动按钮~自动准同期装置投入后~试验正确~#3发电机主开关假同期并列成功。
六、发电机带负荷试验及72,24小时试运行
1、发电机并网试验
?2009年4月30日 20:08分#1发电机第一次并网成功, ?2009年6月05日 01:53分#2发电机第一次并网成功, ?2009年9月16日 04:50分#3发电机第一次并网成功。 2、发电机差动保护带负荷做向量检查
? #1发电机差动保护带负荷做向量检查
时间:2009年6月2日9点25分
#1发电机运行工况:
IA 2729.60A P 47.50MW Ua 6.26KV Uab 10.84KV IB 2767.48A S 52.00MVA Ub 6.27KV Ubc 10.86KV IC 2750.70A F 49.99Hz Uc 6.26KV Uca 10.84KV In 0.00A Pf 0.92 U0 0.00KV Q 20.50MVAR #1发电机差动保护相量检查:
29
邯宝热电?电气调试报告
中性点侧: IA=2713A -21?
IB=2770A -141?; IC=2730A 98? 出 口 侧: IA=2732A 158?
IB=2739A 39?; IC=2746A -82?
结论:#1发电机差动保护接线正确。
?#2发电机差动保护带负荷做向量检查
时间:2009年6月13日8点45分
#2发电机运行工况:
IA 2729.60A P 47.50MW Ua 6.26KV Uab 10.84KV IB 2767,48A S 52.00MVA Ub 6.27KV Ubc 10.86KV IC 2750.70A F 49.99Hz Uc 6.26KV Uca 10.84KV In 0.00A Pf 0.92 U0 0.00KV Q 20.50MVAR #2发电机差动保护相量检查:
中性点侧: IA=2815A 0?
IB=2823A -120?; IC=2723A 120? 出口侧: IA=2746A -180?
IB=2765A 59.98?; IC=2749A -60.48? 结论:#2发电机差动保护接线正确。 ?#3发电机差动保护带负荷做向量检查
时间:2009年9月16日5点32分
#3发电机运行工况:
IA 556.86A P 3.50MW Ua 5.93KV Uab 10.27KV
30
邯宝热电?电气调试报告
IB 555.17A S 9.5000MVA Ub 5.94KV Ubc 10.29KV IC 567.12A F 49.99Hz Uc 5.92KV Uca 10.26KV In 0.00A Pf 0.28 U0 0.00KV Q 10.00MVAR #3发电机差动保护相量检查:
中性点侧: IA=406.8A 0?
IB=405.7A -116.2?; IC=427.1A 121.9? 出口侧: IA=405.6A -180?
IB=404.3A 63.45?; IC=427.3A -58.16? 结论:#3发电机差动保护接线正确。
3、厂用电抗器差动保护
?#1厂用电抗器差动保护带负荷做向量检查
时间:2009年 9 月 16日
高压侧: U4031=1.6A ΨA-a=180?
V4031=1.6A ΨB-b=180?
W4031=1.6A ΨC-c=180?
低压侧: U4031=1.6A V4031=1.6A W4031=1.6A
使用表计: ML12B数字相位表
结论:#1厂用电抗器差动保护接线正确。
?#2厂用电抗器差动保护带负荷做向量检查
时间:2009年6月2日 9:20
高压侧: IA=131A ΨA-a=180?
IB=130A ΨB-b=180?
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邯宝热电?电气调试报告
IC=130A ΨC-c=180?
低压侧: IA=133A IB=130A IC=130A 从#2电抗器差动保护装置上测得的数据。
结论:#2电抗器差动保护接线正确。
?#3厂用电抗器差动保护带负荷做向量检查
时间:2009年9月18日
高压侧: U4031=1.50A ΨA-a=179?
V4031=1.49A ΨB-b=179?
W4031=1.50A ΨC-c=179?
低压侧: U4031=1.52A V4031=1.50A W4031=1.51A 使用表计: ML12B数字相位表
结论:#3厂用电抗器差动保护接线正确。
4、发电机CT二次负荷电流测量
?#1发电机CT二次负荷电流测量
运行工况:#1发电机励磁画面显示:
发电机电压:10492KV 有功:10.5MW
发电机电流:720A 无功:7.0 MVAr
转子电流:705A 频率:49.97HZ
在#1发电机保护屏测量:
U4011=0.63A; V4011=0.65A; W4011=0.66A U4071=0.64A; V4071=0.67A; W4071=0.66A U4111=0.29A; V4111=0.29A; W4111=0.29A
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邯宝热电?电气调试报告
在2PT柜内测量:
U4031=0.64A; V4031=0.69A; W4031=0.68A 在#1发电机出线小间CT端子箱内:
U4051=0.56A; V4051=0.59A; W4051=0.60A 在#1发电机励磁屏:
U4041=0.65A; V4041=0.66A; W4041=0.66A A431=1.04A; C431=1.04A
?#2发电机CT二次负荷电流测量
运行工况:#2发电机励磁画面显示:
发电机电压:10492KV 有功:10.5MW
发电机电流:720A 无功:7.0 MVAr
转子电流:705A 频率:49.97HZ
在#2发电机保护屏测量:
U4011=2.19A; V4011=2.19A; W4011=2.20A
U4071=2.20A; V4071=2.25A; W4071=2.23A
U4111=0.36A; V4111=0.37A; W4111=0.36A 在2PT柜内测量:
U4031=2.18A; V4031=2.18A; W4031=2.13A 在#2发电机出线小间CT端子箱内:
U4051=2.31A; V4051=2.30A; W4051=2.06A 在#2发电机励磁屏:
U4041=2.26A; V4041=2.29A; W4041=2.28A
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邯宝热电?电气调试报告
A431=1.64A; C431=1.61A
?#3发电机CT二次负荷电流测量
运行工况:#3发电机主控室电气画面显示:
发电机电压:
UA=6.11KV; UB=6.11KV; UC=6.10KV
UAB=10.56KV; UBC=10.58KV; UCA=10.57KV 发电机电流:
IA=2797A; IB=2807A; IC=2793A 转子电流(励磁画面):1066.08A
有功:48.00MW
无功:19.00MVAr S=1.50MVA
频率:50.02HZ PF=0.92
在#3发电机保护屏测量:
U4011=2.80A; V4011=2.80A; W4011=2.80A
U4071=2.79A; V4071=2.79A; W4071=2.79A
U4111=0.47A; V4111=0.47A; W4111=0.47A 在2PT柜内测量:
U4031=2.84A; V4031=2.85A; W4031=2.84A 在#2发电机出线小间CT端子箱内:
U4051=2.79A; V4051=2.82A; W4051=2.84A 在#2发电机励磁屏:
U4041=2.83A; V4041=2.83A; W4041=2.83A
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邯宝热电?电气调试报告
A431=1.66A; C431=1.65A 5、发电机带负荷工况下的轴电压试验
?#1发电机带负荷工况下的轴电压试验
时间:2009年6月2日9点30分
#1发电机运行工况:
IA 2729.60A P 47.50MW Ua 6.26KV Uab 10.84KV IB 2767,48A S 52.00MVA Ub 6.27KV Ubc 10.86KV IC 2750.70A F 49.99Hz Uc 6.26KV Uca 10.84KV In 0.00A Pf 0.92 U0 0.00KV Q 20.50MVAR 试验数据:
U1,1.67V U2,1.517V ?#2发电机带负荷工况下的轴电压试验
时间:2009年6月13日8点45分
#2发电机运行工况:
IA 2678.97A P 47.00MW Ua 6.33KV Uab 10.96KV IB 2699.89A S 51.00MVA Ub 6.33KV Ubc 10.97KV IC 2698.06A F 50.00Hz Uc 6.33KV Uca 10.97KV In 0.00A Pf 0.92 U0 0.00KV Q 20.00MVAR 试验数据:
U1,3.52V U2,2.59V
?#3发电机带负荷工况下的轴电压试验
时间:2009年9月16日5点50分
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邯宝热电?电气调试报告
#3发电机运行工况:
IA 556.86A P 3.50MW Ua 5.93KV Uab 10.27KV IB 555.17A S 9.5000MVA Ub 5.94KV Ubc 10.29KV IC 567.12A F 49.99Hz Uc 5.92KV Uca 10.26KV In 0.00A Pf 0.28 U0 0.00KV Q 10.00MVAR 试验数据:
U1,0.97V U2,0.96V
6、发电机带负荷72小时+24小时试运行、发电机温度测量值 ?#1发电机线圈、铁芯、轴承等温度:
时间:2009年6月2日
#1发电机运行工况:
IA 2729.60A P 47.50MW Ua 6.26KV Uab 10.84KV IB 2767.48A S 52.00MVA Ub 6.27KV Ubc 10.86KV IC 2750.70A F 49.99Hz Uc 6.26KV Uca 10.84KV In 0.00A Pf 0.92 U0 0.00KV Q 20.50MVAR 发电机定子温度:
A:---- ? D: 80.9?
B: 72.8? E: 80.0?
C: 83.5? F: 73.1? 发电机铁芯温度:
G: 80.1? H: 76.4?
I: 81.9? J: 75.8?
K: 74.3? L: 80.4?
轴瓦温度:
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邯宝热电?电气调试报告
汽机前:58.5? 汽机后:56.5?
电机前:59.8? 电机后:64.8? 轴承回油温度:
汽机前:53.0? 汽机后:51.1?
电机前:46.8? 电机后:46.2? 推力轴承回油温度:
A:---- ? B:50.5? ?#2发电机线圈、铁芯、轴承等温度:
时间:2009年6月13日8点45分
#2发电机运行工况:
IA 2678.97A P 47.00MW Ua 6.33KV Uab 10.96KV IB 2699.89A S 51.00MVA Ub 6.33KV Ubc 10.97KV IC 2698.06A F 50.00Hz Uc 6.33KV Uca 10.97KV In 0.00A Pf 0.92 U0 0.00KV Q 20.00MVAR 发电机定子温度:
A: 65.9? B: 61.4?
C: 71.1? D: 59.4?
E: 73.5? F: 60.1? 发电机铁芯温度:
G: 71.3? H: 76.5?
I: 71.2? J: 59.0?
K: 70.6? L: 59.5?
轴瓦温度:
汽机前:49.3? 汽机后:51.2?
电机前:50.7? 电机后:52.2?
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邯宝热电?电气调试报告
轴承回油温度:
汽机前:53.0? 汽机后:51.1?
电机前:46.8? 电机后:46.2?
推力轴承回油温度:
A:----? B:50.5? 空气冷却器进口风温: 33.3?
空气冷却器出口风温: 56.3?
?#3发电机线圈、铁芯、轴承等温度:
时间:2009年9月18日
#3发电机运行工况:
IA 2797.95A P 48.00MW Ua 6.10KV Uab 10.56KV IB 2807.27A S 51.50MVA Ub 6.11KV Ubc 10.58KV IC 2793.37A F 50.02Hz Uc 6.10KV Uca 10.57KV In 0.00A Pf 0.92 U0 0.00KV Q 19.00MVAR 发电机定子温度:
A: 67.8? B: 67.6?
C: 67.5? D: 67.7?
E: 66.1? F: 66.6? 发电机铁芯温度:
G: 68.8? H: 60.8?
I: 63.4? J: 70.7?
K: 69.1? L: 60.3?
轴瓦温度:
汽机前:72.4? 汽机后:A=66.2? B=68.9?
电机前:53.8? 电机后:52.6?
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邯宝热电?电气调试报告
轴承回油温度:
汽机前:50.6? 汽机后:53.5?
电机前:50.7? 电机后:51.2? 推力轴承回油温度:
A:51.6? B:50.5? 空气冷却器进口风温: 35.1?
空气冷却器出口风温: 56.5?
七、发电机在整套启动过程中发现的问题及处理结果
1、#1、2发电机差动保护机端侧电流互感器图纸设计应取第7组CT即4071的电流~由于供电局计量表计回路,经甲方同意,将第7组CT即4071占用~故发电机差动保护机端电流互感器,经甲方同意,改取第6组CT即4061的电流~此接线会造成主保护有死区。
2、#1、2厂用电抗器差动保护极性错,#2已改过来;
3、在做#2发电机反电源定相时~发现SD-2100手动同期操作箱部分屏幕不显示~经北京柯瑞斯通电气自动化公司确认装置有问题~现已换新~装置现场已做试验。
4、#2发电机启动并网后由于设计问题三相有功功率表无三相电压~4,20mA信号无法正确反映~影响正常运行~现已处理。
5、#1发电机启动时~做汽机不同转速下的交流阻抗试验~试验结果其数据相差超过10%~经与设备生产厂家数据反馈~厂家确定发电机可运行。
6、图纸设计多处有问题~基本得到处理。
7、应将发电机灭磁开关,合、跳闸,、主开关,仅跳闸回路,引至主
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控制室电气操作盘上。
8、主控制室电气画面上应实现增磁、减磁功能。
9、励磁屏增、减磁按钮安装位置不合理~不便于操作~应改进。
10、自动励磁调节器屏画面上参数配置应有功率因数COSΦ的值。
11、所有厂用10KV的?、?、?段由于备用电源容量不足,无启动/备用变压器、电缆截面太细,~无法实现10KV的?、?、?段故障时备用电源自动投入~现运行方式存在隐患~建议尽快解决。
12、所有厂用10KV的?、?、?段上的设备~低电压保护在零流零压情况下不动作~建议保护厂家更改程序使其动作。
13、建议厂用10KV的?、?、?段上的引风机的低电压保护退出。
邯郸市冀华建筑安装有限责任公司
二OO九年十月
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